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凱恩帝數控車床主軸軸承怎麼安裝

發布時間:2023-01-30 08:24:35

⑴ 操作系統是凱恩帝系統的數控車床攻絲技巧有哪些

攻絲固定循環(G93)
格式:G93Z__F/I__;
執行過程如下:
①開始時,同G32,Z軸向負向按切螺紋的方式進給。
②運動到程序指定的坐標後,自動停止主軸。主軸完全停止後,自動按指定的反向旋
轉主軸,Z軸退回到起始位置。
③停止主軸旋轉,恢復程序段前指定的方向旋轉主軸。

例:G93Z-100.F5;攻絲循環到Z-100.
Z-101.;攻絲循環到Z-101.
G00X50.;G00運動。G93為模態G代碼,所以,G93後應指定G01/G00。
注1:Z軸必須為負向運動,否則產生P/S報警012:「G93formateerror」。
注2:不能編入X值,否則產生P/S報警012:「G93formateerror」。
注3:執行G93之前,必須啟動主軸旋轉。
注4:要求機床的主軸剎車時間短。系統准備時,按運動值+50.000。要求輸出主軸停止時,運動長度不能超過50毫米。
注5:要求主軸轉速不能過高。
注6:指定I時,為英制螺紋指定。

⑵ 凱恩帝數控系統U盤使用

使用步驟如下:

1、打開數控車床,插入U盤。

2、從「編輯」中選擇「按列表」按鈕。

3、接下來,選擇操作按鈕。

4、按操作按鈕顯示搜索頁面,如下圖所示。

5、從程序列表中找到要復制的程序,如O0029。

6、按最右邊的+按鈕。

7、按F鍵,即「輸出」按鈕,將程序復制到U盤。

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數控車床編程技巧:

1、基準點的柔性設定

Bie粳-FANUC功率配對數控車床有兩個軸,即主軸Z和刀具軸X。桿的中心是坐標系的原點,當每個刀接近桿時,坐標值減小,這被稱為進給;否則,坐標值增加,這被稱為撤回。當退回到刀具的起始位置時,刀具停止,稱為參考點。

參考點是程序設計中一個非常重要的概念。每次執行自動循環時,刀具必須返回此位置以准備下一個循環。因此,在執行程序之前,必須調整刀具和主軸的實際位置,使其與坐標值一致。

但是,參考點的實際位置不是固定的。編程器可以根據零件直徑、所用刀具的類型和數量調整參考點的位置,從而縮短刀具的空行程。以提高效率。

2、分成幾個部分

在低壓電器中,有大量的短銷軸零件,長徑比約為2~3,直徑大於3mm。由於零件尺寸小,普通儀器車床夾緊困難,質量難以保證。

如果程序是按照傳統方法編程的,則每個周期只處理一個零件。由於機床軸向尺寸短,機床主軸滑塊在機體導軌部分頻繁往復運動,彈簧夾頭夾緊機構頻繁運動。長時間工作後,會造成機床導軌過度磨損,影響機床的加工精度,甚至導致機床報廢。

彈簧夾頭夾緊機構的頻繁動作會導致控制裝置的損壞。為了解決上述問題,必須在不降低生產率的前提下,增加主軸進給長度和彈簧夾頭夾緊機構的動作間隔。假設在一個加工周期中可以加工多個零件,主軸的進給長度是單個零件長度的幾倍,甚至可以達到主軸的最大運行距離。

彈簧夾頭夾緊機構的動作時間間隔相應延長到原來的幾倍。更重要的是,將單個零件的原始輔助時間分配給多個零件,大大縮短了每個零件的輔助時間,從而提高了生產效率。

為了實現這一假設,將與零件幾何尺寸相關的命令欄位放在子程序中,而將與機床控制相關的命令欄位和切斷零件的命令欄位放在主程序中。加工零件時,主程序通過調用子程序命令調用子程序一次。加工完成後,它會跳回主程序。

