㈠ 萬向傳動裝置在汽車行駛過程中發出不同的響聲。試分析故障主要原因及處理方法
故障現象萬向傳動裝置在汽車行駛過程中發出不同的響聲。進一步分析如下;
1在汽車起步或突然改變車速時,傳動裝置發出『抗』的一聲;當汽車緩慢行駛時,傳動裝置發出『呱啦、呱啦』的響聲。說明是萬向節響
2汽車行駛中發出周期性的響聲,速度越快時響聲越大,嚴重時車身發生抖振,甚至握轉向盤的手有麻木感。說明是傳動軸彎曲引起的響聲
3汽車行駛中產生一種連續的『嗚嗚』的響聲,車速越快響聲越大。說明是中間支承響。
故障主要原因及處理方法萬向傳動裝置發出異響的根本原因是萬向傳動裝置的連接處磨損松曠,裝配不當,或傳動軸彎曲等原因造成動平衡破壞,當傳遞較大的轉矩和受到劇烈的沖擊時產生異響。
具體的原因如下
1萬向節套筒(內有滾針軸承)與萬向節叉孔磨損松曠,應予更換
2萬向節叉凸緣盤連接螺栓松動,應予緊固或更換
3傳動軸伸縮節花鍵因磨損和沖擊造成松曠,應予更換傳動軸彎曲,應予校正
4傳動軸上的平衡片失落或套管凹陷,應重新做動平衡
5伸縮節未按標記安裝,應按記號裝配
6中間支承固定螺栓松動,應予緊固或更換6中間支承固定位置不正確,應按正確位置固定
7中間支承滾動軸承潤滑不良,滾道表面有麻點、凹痕、退火變色等損傷,應予潤滑或更換
8中間支承橡膠圓環墊破損,應予更換。第一級主動錐齒輪軸承預緊度,可通過增減調整墊片1的厚度來調整。加墊片則變松,減墊片則變緊。中間軸軸承的預緊度則是通過改變調整墊片3和調整墊片4的總厚度來調整。加墊片則變松,減墊片則變緊。差速器殼軸承預緊度靠擰動調整螺母來調整。旋入調整螺母則變緊,旋出則變松。間隙調整齒輪齒條式轉向器的調整是調整轉向齒條與轉向齒輪的嚙合間隙,也稱為轉向齒條的預緊力。其預緊力的調整步驟是:先旋轉蓋上的調整螺塞,使彈簧座與導塊接觸,再將調整螺塞旋出30o~60o之後,檢查轉向齒輪的轉動力矩,如此重復操作,直至汽車轉向齒輪的轉動力距符合原廠規定,最後緊固鎖緊螺母。
㈡ 汽車傳動系統的檢查項目有哪些
檢查項目有離合器、變速器、萬向傳動裝置、主減速器及差速器等部件,汽車在行駛過程內中,傳動系統的容功能會逐漸下降,可能會出現異響、過熱、漏油以及亂檔等故障。所以對傳動系及時進行有效的檢測、診斷、維修,方可確保汽車正常安全行駛
㈢ 汽車起步後,萬向傳動裝置處旋轉狀態下,出現一種金屬的撞擊聲
汽車起步後,萬向傳動裝置處於旋轉狀態下,出現一種金屬撞擊聲。
故障原因
1)在裝配傳動軸過程中未對標記,導致傳動軸兩端的萬向節不在同一平面內,使等速排列受破壞。
2)當車輛處在高速行駛時,傳動軸有異聲,脫檔滑行也不消失,則說明是中間支承軸承松曠。
3)如果行駛中出現渾濁、沉悶而連續的響聲.脫檔滑行時尤為明顯,直到停車才消失,則是中間支承的軸承散架引起的。
㈣ 汽車轉向系統的檢測項目有哪些各個檢測項目分別有什麼要求
1、汽車傳動系統概述。
2、離合器構造與維修。
3、手動變速器構造與故障維修。
4、萬向傳動裝置構造與維修。
5、驅動橋構造與維修。
6、汽車行駛系統概述。
7、車架與車橋構造與維修。
8、車輪與輪胎構造與維修。
9、懸架構造與故障維修。
10、機械轉向系統構造與維修。
11、動力轉向系統和四輪轉向系統構造與維修。
12、常規制動系統構造與維修。
13、汽車防抱死制動系統及驅動防滑控制系統構造與維修。
轉向裝置是控制汽車行駛方向的裝置,它必須滿足以下要求。
1、工作安全可靠:轉向系統直接影響到汽車行駛安全,因此要求所有的零件有足夠的剛度、強度和耐磨性,連接部件必須牢固可靠,隨著汽車行駛車速提高,對工作可靠性提出了更高要求。
