1. 減速機鐵粉濃度多少更換
減速機鐵粉濃度80克更換。根據查詢相關資料顯示,通過定期對減速機中軸承所在空間的鐵粉濃度檢測,通過人工分析判斷是否需進行減速機的保養和更換。
2. 機器人怎麼保養
1、清洗機械手
定期清洗機械手底座和手臂;可使用高壓清洗設備,但應避免直接向機械手噴射;如果機械手有油脂膜等保護,按要求去除。(應避免使用丙酮等強溶劑、避免使用塑料保護、為防止產生靜電,必須使用浸濕或潮濕的抹布擦拭非導電表面,如噴塗設備、軟管等。請勿使用干布。)
2、中空手腕的清洗維護
根據實際情況,中空手腕需要經常清洗,以避免灰塵和顆粒物堆積,用不起絨球、干凈的布料進行清潔,手腕清洗後,可在手腕錶面添加少量凡士林或類似物質,以後清洗時將更加方便。
3、定期檢查
檢查是否漏油;檢查齒輪游隙是否過大;檢查控制櫃、吹掃單元、工藝櫃和機械手間的電纜是否受損。
(2)軸承潤滑油鐵粉濃度一般多少擴展閱讀:
冷卻器:
冷卻迴路採用免維護密閉系統設計,需按要求定期檢查和清潔外部空氣迴路的各個部件;環境濕度較大時,需檢查排水口是否定期排水。
維護頻率(時間間隔可根據環境條件、機器人運行時數和溫度而適當調整)
1、一般維護:1次/天;
2、清洗/更換濾布:1次/500H;
3、測量系統電池的更換:2次/7000H;
4、計算機風扇單元的更換、伺服風扇單元的更換:1次/50000H;
3. 怎樣提高鐵精粉品位
河南選礦設備較多鐵選礦廠因為自己沒有礦山,選礦工藝落後、設備陳舊粗糙、企業規模小,精礦品位低、銷售價格低、銷售困難等原因,使這種類型選礦廠處於薄利與虧損的邊緣。如何使這類企業有所發展,有利可圖,有競爭能力,是擺在這類選礦廠領導面前的重要課題。
2003年以來,河南選礦設備中國的鋼鐵銷售量逐步增加,鐵精礦粉的需求量也隨之不斷上升。由於需求量的增加,中國較多不同檔次水平的選礦廠應運而生。在2005年初受國家鋼鐵宏觀調控的限制,鐵精礦粉的價格急劇下滑。
原材料破碎和磨礦系統存在的問題
小規模選礦廠的磨前破碎礦石粒度,在25mm左右,這使磨機的磨礦效率大大下降。因為磨機是細磨設備,由於磨機的粗破碎效率低,當把25毫米(mm)的礦石,磨碎到80微米(um)以下時的磨礦效率是很低的。這時1噸中等硬度的礦石,需要耗電在25KWH左右。先進的破碎工藝,已經把礦石破碎到10mm以下的粒度,這時磨機磨1噸礦石的耗電量只在13KWH左右。其方法是在原料粗破碎系統上,增加一台細碎破碎機,使磨機前礦石的粒度由25mm降到10mm,細破碎機破碎1噸礦石需要耗電量5KWH。改為磨前用細破碎設備對礦石進行細破碎,這樣破碎和磨礦兩個系統1噸礦石的耗電量可下降7KWH。並且磨前細破碎設備消耗的錘頭襯板的消耗費用,要明顯低於球磨機鋼球和襯板的消耗費用。一個年處理礦石10萬噸的選礦廠,在破碎磨礦工藝流程中採用先進的技術,就可以節省電費和材料消耗40萬元。
河南選礦設備選擇節能、高產的破碎設備礦石的細破碎設備較多,用戶可選擇的理想的設備較少,據主要用戶所反映的缺點是,破碎機內的錘頭和襯板消耗量、更換頻繁,台時產量低、耗電高,維護維修困難、時間長,設備運轉率低。比如錘式破碎機,不管是立軸式錘式破碎機,還是卧式錘式破碎機,都存在錘頭使用壽命短,最短的有三五天更換一次的,最長的才半個月更換一次。錘頭和襯板的消耗,1噸礦石需要1元之多,破碎1噸礦石的電耗需要7KWH。這里他們給用戶推薦一種磨損件消耗低、使用時間長、產量高、排料粒度穩定、電耗小的節能型軸承圓錐破,電耗可以由其它細碎機7KWH/噸礦石,下降到5KWH/噸礦石。襯板消耗材料的使用周期,由一周可以提高到半年時間,破碎1噸礦石消耗的襯板、錘頭等耐磨鋼材0.2公斤/噸礦石左右,下降到0.01公斤/噸礦石,下降了將近二十倍之多。如要了解該設備的詳細情況,請參閱《節能型軸承圓錐破碎機》的使用說明書。