增加或減少每個周期加工的零件數量是非常有幫助的。用這種方法編制的處理程序簡潔,易於修改和維護。

值得注意的是,由於每次調用子程序參數不變,主軸坐標隨時變化,為了適應主程序,子程序中必須使用相關的編程語句。

3、減少刀具空行程

在北京法努克動力配合數控車床上,刀具的運動由步進電機驅動。雖然程序命令中有快速點定位命令g00,但與普通車床的進給方式相比,仍然效率低下。因此,為了提高機床的工作效率,有必要提高機床的工作效率。

⑶ KND1000數控機床Z軸故障、主軸故障應該如何檢查

(4)現代診斷技術 隨著電信技術的發展,IC和微機性價比的提高,如通信診斷也稱遠程診斷,即利用電話通訊線把帶故障的CNC系統和專業維修中心的專用通訊診斷計算機通過連接進行測試診斷.
三 數控機床各部故障分析及維修
3.1 數控機床主軸伺服系統故障檢查及維修
電子工業的飛速發展,使各種集成度高、性能先進的調速驅動層出不窮,給數控機床的更新換代提供了有利條件,但對於目前大中型企業還無法將舊數控機床全部改造的現實,修理舊的驅動系統,仍是維修戰線上的一項艱巨任務。在維修主迴路採用錯位選觸無環流可逆調速驅動系統的數控車床中所遇到的部分故障及處理方法。
1. 故障現象:1.8m卧車在點動時,花盤來回擺動。
檢查:測量驅動控制系統中的±20V直流穩壓電源的紋波為4V峰峰值,大大超過了規定的范圍。
分析:在控制系統的放大電路中,高、低通濾波器可以濾掉,如:測速機反饋,電流反饋,電壓反饋中的各次諧波干擾信號,但無法濾除系統本身直流電源電路中的諧波分量,因它存在於整個系統中,這些諧波進入放大器就會使放大器阻塞,使系統產生各種不正常的現象。在點動狀態下,因電機的轉速較低,這些諧波已超過了點動時的電壓值,造成了系統的振盪,使主軸花盤來回擺動,而且一旦去除諧波信號,故障馬上消失。
處理:將電壓板中的100MF和1000MF濾波電容換下焊上新電容,並測量紋波只有幾個毫伏後將電源板安裝好,開機試運行,故障消除。
2. 故障現象:5m立車在運行加工中發出哐哐聲後,燒保險。
檢查:發現5FC5FG、5RG5RQ正反組全無脈沖輸出(線路見圖2),測量結果,IC7反相器損壞,又發現1FG1FC輸出波形較其他波形幅值低得多。
分析:5m立車主驅動直流電機的驅動電壓由晶閘管全控橋反並聯整流電路提供。12路觸發脈沖中,有兩路消失,另一路觸發脈沖的幅值較其它正常觸發脈沖要短三分之一,當出現哐哐的齒輪撞擊聲時,誤以為液壓馬達聯軸節處出現了問題,但過了一會兒兩路保險絲燒壞,實際上,在這次故障的前一段時間里已燒過兩次保險,當時只認為是偶然的電網不穩造成,因換上保險絲後,故障就消除了。由於5m立車加工運行時的轉速較低,雖然可控硅整流電路是橋式整流,但是線路中觸發脈沖丟失和幅值小同時存在時,也會造成電流不連續,輸出的電壓不穩,從而使電機的轉速不穩。一開始出現的哐哐聲,實際就是轉速不穩的表現。由於電流斷續而引起的燒保險故障能發生在運行後停車和正常運行的任何時刻。
處理:將放大管T1(另一組觸發電路中的放大管,功能如圖2中的T7)及反相器IC7換下,故障消除。
3.2 機床PLC初始故障的診斷
機床PLC初始故障的診斷為了保護機床和維修方便,PLC有顯示和檢測機床故障的能力。一旦發生故障,維修人員就能根據機床的故障顯示號去確定故障類別,予以排除。但在實際加工過程中,我們發現有時PLC同時顯示幾個故障,它們是由某一個故障引起的連鎖故障,排除了初始的引發故障,其它故障報警就消失了。可是從機床PLC顯示的所有報警故障中,維修人員並不知道哪個故障是初始引發故障,維修人員只能逐個故障去查,這就增加了維修難度。機床PLC初始故障診斷功能,通過PLC程序,准確判斷出初始故障的報警號。維修中,首先排除初始故障,其它引發故障自行消失,這樣就極大地方便了機床的維修,提高了機床維修的快速性和准確性。 2 初始故障診斷原理設計的PLC程序不單單是把各個故障都能檢測和顯示出來,還能把最關鍵的初始故障自動判斷出來。
初始故障診斷原理:以3個故障為例,其中設置了3個故障檢測位,分別為R500.0、R510.0、R520.0;3個初始故障檢測位為R500.2、R510.2、R520.2;F149.1為系統復位信號。初始狀態時,無報警出現,故障檢測位都為「0」,初始故障檢測位也都為「0」,復位信號F149.1為「0」。在3個故障中假設首先發生第二個故障。在程序掃描的第一個周期內,其對應的故障檢測位R510.0變為「1」,R500.2、R520.2、F149.1初始值為「0」,初始故障檢測位R510.2變為「1」,通過自鎖保持為「1」,直到故障被排除,系統復位信號發出後「1」狀態才被解除。在程序掃描的第二個周期內,R510.2保持為「1」,實現了對R500.1、R520.1的封鎖,即使此時另外某一個故障檢測位為「1」,也不能導致其初始故障檢測位變為「1」。通過此PLC程序的控制,就能從同時發生的眾多故障里准確地判斷出初始故障。在JCS018數控機床中,遇到了多個故障同時發生的問題,如換刀報警和液壓報警同時出現。維修時,先檢查液壓控制部分,然後才能確認故障出在換刀過程中。檢查後我們才知道換刀的動力由液壓驅動來提供。PLC控製程序設計中,當遇到換刀故障時,為防止更大的意外發生,在報警的同時也斷開了液壓控制,因此換刀故障發生時出現了兩個報警信息。為遵循原機床的設計思路,而又能准確地發出報警信息,給JCS018數控機床增加了對初始故障的檢查功能。按照前面的程序分析,換刀和液壓故障檢測位分別為R500.0和R510.0,初始故障可從初始故障檢測位R500.2和R510.2讀出。當該機床再發生類似故障時,就能很快地判斷出初始故障。
3.3 數控設備檢測元件故障及維修