2、操縱輕便靈活:當汽車行駛在窄小彎曲的道路上要轉彎時,轉向系統必須保證靈活、平順、精確地轉動前輪。汽車直線行駛時轉向盤要穩,無抖動和擺振現象。
3、適當的轉向力:如果沒有其他的阻礙,轉向力在汽車停止時較大,隨汽車行駛速度提高而減少。因此,為了駕駛容易且能夠從道路上得到較好的反饋,在低速行駛時應有較輕的操縱性而在高速時應較重。
4、平順的回轉性能:汽車在轉彎時,作用在轉向盤上的力應適當、轉向靈活平順,具有自動回正作用。
5、從道路上傳來的沖擊小:轉向裝置絕不可發生因道路表面不平坦而使轉向盤失去控制及造成反轉的情形,同時沖擊力要小。
㈤ 萬向傳動裝置安裝位置
① 擰松傳動軸螺栓,如圖 3-17 所示。
② 松開車輪螺栓。
③ 升高車輛。
④ 拆卸車輪。
⑤ 拆卸隔聲墊。
⑥ 擰下連接桿 3 右側和左側的六角螺母 1,如圖 3-18 所示。
⑦ 從穩定桿 2 上拔出連接桿 3。
⑧ 對於帶有車輛高度感測器的車輛:先擰出螺母 1,再將左前車輛高度感測器 G78 或右前車輛高度感測器 G289 的支架 2 從擺臂 3 中拔出,如圖 3-19 所示。
⑨ 擰出主銷上的螺母(圖 3-20 中箭頭位置)。
⑩ 將擺臂從主銷上松開。
⑪ 將傳動軸從法蘭軸 / 變速器上擰下(圖 3-21 中箭頭位置)。
⑫ 向左轉動車輪軸承罩。
⑬ 從輪轂上拉出傳動軸。注意:如果無法從車輪軸承中拉出傳動軸,可以用壓出器T10520 將傳動軸從車輪軸承中壓出,如圖 3-22 所示。
⑭
將壓出器 T10520 用 3 個車輪螺栓 1 固定在輪轂上,目的是壓出傳動軸 2,如圖 3-23 所示。注意:壓出器 T10520
必須遵守規定的順序,用手擰緊滾花螺母 1,只能用扳手轉動螺栓 2,用壓出器 T10520 壓出傳動軸,如圖 3-24 所示。
⑮ 取出傳動軸。
三銷式萬向節的拆卸和安裝
① 擰松傳動軸螺栓如圖 3-25 所示。
② 松開車輪螺栓。
③ 升高車輛。
④ 拆卸車輪。
⑤ 擰下連接桿 3 右側和左側的六角螺母 1,如圖 3-26 所示。
⑥ 從穩定桿 2 上拔出連接桿 3。
⑦ 擰下螺母箭頭如圖 3-27 所示。
⑧ 將帶轉向節主銷的車輪軸承罩從擺臂上拉出。
⑨ 將傳動軸從輪轂中拉出並固定在車身上。如果無法將從車輪軸承中拉出傳動軸,可以用壓出器 T10520 將傳動軸從車輪軸承中壓出。在使用壓出器 T10520 之前,要注意放入壓塊 1,如圖 3-28 所示。
⑩
將壓出器 T10520 用 3 個車輪螺栓 1 固定在輪轂上,目的是壓出傳動軸 2,如圖 3-29 所示。壓出器 T10520
必須遵守規定的順序,用手擰緊滾花螺母 1,只能用扳手轉動螺栓 2,用壓出器 T10520 壓出傳動軸,如圖 3-30
所示。提示:在操作結束或調整時,必須重新將絲桿安裝到其初始位置,以便可以使用液壓功能。
⑪ 將楔子 T10161 裝入變速器殼體和三銷式萬向節之間,如圖 3-31 所示。
⑫ 用橡膠錘敲擊楔子 T10161,將內側萬向節從變速器中敲出。
⑬ 取出傳動軸。
㈥ 萬向傳動裝置的故障維修
萬向傳動裝置故障案例分析案例一:煩人的車輛顫動故障故障現象一輛1997年款道奇大捷龍MPV商用車,車主反映車速在60km/h時能明顯感覺到車身左右顫動,前部車身感覺特別明顯,提速的過程中顫動更加厲害,急速踏加速踏板則顫動變得非常劇烈,但若是緩踏加速踏板,顫動感會輕一些,不踏加速踏板則幾乎感覺不到。車主還反映車輛在重載上坡時讓人更是難以忍受,但當車速超過70km/h後,車輛又能恢復正常。
