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燃煤锅炉烟气除尘装置设计00未收录未收录未收录

发布时间:2022-01-26 05:09:04

Ⅰ 求燃煤锅炉烟气的除尘工艺简单点的cad图,平面的。

Ⅱ 设计燃煤量为600kg/ h 的锅炉延期的除尘系统怎么做

好做,前面安装旋风后面布袋,在后面风机,后面烟囱。系统完成。

Ⅲ 环保是否规定锅炉除尘装置不得有旁路

不允许设置。
为了加强对火电企业脱硫设施锅炉布袋除尘器运行过程的监管,提高脱硫设施运行效率,2010年6月,国家环境保护部下发了《关于火电企业脱硫设施旁路烟道挡板实施铅封的通知》(环办[2010]91号)文件。按照要求,2010年9月底浙江省内火电厂均实施了对脱硫旁路挡板的首次铅封。一年多来,电厂应对铅封采取了系列措施,现就铅封后实际旁路开启情况及逐步过渡取消旁路的对策进行分析和讨论。
1、 应对铅封采取的措施
1.1 修改旁路开启保护逻辑
铅封要求下发之初,浙江省内火电厂均积极响应,经过各集团组织论证以及采纳各技术单位给予的提议参考,首先对旁路开启的保护逻辑进行了修改。在常见的旁路挡板保护联锁中,有四个联锁是所有火电厂一致选择保留的,它们是增压风机入口压力超限开旁路、GGH停转开旁路、多台循环泵跳闸开旁路以及增压风机跳闸开旁路。这四项联锁的保留主要基于对脱硫设备的保护以及对烟道、挡板 安全性的考虑。对于机组MFT开旁路以及机组RB开旁路这2项联锁,绝大部分电厂也选择了保留,部分取消了MFT信号直接触发开旁路。大部分厂取消了进口烟尘 浓度高于定值、运行中烟温偏低开启旁路,小部分改成了报警;油枪的投运联锁部分被取消,部分改成人工判断可投撤;进口温度高于定值部分厂考虑到烟气超温的情况可能发生仍保留投入,部分厂则改成了报警;进出口挡板开信号消失的联锁也类似,电厂也酌情进行保留或改成报警。
在修改旁路开启保护逻辑时,除了对联锁进行了是否保留的选择,对于联锁的触发条件也进行了修改,主要为增加延时(如超温、失速,信号消失等)和对定值放宽(如压力、温度、振动条件值等)。最典型的就是增压风机入口压力超限保护的定值,在分析脱硫厂家的设计参数和各炉烟道、挡板实际运行中的情况后,普遍对正负限定值都予以了放宽,从后续实际运行效果看,没有产生不利影响,这些修改还是比较谨慎和合理的。
1.2 调整旁路挡板试验和GGH离线冲洗周期
为保证旁路挡板可靠开启,作为检查手段,旁路挡板定期活动试验一直是作为一个常规工作而开展的,一般会1-2月进行一次,铅封后近一半的厂已不进行旁路挡板周期试验,主要利用机组调停或停运时开展这项工作。调研中发现个别厂旁路挡板存在密封片易变形的问题,由于无法掌控变形是否会对开启带来影响,因此取消定期试验,会带来一定的风险。在有GGH装置的电厂,当GGH压差上升到一定允许限值,在线高压水冲洗也不能缓解时,就需要停运脱硫,进行离线高压水冲洗,频次高的厂可能1个月会清洗2-3次。在铅封实施后,旁路开启受限, 而且环保部门不再允许将旁路挡板定期试验时间计为免责时间,因此对这两个开旁路的频次,电厂也进行了控制。目前,部分厂已能做到与机组检修同步,这得益于设备本身选型较好,或近年经过了改造。投运较早的GGH普遍离线频次较高,平均2月1次,对挡板开启次数和投用率的影响较大。
1.3 设备改造和优化
设备的可靠性直接关系到脱硫系统的正常运行,在向取消旁路过渡中,对设备系统的改造和优化是一个必不可少的环节。改造和优化措施主要有:
(1)GGH换热元件改成大通道防堵型;GGH吹灰器改造,增加吹扫空压机,尽可能延长定期离线冲洗的周期,做到与机组检修同步。检修时化学清洗换热元件,有部分换热元件可备用。
(2)因增压风机前负压波动多次开挡板较多的厂,通过燃烧工况调整,修改前馈、后馈系数,对烟道、挡板承压重新核算,放宽了定值 。
(3)增压风机入口挡板增加为2台执行机构,加雨棚;增大挡板执行机构的力距;更换所有油管路的软管;液压油管换成可靠型号防漏;增压风机停运后轮毂及叶片上加强清灰,保证风机振动正常;浆液循环泵减速箱冷却采用内部蛇形管加润滑油外置冷却器闭式冷却水,保证冷却效果好。
(4)循环泵入口滤网换型,增大通流量,降低泵气蚀;泵出口大小头防腐换成不锈钢;吸收塔喷淋层增加耐磨板,中隔板位置焊接合金板;喷淋管经常损坏部位加装不锈钢护套,吸收塔连接短管加装内套管。喷淋加装监测,喷淋层加厚,除雾器加装支撑,喷嘴更换,死区加装冲洗;吸收塔出口增设疏水槽、管,减少水汽对尾部烟道的腐蚀和GGH的结垢;衬胶补后易脱落,加强修补质量过程控制;对除雾器冲洗逻辑进行修改,增加一级除雾器的冲洗频次。确保投用率前提下,定期对吸收塔内部进行清理。
(5)烟风道的鳞片易起泡,需经常检查,并加强修补质量过程控制;对烟囱腐蚀进行监控,机组停运时,对烟囱防腐要及时进行评估、修补。
(6)废水处理系统扩容;三联箱增设旁路;制浆系统增设补水管;工艺水管改成衬胶;在线pH计、密度计换型,改母管上测量,保证检测的准确性;采用熔断法在线处理电除尘阴极螺旋线故障,故障频发电场检修时成批更换极线,保证电场的正常投运。
2、铅封以来旁路开启统计及分析
我们选取了2010年11月-2011年9月这段铅封后时间,对省内14个厂旁路开启的次数和原因进行了归类。统计,并与2009年11月-2010年9月进行了对比。在这两组对照时间中,铅封前全省总计开旁路436次,而铅封后为318次,开启次数明显下降,说明了铅封这一环保的强制力,确定起到了限制旁路开启的作用。有9个厂开启次数明显下降,部分幅度较大,呈现上升的有4个厂,幅度不太大。
而造成开启的原因中铅封前达19项,铅封后少了5项,这少的5项分别为氧化风系统故障,进出口挡板故障,入口烟温异常,电网外部线路故障以及低压脱硫变跳闸。
铅封前开启原因占比合计超过80%,且位列前五位的原因依次为:GGH故障或离线清洗、增压风机入口风压波动、增压风机故障、机组RB或低压荷、锅炉MFT;而铅封后,原因占比合计超过80%的仍是这五个,排名上增压风机入负压波动变成列最后,其他依次不变。
3、 旁路开启受限目前带来的影响
从浙江省内各电厂对旁路开启逻辑的修改可以看出,由于对大部分重要联锁予以了保留,目前电厂在旁路开启上还是属于“该开则开” 的阶段,环保部门总体还是持理解态度。因而旁路开启受限或取消可能带来的影响大部分没有付诸表现,也就是说,目前尚未出现因脱硫设备检修而被迫停运主机的情况;而锅炉MFT、机组RB、入口烟温高时旁路也都开启,由此带来的烟风系统失稳以及吸收塔内部部件损坏风险暂不存在;入口烟温低,发生不多,持续时间短,今年煤种硫分普遍不是很高,脱硫设备锅炉布袋除尘器系统容量尚能缓冲,因此对这两种情况,各电厂基本能做到不开启旁路。