檢測元件是數控機床伺服系統的重要組成部分,它起著檢測各控制軸的位移和速度的作用,它把檢測到的信號反饋回去,構成閉環系統。測量方式可分為直接測量和間接測量:直接測量就是對機床的直線位移採用直線型檢測元件測量,直接測量常用的檢測元件一般包括:直線感應同步器、計量光柵、磁尺激光干涉儀。間接測量就是對機床的直線位移採用回轉型檢測元件測量,間接測量常用的檢測元件一般包括:脈沖編碼器、旋轉變壓器、圓感應同步器、圓光柵和圓磁柵。
當機床出現如下故障現象時,應考慮是否是由檢測元件的故障引起的:
1.機械振盪(加/減速時):
(1)脈沖編碼器出現故障,此時檢查速度單元上的反饋線端子電壓是否在某幾點電壓下降,如有下降表明脈沖編碼器不良,更換編碼器。
(2)脈沖編碼器十字聯軸節可能損壞,導致軸轉速與檢測到的速度不同步,更換聯軸節。
(3)測速發電機出現故障,修復,更換測速機。
2.機械暴走(飛車):
在檢查位置控制單元和速度控制單元的情況下,應檢查:
(1)脈沖編碼器接線是否錯誤,檢查編碼器接線是否為正反饋,A相和B相是否接反。
(2)脈沖編碼器聯軸節是否損壞,更換聯軸節。
(3)檢查測速發電機端子是否接反和勵磁信號線是否接錯。
3.主軸不能定向或定向不到位:
在檢查定向控制電路設置和調整,檢查定向板,主軸控制印刷電路板調整的同時,應檢查位置檢測器(編碼器)是否不良,此時測編碼器輸出波形。
4.坐標軸振動進給:
在檢查電動機線圈是否短路,機械進給絲杠同電機的連接是否良好,檢查整個伺服系統是否穩定的情況下,檢查脈沖編碼是否良好、聯軸節聯接是否平穩可靠、測速機是否可靠。
檢測元件是一種極其精密和容易受損的器件,一定要從下面幾個方面注意,進行正確的使用和維護保養。
1.不能受到強烈振動和摩擦以免損傷代碼板,不能受到灰塵油污的污染,以免影響正常信號的輸出。
2.工作環境周圍溫度不能超標,額定電源電壓一定要滿足,以便於集成電路片子的正常工作。
3.要保證反饋線電阻,電容的正常,保證正常信號的傳輸。
4.防止外部電源、雜訊干擾,要保證屏蔽良好,以免影響反饋信號。
5.安裝方式要正確,如編碼器聯接軸要同心對正,防止軸超出允許的載重量,以保證其性能的正常。
總之,在數控設備的故障中,檢測元件的故障比例是比較高的,只要正確的使用並加強維護保養,對出現的問題進行深入分析,就一定能降低故障率,並能迅速解決故障,保證設備的正常運行。
3.4 數控機床加工精度異常故障及維修
生產中經常會遇到數控機床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強、診斷難度大。導致此類故障的原因主要有五個方面:(1)機床進給單位被改動或變化。(2)機床各軸的零點偏置(NULL OFFSET)異常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常。(4)電機運行狀態異常,即電氣及控制部分故障。(5)機械故障,如絲桿、軸承、軸聯器等部件。此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。
1.系統參數發生變化或改動
系統參數主要包括機床進給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控系統,其進給單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和修改;另一方面,由於機械磨損嚴重或連結松動也可能造成參數實測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。
2.機械故障導致的加工精度異常
一台THM6350卧式加工中心,採用FANUC 0i-MA數控系統。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故障是突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方面逐一進行檢查。
(1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償、加工坐標系(G54~G59)的校對及計算。
(2)在點動方式下,反復運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音異常,特別是快速點動,雜訊更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。
(3)檢查機床Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度良好。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:①機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大於1);②表現出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小於1);③機床機構實際未移動,表現出最標準的反向間隙;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等於1),恢復到機床的正常運動。
無論怎樣對反向間隙(參數1851)進行補償,其表現出的特徵是:除第③階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,第①段的移動距離也越大。
分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換後機床恢復正常。
3.機床電氣參數未優化電機運行異常
一台數控立式銑床,配置FANUC 0-MJ數控系統。在加工過程中,發現X軸精度異常。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。
