⑴ 用什麼設備把錫渣錫灰提煉出錫錠
錫渣可以用厚鐵鍋加熱直至錫渣融化溫度,然後把融化後的錫渣液體表面浮渣颳去,用鐵勺舀出錫倒入事先准備好的鐵槽中,直至其冷卻後到處即可!至於錫灰和刮渣需要地爐或者電爐進行高溫加熱
⑵ mpm印刷機自動加錫裝置的氣壓是多少
一、刮刀受力大點(刮的干凈點) 二、攪拌錫膏(時間過長會硬) 三、根據錫膏的濕硬度調好刮刀的速度 錫膏管控是否合理?有沒有按錫膏管理標准去做;印刷基本就這些問題(別裝鋼網都沒裝好啊)。
⑶ 布袋除塵器輸排灰裝置是怎樣設計的
排灰裝置分為翻板和星星卸料等,看你粉塵量大小進行合理選擇.
⑷ 除塵裝置排灰是揚塵非常大是什麼原因
時使用效果還不錯。但是在以後的使用中,發現瀝青站水除塵裝置效果並不理想。一、回收粉量多,水量少時,產生大量揚塵。二、回收粉量少,水量多時,現場變成水流河淌。造成回收粉塵對周圍環境的二次污染,給往外運輸回收粉工作帶來困難,影響附近單位的正常生產,並且給我單位的正常工作開展帶來了很多麻煩。價值900餘萬的設備不能正常發揮性能,造成了很大的浪費,並且我局每年的工程任務都比較重。為此,我們小組決定再次對除塵裝置進行改造,擬定了本次活動主題:改造4000型瀝青站除塵裝置。
一、現狀調查
我們小組成員,圍繞原瀝青站水除塵裝置效果不理想這一現象,進行了現狀調查,調查情況如下:
1、人的方面,原因:操作不當,原因分析:都是專業技術人員,平均工齡為10年,結論:非主因。
2、機的方面,原因:機械設計原理,原因分析:大氣脈沖反吹,有時間間隔,結論:主因。
3、料的方面,原因:原材料粉塵多,且有變化,原因分析:是客觀情況,與往年相似,不可避免,結論:主因。
4、法的方面,原因:水除塵系統設計,原因分析:回收粉量不確定,結論:主因。
5、環的方面,原因:粒徑小、溫度高,原因分析:生產需要,不可避免,結論:主因。
原因分析:
瀝青站水除塵裝置效果不理想。經實地調查,發現瀝青站生產中,回收粉的數量不穩定,有時多,有時少。經分析,一:原材料碎石的含土量多,並且是變化的,二:瀝青站採用的是布袋除塵設施,有6套大氣脈沖反吹裝置,一套工作時間1分鍾,每套間隔時間是6秒鍾,造成除塵布袋下部出粉量不均勻。三: 回收粉粒徑≤0.075mm,比較細、輕,流動性好,溫度高達150℃-170℃,吸水量大,吸水速度比較慢,需要長時間與水才能結合在一起。
二、 確定目標
1. 活動目標
活動目標:改造4000型瀝青站除塵裝置,達到無揚塵和污染現場的目標
活動時間:2016年3月21日-4月10日
2. 目標可行性分析
(1)局處領導非常關心、支持此項改造任務,提供了很大的人力和財力支持。
(2)參與的小組人員都是專業技術人員,對瀝青站的性能很熟悉,有能力、有信心攻克難關。
三、制定對策
主因確認後,我們通過實地調查和去兄弟單位的走訪後,結合我們的實際情況,決定對除塵裝置進行改造。借鑒滕州交通局1500型瀝青站和聯迪路橋公司1000型瀝青站,在原先布袋式乾式除塵的基礎上,再建濕式除塵,採用干、濕結合的除塵方法。
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先是在排灰螺旋出口處用噴嘴噴水,減少揚塵,初步對回收粉加濕,最後回收粉在沉澱池內的水裡面浸泡,達8小時以上,這樣回收粉比較徹底的吸收水分,再根據回收粉的量,來調節沉澱池內的水量,這樣回收粉的干濕程度可以控制好。
具體改造方案如下:
1、在排灰螺旋的下部東、西、北三面用紅磚鋪砌25牆,中間加跺,南面留有出灰口,頂棚用彩鋼瓦。南面出灰口用帆布篷做成門簾。
2、地面挖出沉澱池,挖成長8米、寬6米、高1.7米的沉澱池,斜坡長4.3米,底部用水泥塊鋪底,上面再澆灌20厘米厚C25混凝土。三面用紅磚鋪砌25牆。
3、要求,設計圖紙:美觀實用,砌沉澱池:經久耐用,尺寸合理,壘牆:質量可靠、耐用。