在锅炉启停阶段,浙江省内电厂电除尘器投用中,有3个电厂较早,基本点火后就投用电除尘器;大部分电厂还是按照电除尘入口温度要求逐步投运电场,其后一般在50%机组负荷时投运脱硫。浙江省内4*600MW机组(无GGH)从2010年下半年开始就脱硫投运按要求进行旁路取消 的前期准备和方案认证,并把2011年作为一个过渡期,给予电厂每台炉全年12h作为旁路可开启时间,这其中包括了挡板定期试验,机组度网期间挡板异常开启时间。针对这一要求,目前电厂采用电除尘投运与锅炉点火同步,脱硫投运与机组并网(10MW)同步的方式。为了减少运 行期间异常,进行制浆、氧化,废水处理、事故浆液贮存能力的增容,尽量结合机组检修安排脱硫系统缺陷设备的维修,同时开始逐步取消增压风机。机组异常停机时,尽量采用滑参数运行方式,直到脱硫与锅炉同步停运。在这种方式下,到目前为此,今年电厂仅因处理1号增压风机液压油管漏油开过1次旁路,每月脱硫投用率都接近100%。
该电厂目前的运行方式已是浙江省内相对较好的做法,观其效果,影响还是存在的。首先是低温腐蚀风险。机组刚并网时烟气温度还不高,此时脱硫投入,出口烟温必是偏低的。查阅历史曲线发现机组刚并网时(10MW)电厂脱硫出口烟温 一般在30度左右,等机组负荷上升,出口烟温上升到45度以上(正常脱硫出口烟温)往往需要2h左右,这期间脱硫后设施烟道就处于低温高湿腐蚀风险,而该电厂为两炉合用一内筒烟囱、两炉启停使该烟囱腐蚀风险进一步加大。在机组检修时,对烟囱防腐层进行修补已成为一项定期工作。升炉期间尽管有电除尘投 用,但它对煤粉的去除效果较差,未燃尽碳,包括有时点火不好仍需投油时的油滴仍不可避免地进入到浆液,据电厂反映,采用这一运行方式后,吸收塔浆液起泡发黑(有溢流)较常见,有时还导致盲区,需加大废水排放。如果史采取加大废水排放的措施,启、停炉1次造成的对 浆液的影响,需半个月左右才能完全自然置换,对石膏脱水和品质有一定影响。如果机组启停频次较多时,石膏脱水系统的稀释缓冲能力下降、则危害更大。
对于运行中投油枪是否需开旁路的处理,各电厂有所不同。有一半电厂在投油负荷下均开启挡板,另一半电厂在投油负荷下均开启挡板,另一半则基本做到不开。为了减少影响,电厂一方面尽量与高度沟通,争取负荷能稳定在投油负荷以上,即不投油;另一方面即使投油也尽量少股几支油枪,并采用间断投用方式。目前看来,投油对脱硫浆液影响主要表现为浆液起泡溢流(部分电厂定期加入消泡剂),浆液表面有些发黑,但对塔内浆液反应、脱水和石膏品质基本没有较大影响。
4、取消旁路的对策
目前大部分2011年闪投运的脱硫装置都采用有旁路设计,而环保部门最近已提出2012年起即将把取消脱硫旁路提上议程。从以上浙江省内电厂脱硫开旁路的现状看,短时内完全取消旁路难度和压力甚大。因为目前还缺少老机组旁路无声封堵后成熟和完善的运行经验。一旦取消或临时封堵旁路烟道,则脱硫装置与主机将成为一个串联系统而必须同步启停,因此,必须充分考虑无旁运行时的特殊性,提出有针对性的应对策略,同时进行改造和优化,才能提高无旁路炉及脱硫系统的运行可靠性。
4.1 评估脱硫设施现状
建议在现有脱硫设施脉冲除尘器取消旁路前进行全面谨慎的评估。评估的内容应包括煤质波动、脱硫设备可靠性、机组运行可靠性、旁路开启的统计分析等多个方面。通过评估可找出制约电厂旁路取消的主要因素以及权重,这样根据优先次序,在过渡期内逐步开展改造、增容和优化,使旁路开启水平能逐步趋近于取消。也可对取消旁路的实施厂进行优先排序:没有GGH且取消增压风机运行的机组,是可以首先进行取消旁路的实施对象;其次是没有GGH的机组,由于没有该高阻力设施,对引风机扩容,从而取消增压风机实施相对容易;GGH和增压风机均有的机组 实施也最困难。当GGH压差能长期控制在一个较稳定的水平,可以结合脱硝改造,考虑对引风机扩容,从而取消增压风机。