分析認為,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常。利用FANUC系統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈沖抑制功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢復正常。
4.機床位置環異常或控制邏輯不妥
一台TH61140鏜銑床加工中心,數控系統為FANUC 18i,全閉環控制方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤差最小在0.006mm左右,最大誤差可達到1.400mm。檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標系。在MDI方式下,以G54坐標系運行一段程序即「G90 G54 Y80 F100;M30;」,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為「-1046.605」,記錄下該值。然後在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上面的語句,待機床停止後,發現此時機床機械坐標數顯值為「-1046.992」,同第一次執行後的數顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反復執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統參數等有問題,但為什麼產生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂直方向的軸,當 Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了超差。
對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能載入,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機床故障得以解決。
四 數控機床的維護
數控系統是數控機床的核心部件,因此,數控機床的維護主要是數控系統的維護。數控系統經過一段較長時間的使用,電子元器件性能要老化甚至損壞,有些機械部件更是如此,為了盡量地延長元器件的壽命和零部件的磨損周期,防止各種故障,特別是惡性事故的發生,就必須對數控系統進行日常的維護。概括起來,要注意以下幾個方面。
(1)制訂數控系統日常維護的規章制度
根據各種部件特點,確定各自保養條例。如明文規定哪些地方需要天天清理(如CNC系統的輸入/輸出單元——光電閱讀機的清潔,檢查機械結構部分是否潤滑良好等),哪些部件要定期檢查或更換(如直流伺服電動機電刷和換向器應每月檢查一次)。
(2)應盡量少開數控櫃和強電櫃的門
因為在機加工車間的空氣中一般都含有油霧、灰塵甚至金屬粉末。一旦它們落在數控系統內的印製線路或電器件上,容易引起元器件間絕緣電阻下降,甚至導致元器件及印製線路的損壞。有的用戶在夏天為了使數控系統超負荷長期工作,打開數控櫃的門來散熱,這是種絕不可取的方法,最終會導致數控系統的加速損壞。正確的方法是降低數控系統的外部環境溫度。因此,應該有一種嚴格的規定,除非進行必要的調整和維修,不允許隨便開啟櫃門,更不允許在使用時敞開櫃門。
(3)定時清掃數控櫃的散熱通風系統
應每天檢查數控系統櫃上各個冷卻風扇工作是否正常,應視工作環境狀況,每半年或每季度檢查一次風道過濾器是否有堵塞現象。如果過濾網上灰塵積聚過多,需及時清理,否則將會引起數控系統櫃內溫度高(一般不允許超過55℃),造成過熱報警或數控系統工作不可靠。
(4)經常監視數控系統用的電網電壓
FANUC公司生產的數控系統,允許電網電壓在額定值的85%~110%的范圍內波動。如果超出此范圍,就會造成系統不能正常工作,甚至會引起數控系統內部電子部件損壞。
(5)定期更換存儲器用電池
FANUC公司所生產的數控系統內的存儲器有兩種:
(a)不需電池保持的磁泡存儲器。
(b)需要用電池保持的CMOS RAM器件,為了在數控系統不通電期間能保持存儲的內容,內部設有可充電電池維持電路,在數控系統通電時,由+5V電源經一個二極體向CMOS RAM供電,並對可充電電池進行充電;當數控系統切斷電源時,則改為由電池供電來維持CMOS RAM內的信息,在一般情況下,即使電池尚未失效,也應每年更換一次電池,以便確保系統能正常工作。另外,一定要注意,電池的更換應在數控系統供電狀態下進行。
6. 數控系統長期不用時的維護
為提高數控系統的利用率和減少數控系統的故障,數控機床應滿負荷使用,而不要長期閑置不用,由於某種原因,造成數控系統長期閑置不用時,為了避免數控系統損壞,需注意以下兩點:
(1)要經常給數控系統通電,特別是在環境濕度較大的梅雨季節更應如此,在機床鎖住不動的情況下(即伺服電動機不轉時),讓數控系統空運行。利用電器元件本身的發熱來驅散數控系統內的潮氣,保證電子器件性能穩定可靠,實踐證明,在空氣濕度較大的地區,經常通電是降低故障率的一個有效措施。
(2)數控機床採用直流進給伺服驅動和直流主軸伺服驅動的,應將電刷從直流電動機中取出,以免由於化學腐蝕作用,使換向器表面腐蝕,造成換向性能變壞,甚至使整台電動機損壞。
參 考 文 獻
張超英,謝富春編. 數控編程技術. 北京:化學工業出版社,2004
張超英,羅學科編. 數控加工技術綜合實訓. 北京:機械工業出版社,2003
數控技術培訓系列教程. 世紀星數控系統編程\操作說明書. 華中數控.2001
全國數控培訓網路天津分中心編. 數控編程. 北京:機械工業出版社,1997