⑸ 全自動裁線沾錫機一般出現什麼問題
1、切斷線心銅絲
自動裁線沾錫機在裁線剝皮過程中有時會出現裁斷銅絲的現象,大部分原因都是由於剝皮後膠皮廢料沒有及時通過廢料管掉下去,而是掛在刀片上,影響了剝皮效果,傷到線心,因此廢料吹起吸氣裝置是必不可少的。
2、扭線不平整
市場存在沾錫機多種多樣,設計結構也各有不同,有些線材在裁線剝皮之後防止線心散開,沾錫之前一定要求要先扭線,一般來說剝皮長度較長時是需要扭線的因為扭線裝置各式各樣所以扭線效果也有所不同,如線材沾錫後需要插線路板的孔,那扭線一定要平整均勻,沾錫機扭線結構採用馬達帶動上線搓板式扭線原理,防止了扭線不平整的問題。
3、刮錫時把錫刮出錫槽。
原因是刮錫機械手速度過快導致,處置方法:刮錫氣缸尾部有個節調閥,來控制氣壓,使其快或慢。
4、沾錫厚度不達標或者過厚不易穿孔針對沾錫次數、深度均可做出調節。
5、錫爐不刮錫
處置方法:錫灰應每天清理一次,錫有質量的差別,有些錫產生過多的錫灰,會導致刮錫不到位或是不刮錫,因為錫灰檔住了行程,所以發現有過多錫灰應及時清理,讓刮錫夾子行程疏通。
6、線口上不到錫
處置方法:檢查線口是否侵入到錫中,如果有浸入到錫中,再檢查線口是否有浸入到助焊劑(松香水)中,線口沒有浸入到助焊劑中也是沾不到錫的此時應把助焊劑槽上調到線口可浸錫位置。
⑹ 除塵器設備灰斗下方卸灰裝置有哪幾種及工作原理
1、機械振動式清灰方式
利用機械裝置(包括手動、電磁振動和氣動)使濾袋產生振動,振動頻率從每秒幾次到幾百次不等。
2、分室反吹式清灰方式
採用分室結構、閥門逐室切換、形成逆向氣流,迫使濾袋收縮或鼓脹而清灰。這種清灰方式也屬於低動能型清灰,藉助於袋式除塵器的工作壓力作為清灰動力,在特殊場合下才另配反吹氣流動力。
3、振動反吹並用式清灰方式
兼有振動和逆氣流雙重清灰作用的袋式除塵器,其振動使塵餅松動、逆氣流使粉塵脫離。兩種方式相互配合,使清灰效果得以提高,尤其適用於細顆粒粘性粉塵的過濾。此類袋式除塵的濾料選用,大體上與分室反吹式清灰方式的袋式除塵器相同。
4、噴嘴反吹式清灰方式
利用高壓風機或鼓風機作為反吹清灰動力,通過移動噴嘴依次對濾袋噴吹,形成強烈反向氣流,使濾袋急劇變形而清灰,屬中等能量清灰類型。按噴嘴形式及其移動軌跡可分為回轉反吹式、往復反吹式和氣環滑動反吹式等三種。回轉反吹式和往復反吹式清灰方式的袋式除塵器採用帶框架的外濾扁袋形式,結構緊湊。
5、脈沖噴吹式清灰方式
以壓縮空氣為動力,利用脈沖噴吹機構在瞬間釋放壓縮氣流,誘導數倍的二次空氣高速射入濾袋,使濾袋急劇膨脹,依靠沖擊振動和反向氣而清灰,屬高動能清灰類型。
正153音507環551保93,希望我的回答對您有所幫助!
⑺ 關於電除塵器的松灰裝置
不是很理解你說的松灰是什麼意思?是不是防止灰斗棚灰或者是下灰順暢?如果是為了保證下灰順暢的話,一般都採用加裝灰斗氣化風裝置,在下灰口吹入高溫空氣增加灰的流動性,有利於下灰的順暢。至於在灰斗下部鑽孔加入攪拌棒,我認為沒必要。因為只要保證灰斗的溫度不要過低,灰斗內的灰不會板結。
灰斗氣化風系統維護比較復雜,羅茨風機、氣化板、電加熱裝置都需要維護,特別是氣化板容易堵塞。
⑻ 錫膏自動添加裝置vcam要多少錢
Exce表格動添加頁碼方法如下: 1、准備頁面數量較多的excel表格,打開專文件。 2、打開列印預覽,會發現頁面下屬方沒有標注當前頁數。 3、在「列印預覽」界面,選擇「頁面設置」選項。 4、彈出「頁面設置」對話框,切換到「頁眉/頁腳」選項卡。 5、在「頁腳」中選擇「第1頁,共?頁」,按確認返回。 6、重新返回列印預覽界面,在頁面下方可以看到顯示的頁碼。
⑼ smt刮錫機器原點感應器報錯
原點感應器壞了,或斷線了
⑽ 錫膏印刷機能自動加錫的設備是什麼
你指的應該是「自動加錫裝置」吧,以前聽朋友說過,德正智能的自動加錫裝置效果就挺好的,打破了傳統人工手動加錫方式存在的漏加少加的弊端。