4.2 燃料品质是首要保证
煤质是首要因素,需要通过统计分析,将最差煤种的情况纳入考虑。其中灰分、硫分是主要因素,前者影响电除尘器的除尘效果,后者影响整个系统可脱硫容量,此外煤质造成点火的难易会影响微油、等离子点火的效果,燃烧不好造成锅炉不能正常运行带来诸如MFT影响。因而如取消旁路运行,对煤种的品质和稳定性要求必然提高,低硫煤的采购以及高低硫煤掺烧仍是从源头保证脱硫系统正常运行的首要工作,还有在锅炉冷态启动阶段尽可能燃用挥发分高的煤种作为启动煤种,不但有利于缩短锅炉的启动过程,也降低了因点火困难、消耗大量的烯 油给脱硫装置带来的一系列影响。
4.3 锅炉运行和脱硫运行对策
在电除尘器运行过程中,为了减轻未燃尽油污碳粒对吸收塔浆液系统的污染,在锅炉点火启动前尤其是冷态启动前,电除尘器的灰斗加热、绝缘支柱套管加热及放电极绝缘室加热最好能提前24h投入,确保电除尘器和干除灰系统投入运行且吸收塔循环泵启动投入后再点火起炉。在锅炉点火启动阶段,为防止部分未燃尽油污和碳粒随烟气经过电除尘器时发生二次燃烧,应控制电除尘器各电场的二次电压在起晕电压和闪络电压之间,并适当限制二次电流值。运行过程中密切监测电除尘器出口的烟尘浓度,必要时可考虑实施电袋除尘器或布袋除尘器的改造,其中良好运用除尘器布袋和除尘器骨架以进一步提高除尘效率。
为了防止脱硫吸收塔入口烟气超温,保护吸收塔内部构件、衬胶或鳞片衬里,除雾器应设置事故喷淋减温装置,并确保喷淋减温装置能够可靠投入。在脱硫装置运行期间,应密切监测脱硫系统的主要运行参数及吸收塔出、入口温度的变化。在锅炉停炉阶段,也应待进入吸收塔进、出口烟温降至耐温极限以下并确保安全时方可停运所有循环泵。对于事故喷淋系统,在日常运行过程中加强设备维护,对高位水箱设立自动补水,并经常确认水位,系统电源接入保安电源,定期开展喷淋试验以确保其能及时动作也是非常重要的。
在锅炉调整和脱硫调整时,应保证锅炉燃烧的稳定性,控制空预器漏风,确保烟气参数不严重偏离设计条件。在锅炉点火启动阶段、低负荷投油助燃阶段或煤种含硫量骤升阶段,密切监视脱硫系统运行参数,加大对吸收塔浆液品质的化验分析,一旦出现吸收塔大量溢流起泡、pH值无法有效提升和稳定、浆液品质恶化、石膏脱水困难等状况,可采取置换浆液的方式消除影响。严格监控脱硫系统的运行条件,加强对吸收剂、工艺水和蒸汽等品质的监控,提高在线仪表的可靠性和稳定性,加强脱硫系统的化学监督工作并制定为制度的形式,定期定时对脱硫系统各介质的化学分析,在锅炉冷态启动投油助燃或低负荷投油稳燃阶段,密切关注和分析吸收塔浆液的含油量,为浆液置换、除雾器喷淋冲洗提供科学的参考依据。
提高检修水平,在日常的运行实践中,应加强脱硫系统和设备的检修维护和管理水平,并形成严格的管理制度,充分重视脱硫系统的各个缺陷和故障点,发现问题必须及时分析和处理,避免形成隐患,必要时将脱硫系统关键设备包括烟囱纳入主设备的维护和管理范畴。重点关注管道容器系统和旋转元件的冲刷磨损和腐蚀问题、GGH和除雾器的结垢堵塞问题以及尾部烟道和烟囱的腐蚀渗漏问题,对脱硫系统真正做到逢停必检,达到防患于未然。
4.4 与环保部门沟通
火电厂脱硫装置取消旁路,如果仓促上马,恐怕会给电厂生产运行带来一定的影响,各发电集团和电厂有必要与各级环保部门积极沟通,通过分析让其了解目前企业的旁路开启现状和取消旁路的影响,争取合理的过渡期限,完成必要的改造和优化,使取消旁路能安全的、可靠的实施。