致謝
四年的讀書生活在這個季節即將劃上一個句號,而於我的人生卻只是一個逗號,我將面對又一次征程的開始。四、親友的大力支持下,走得辛苦卻也收獲滿囊,在論文即將付梓之際,思緒萬千,心情久久不能平靜。 偉人、名人為我所崇拜,可是我更急切地要把我的敬意和贊美獻給一位平凡的人,我的導師。我不是您最出色的學生,而您卻是我最尊敬的老師。您治學嚴謹,學識淵博,思想深邃,視野雄闊,為我營造了一種良好的精神氛圍。授人以魚不如授人以漁,置身其間,耳濡目染,潛移默化,使我不僅接受了全新的思想觀念,樹立了宏偉的學術目標,領會了基本的思考方式,從論文題目的選定到論文寫作的指導,經由您悉心的點撥,再經思考後的領悟,常常讓我有「山重水復疑無路,柳暗花明又一村」。
感謝我的爸爸媽媽,焉得諼草,言樹之背,養育之恩,無以回報,你們永遠健康快樂是我最大的心願。在論文即將完成之際,我的心情無法平靜,從開始進入課題到論文的順利完成,有多少可敬的師長、同學、朋友給了我無言的幫助,在這里請接受我誠摯謝意!
同時也感謝學院為我提供良好的做畢業設計的環境。
最後再一次感謝所有在畢業設計中曾經幫助過我的良師益友和同學,以及在設計中被我引用或參考的論著的作者。