河南選礦設備選擇節能、高產的磨礦設備
1、目前市場上使用的普通式磨礦球磨機,主軸承都是巴氏合金瓦軸承,運轉阻力大、耗油量高,大型磨機的軸承還需配備潤滑站,維修保養困難,磨1噸礦石的電耗在25千瓦時(KWH)左右;現在節能型球磨機主軸承採用的滾動軸承,磨1噸礦石的電耗在18KWH左右。採用干油潤滑,年節省潤滑油80%以上。大型磨機去掉了主軸承的潤滑站,維修保養一年只需一次,設備運轉率可以達到100%。
2、普通式球磨機的襯板,採用的是條形、階梯形、大波浪型,這幾種襯板的缺點是襯板磨損到一定厚度時,就產生彎曲、變形,導致不能使用;另一個缺點是襯板的表面形狀簡單,鋼球與襯板的接觸面積小,研磨能力不夠,磨礦效率低,致使磨機的產量低。這里推薦用戶採用雙U型襯板,這種襯板的優點是沿磨機筒體圓周方向有波紋;沿磨機軸線方向有溝槽。磨機在運轉時,使研磨體提升高度大,與襯板之間的接觸面多提高了研磨效率,這種襯板比普通磨機會提高產量在6%以上。
提高精礦粉磨後的分級性能,減少過磨現象,提高精礦粉品位
有些選礦廠經細磨後的礦粉,直接進入磁選機進行磁選。如山西交城的某家選礦廠,球磨的礦粉不經過分級直接進行磁選,結果該礦粉的粒度粗細不均。粗顆粒的礦粉品位低;過細的礦粉品位雖高,但是磁場強度低,吸附能力差。隨著水流進入尾礦,使鐵精礦粉的品位低,跑尾現象嚴重。提示這種選礦工藝的廠家,磨後的物料一定要經過分級篩選,再進行磁選。因為不同的礦石,有它所不同的品位最高時的單體解離粒度。粒度過粗,礦石中的雜質分離不出去,會出現礦石的品位過低;如果粒度磨的過細,主要會浪費磨機的磨礦能力和磨礦時間。因為10μm以下的礦石粒度,在礦粉中每增加1%,其磨礦時間就要增加2%,電耗和鋼球襯板的磨損,都相應增加2%;因此,千方百計降低過磨礦物的含量,是提高磨機產量、降低電耗提高鐵精粉回收率的最有效方法。採用分組篩分措施之後,使粒度未達要求的礦物回到磨機進行再磨,粒度達到要求的礦物及時送去選分,這樣既提高了精礦品位,又提高了磨機的磨礦效率。
礦物分級的方法較多,其中螺旋分級機是最原始的分級設備。分組方法簡單,分級精度略差,一般應用於一段磨礦排礦產物的分級。在要求鐵精礦最終產品粒度負80μm篩下量達到100%時,第一段分級可採用螺旋分級機;二段分級可以採用高頻細篩。如果要求鐵精礦粉最終產品粒度負80μm含量低於100%時,其大顆粒的礦粒所佔比例比較少,對高頻篩的篩片磨損不嚴重的前提下,可採用高頻震動篩進行分級,篩下的中礦進行磁選;篩上的粗礦,回到磨機重磨。還有一種分級設備是水力旋流器。現在有較多的大型選礦廠,去掉了一段、二段磨機後的螺旋分級機設備,改用了水力旋流器。這種方法是既起到了對礦粉的粗細分級,又提高了磁選前的礦漿濃度,減少了一級脫水設備。該設備還用在無磁礦粉復選前礦漿的分級濃縮,起到了良好的效果。如何選用分級篩選設備,請參閱有關選礦設備手冊和公司的分級機、高頻篩、水力旋流器的使用說明書。
綜上所述,低水平的選礦廠通過進行工藝技術改造,使產品的品位提高66.5%以上,使其得到一個良好的銷售價格。再通過設備技術改造,使其生產電耗下降25%以上,產量提高30%左右。襯板、錘頭、鋼球等鋼材的消耗量降低15%以上,使綜合經濟指標達到國內先進水平,提高了企業經濟效益,增加了企業的競爭能力,為企業今後的不斷發展和壯大,創造了良好的條件。
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