故障診斷與排除根據多年的維修經驗判定,此類故障多是由於懸架的松動,或鉸接部分配合間隙變大引起振動,當振動與車身振動頻率在某一瞬間相重合而引起振動的振幅變大,形成共振。將車輛升起,仔細檢查底盤,用撬棍撬動各膠套及球頭發現,右下控制臂球頭略有松動,更換該球頭後試車,故障略有好轉,但仍存在:車輪的軸向擺動量超標也會出現此類情況,將前輪拆下,重新做動平衡,並且觀察了車輪的偏擺情況,發現偏擺並不嚴重,但還是從四個車輪中選擇了偏擺量較輕的兩個安裝在了前輪,再次試車觀察。故障依舊存在。反復試車,檢查底盤,沒有發現有價值的線索,看來應該轉移思考的方向了。車輛的顫動源會不會來自發動機或者變速器,最終傳導到車身的呢?將車升起,起動發動機讓前輪旋轉,保持車速在60km/h。此時在車下可以明顯地感覺到發動機和變速器左、右的擺動要比車身更劇烈。經仔細觀察,發現振動源來自左側傳動軸。將車熄火後用力晃動左側傳動軸,能夠聽到「哐當」的響聲,因此可判定是傳動軸內球籠的內部間隙過大所引起的故障。拆卸傳動軸內球籠,檢查發現此種內球籠為星形三銷式萬向節,左側內球籠傳動軸防塵套的卡子已松動,潤滑脂已經漏光,並且有水分進入。由於長時間缺少油脂的潤滑,球籠的內壁上受力側已經磨損出很深的溝槽,三個小軸承的滾針有的也因磨損脫離了滑道。由於球籠的內壁上有溝槽,使得傳動軸的伸縮受到限制,所以引起發動機左右擺動,進而導致車身的左右擺動。當車速在60km/h時,傳動軸伸縮的頻率與發動機通過發動機支撐座擺動的固有頻率相重疊,導致車輛擺振的幅度最大;車速達到70km/h時,傳動軸伸縮的頻率與發動機通過支撐座擺動的固有頻率相差較多,所以車速超過70km/h時擺振現象就會消失。
更換左側傳動軸總成後,故障排除。
案例二:行車時左前輪有「喀吧」聲
故障現象一輛行駛了65400km捷達的轎車,在車輛行駛時,左前輪處有「喀吧、喀吧」聲,類似金屬擠壓聲,轉向時異響更加嚴重。
故障診斷與排除用舉升器將車輛升起,經檢查後發現右傳動軸外等速萬向節防塵套破裂,其內部潤滑脂溢出。將右傳動軸拆下,拆下防塵套,發現外等速萬向節珠架滾道內有許多泥沙。通過用汽油清洗干凈後,發現萬向節珠架有兩處裂紋,滾道有劃痕和麻點,已無法使用。更換新外等速萬向節和防塵套,故障即排除。根據要求捷達轎車應定期進行檢查、保養,一旦發現球籠防塵套損壞應及時更換,以免造成球籠損壞:
案例三:傳動軸異晌
故障現象一車主訴說其車輛在起步、變速過程中放鬆離合器踏板時,傳動軸出現明顯、清脆的金屬敲擊聲。汽車以高速檔低速行駛時,其響聲連續且有節奏。
故障診斷與排除傳動軸異響的最常見原因是萬向節不良。當萬向節軸承磨損松曠,配合間隙會變得過大,一旦離合器踏板放鬆,主、從動件接觸時就會產生撞擊而發出金屬敲擊聲。而當汽車在高速檔低速行駛時,因發動機運轉不均勻,傳動軸抖動,此時又會出現連續而有節奏的響聲。經檢查發現十字軸及軸承磨損嚴重,更換十字軸及軸承,故障排除。
㈦ 汽車的萬向傳動裝置怎樣檢修
1.驅動軸的檢修
(1)檢查萬向節轉動左右驅動車輪,萬向節處應無異響且車輪轉動自如。(2)檢查驅動軸護套a.用手扳動車輪使車輪完全轉向一側,檢查驅動軸護套是否有裂紋或其他損壞。b.檢查護套卡箍是否安裝正確且無損壞。c.檢查護套處是否有油脂滲漏。
2.十字軸式剛性萬向節的檢修
(1)檢查滾針軸承,如果滾針斷裂、油封失效,應更換新件。(2)檢查十字軸軸頸磨損、壓痕、剝落等情況。十字軸軸頸輕微磨損、輕微壓痕或剝落,仍可繼續使用;如果軸頸磨損過甚、嚴重壓痕或嚴重剝落,應予以更換。(3)檢查萬向節叉,不得有裂紋或其他嚴重損傷,否則應更換新件。(4)萬向節裝配完畢後,可用手扳動十字軸進行檢驗,以轉動自如沒有松曠感為合適。若裝配過緊或過松,應查明原因,必要時應拆檢及重新裝配。