⑷ 凱恩帝數控車床系統c軸使用方法

C軸分為速度控制方式和位置控制方式。在速度控制方式下,C軸只能旋轉當主軸用,指令為M03 S_;執行M60可以進入位置控制方式,進入位置控制方式後,C軸同其他進給軸一樣可以作位置控制執行插補指令,可以直接指令G00/G01 C_;進行定位。執行M61退出位置控制方式,進入速度控制方式。

⑸ 凱恩帝數控雙頭車床兩頭的主軸轉數如何設定

1、首先確定系統參數P031和P032參數是否過低。
2、其次P031和P032應該設置為和主軸最高轉速一致。
3、最後確定這兩個參數設置都正常。

⑹ 凱恩帝k100ti-b車床修改主軸剎車參數

凱恩帝k100ti-b車床修改主軸剎車參數:軸 AGIM_K = K1.4 ; 主軸檔位反饋信號有效電平; 1 :高電平, 0 :低電平 AGIN_K = K1.3。

主軸剎車功能是必有的,當主軸旋轉時按復位鍵或者MDI下執行M5主軸停止時便會自動剎車直到停止下來。剎車時間太長了或者剎車剎不住可能是因為主軸傳動皮帶松動,調整皮帶張力,測試看看。

凱恩帝k100ti-b車床修改主軸剎車介紹

數控車床主軸作為伺服軸使用時,分度後為確保分度精度及剛性,往往需要主軸剎車,尤其在車銑復合機床上,由車轉銑功能後進行銑削、鑽孔等加工時,要確保主軸不能再轉動,剎車就起到很關鍵的作用。

現有技術常見的多為碟剎、鼓剎或環抱式剎車,但是剎車接觸面小,剎車時可能會對主軸有周向力,從而影響主軸分度精度。

本實用新型涉及主軸制動領域,具體涉及一種主軸剎車裝置;包括主軸箱與主軸,主軸箱內設有主軸,其主軸上固定設置有剎車盤,還包括缸體、摩擦盤、固定盤及活塞盤,所述缸體固定設置在主軸箱上,缸體內還設有固定盤與活塞盤。

⑺ 凱恩帝車床主軸堵轉什麼意思

可能是主軸負載過大。
可能是主軸負載過大,檢查主軸機械結構是否有問題。連接電機軸和設備的聯軸器發生偏移,安裝螺釘未擰緊。滑輪或齒輪的咬合不良也會負載轉矩變動,嘗試空載運行,如果空載運行時正常則檢查機械的結合部分是否有異常。

⑻ knd數控車床怎麼設置卡盤松時啟動主軸報警,有時同事沒按夾緊就按了啟動鍵,

knd數控車床卡盤松時啟動主軸報警,有時同事沒按夾緊就按了啟動鍵是因為MDI程序」沒點亮,解決步驟如下:

1、首先第一步就是進行要打開機床的總電源開關,一般都在機床側身,不要小看這一步,這是最關鍵的一環,當然電源開關的樣式是多樣化的。


⑼ 凱恩帝數控車床機床z向怎麼清零

加工件數:當程序執行到M30或M20時,加工件數+1。如想清零,同時按鍵【CAN】鍵及【DEL】鍵。

使用KND系統時,推薦安裝機械零點。當機床安裝機械零點時,對刀方法如下:

每把刀獨立設置,都有刀偏值。

1.對刀過程

首先,返回參考點。選擇刀具。

(1)用手動方式,沿A表面切削,在Z軸不動的情況下沿X軸釋放刀具,並且停止主軸旋轉,測量A表面與工件坐標系零點之間的距離"β",並且將所測得的值設到一偏置號中,該偏置號=要設偏置量的偏置號+100。

(2)用手動方式沿B表面切削,在X軸不動的情況下,沿Z釋放刀具,並且停止主軸旋轉,測量距離"α",並將它設定到第(3)步中解釋的偏置號中。

(3)手動換刀,重復(1),(2)設置需要設置的刀具。當程序第一條移動指令為絕對編程時,並且無G50設置時,以上設置完成後,退刀到任意點都可啟動程序進行加工。加工過程中,如果按〖復位〗或急停使機床停止時,一般情況下,需返回參考點後,再

次啟動。

加工完畢後,再次開機後,返回參考點後無論是否移動或不移動軸,都可直接啟動程序。

此種方式設置的刀偏,在更換刀具時,僅更換的刀具重新設置刀偏值。未更換的刀具不必重新設置。

2.加工尺寸調整

加工時,有誤差時,調整方法如下,設置需要調整刀具相應偏置號的刀補值。

U+調整量:少進,使尺寸(直徑)加大(向正方向偏移)。

-調整量:多進,使尺寸(直徑)減小(向負方向偏移)。

W+調整量:使尺寸向右偏移,使尺寸加長(向正方向偏移)。

-調整量:使尺寸向左偏移,使尺寸變短(向負方向偏移)。

例:1號刀輸入刀補測量值後,加工後,測量工件的實際加工尺寸比要求的尺寸在X軸(直徑)上大了0.02,在1號刀的偏置號輸入U-0.02。

一般來說,對X軸,凡是加工出的工件尺寸(直徑)比要求尺寸大時,輸入負的增量刀

補值。凡是加工出的工件尺寸(直徑)比要求尺寸小時,輸入正的增量刀補值。一般來說,對Z軸,凡是加工出的工件尺寸比要求尺寸長時,輸入負的增量刀補值。凡是加工出的工件尺寸比要求尺寸短時,輸入正的增量刀補值。

通過檢索的方法調出需要的程序(也就改變了程序指針),而對其進行編輯或執行,此操作稱為程序檢索。

(1)檢索方法

(A)選擇方式(編輯或自動方式)

(B)按〖程序〗軟體鍵,顯示程序畫面。

(C)按地址O;

(D)鍵入要檢索的程序號。

(E)按游標鍵↓;

(F)檢索結束時,在LCD畫面顯示檢索出的程序並在畫面的右上部顯示已檢索的程序號。

(2)掃描法

(A)選擇方式(編輯或自動方式)

(B)按[程序]軟體鍵

(C)按地址O

(D)按游標鍵↓鍵。編輯方式時,反復按O,游標鍵↓鍵,可逐個顯示存入的程序。

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