3.球籠式萬向節的檢修
外等速萬向節的6個鋼球要求有一定的配合公差,並與星形套一起組成配合件。檢查軸、球籠、星形套與鋼球有無凹陷與磨損,若萬向節間隙過大,需更換萬向節。檢修內等速萬向節時,要檢查球形殼、星形套、球籠及鋼球有無凹陷或磨損,如磨損嚴重則應更換。內等速萬向節只能整體調換,不可單個更換。防塵罩及卡箍、彈簧擋圈等損壞時,應予以更換。
4.傳動軸的檢修
(1)目視檢查傳動軸軸管,不得有裂紋及嚴重的凹癟。(2)檢查傳動軸軸管全長上的徑向圓跳動,應符合規定。(3)檢查傳動軸花鍵與滑動叉花鍵、凸緣叉與所配合花鍵的側隙,裝配後應能滑動自如。
㈧ 傳動軸萬向傳動裝置如何拆卸和檢查
1、從汽車上拆卸下傳動軸。拆卸傳動軸應從後節傳動軸的後端開始,順次向前拆。先把與驅動橋相連接的萬向節叉上的4個螺栓擰下,把主傳動軸的後端拆下來,然後把與中間傳動軸相連的萬向節叉上的4個螺栓擰下;
將前端拆下來,這樣整個主傳動軸可拆卸下來;擰松中間支承與車架橫梁的連接螺栓,把有中間支承的一端拆下來,最後擰松與駐車制動鼓連接的螺母,把中間傳動軸整個卸下。
2、總成解體前的檢查。應檢查總成上裝配標記是否齊全、清晰。如果標記不齊全或不清晰,應在拆卸前作出清晰的標記。
3、滑動花鍵副的分解。擰開套管又油封蓋,把花鍵軸從套管叉里抽出,取下油封、油封墊片和油封蓋。
4、萬向節的分解。用卡簧鉗把每個萬向節叉座孔內的彈性擋圈取出;左手把傳動軸的一端抬起,右手拿錘子輕敲萬向節叉耳根部,將一個滾針軸承座振出;傳動軸轉過.800,用同樣方法把萬向節叉上的另一端滾針軸承座振出;
並取下萬向節叉;左手抓住十宇軸,將傳動軸一端抬起,右手拿錘子輕敲萬向節叉耳根部將一個滾針軸承振出;傳動軸轉過1800,用同樣方法將萬向節叉上的另一滾針軸承座振出,並把十字軸取下來。注意:把十字軸轉到油嘴開檔大的位置,防止油嘴撞壞。
(8)萬向傳動裝置維修擴展閱讀:
案例:傳動軸異晌
故障現象:一車主訴說其車輛在起步、變速過程中放鬆離合器踏板時,傳動軸出現明顯、清脆的金屬敲擊聲。汽車以高速檔低速行駛時,其響聲連續且有節奏。
故障診斷與排除:傳動軸異響的最常見原因是萬向節不良。當萬向節軸承磨損松曠,配合間隙會變得過大,一旦離合器踏板放鬆,主、從動件接觸時就會產生撞擊而發出金屬敲擊聲。
而當汽車在高速檔低速行駛時,因發動機運轉不均勻,傳動軸抖動,此時又會出現連續而有節奏的響聲。經檢查發現十字軸及軸承磨損嚴重,更換十字軸及軸承,故障排除。
㈨ 車子後軸壞了,修一下大概多少錢
至2021年10月,價格在150-300元。
汽車軸承的主要作用是承重和為輪轂的轉動提供精確引導,是一個對強度、精密度都要求十分高的零件,在汽車中起著絕對的承上啟下的作用。
一旦軸承出現問題是很嚴重的,在車輛行駛時可能會因為軸承故障導致車輪機構損壞,從而造成輪轂脫落,導致嚴重的交通事故。所以車主們一定要學會檢查與判斷汽車軸承是否存在故障。
車子後軸注意事項
應經常為萬向節十字軸承加註潤滑脂 ,夏季應注入 3 號鋰基潤滑脂 ,冬季注入 2 號鋰基潤滑脂 。
應經常檢查傳動軸吊架緊固情況 ,支承橡膠是否損壞 ,傳動軸各連接部位是否松曠 ,傳動軸是否變形 。
為了保證傳動軸的動平衡 ,應經常注意平衡焊片是否脫焊 。新傳動軸組件是配套提供的 ,在新傳動軸裝車時應注意伸縮套的裝配標記 ,應保證凸緣叉在一個平面內 。在維修拆卸傳動軸時 ,應在伸縮套與凸緣軸上列印裝配標記 ,以備重新裝配時保持原裝配關系不變 。