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Ⅳ 国家环保局官网,国家规定多大的燃煤锅炉须要按装除尘设备

个人见解: 为保护环境,燃煤锅炉无论大小都应该安装除尘设备。
燃煤锅炉输煤系统粉尘主要是煤尘。煤在筛、破碎、输送等过程中,都会有粉尘散发出来,如不采取措施,将会对输煤现场环境及大气产生污染。同时煤尘中含有游离二氧化硅,粉尘颗粒越小,越不易沉降,长时间浮游在空气中,一旦吸入人体在肺内沉积,会引起纤维性病变,使肺部组织逐渐硬化,引发各种肺部疾病,严重危害工作人员的身体健康。
另外,粉尘落在机械转动部位,加速了机械磨损;落在电气设备上,会造成电气设备接触不良,使电气设备控制失灵;现场积粉过多,还会造成粉尘自燃等不良后果。为确保输煤工作人员的身体健康,保证火力发电厂的安全生产,延长设备使用年限,火电厂输煤系统必须进行粉尘综合治理。
目前现有的皮带输送装置上的降尘装置通常是在输送过程中或出口处增加喷淋装置, 将水流以雾状颗粒喷淋到除尘空间,利用水雾降尘的方式降低粉尘污染。这种方式对于水资源需要量比较大。
还有一种是在皮带输送机上增加集尘袋,在本体、集尘口、出风口、花板和与花板相连且均匀分布的若干个滤袋,粉尘经滤袋过滤后落回输煤带上,从而降低输煤带的粉尘污染,但这需要配套风机,并且滤袋需要定期维护更换,通常情况下,一条输煤皮带上所用的滤袋数量众多,更换频繁并且日常维护费用非常高。
除了上述二种防尘装置以外,还有一款荣获国家专利的集节能、环保、运行维护费用低廉于一体的全透明型输煤皮带机防尘罩。这款全透明防尘罩装置防尘效果达95%以上,而且在输煤皮带机工作过程中全程可视可控,清扫简单干净,维护费用低廉。燃煤锅炉输煤皮带上加装该全透明防尘罩,既解决了褐煤皮带运输带来的粉尘污染和皮带机的噪声污染,同时也大大降低了输煤现场火灾隐患,减少扬尘更环保!
目前上海的外高桥第二、第三发电厂均已安装此防尘罩装置,安装后经上海环保局检测,输送印尼煤过程中罩体外粉尘浓度达到国标4mg/m3以下,且运行2年均未再发生自燃或闪爆现象,环保效果显著。

Ⅳ 目前燃煤锅炉烟尘治理有哪几种方法

锅炉烟尘主要成分:粉尘、SO2、氮氧化物等,如果想达到环保要求都是安装除尘器。一些小型的燃煤锅炉安装布袋除尘器就可以满足需求,大型燃煤锅炉就需要用湿式静电除尘器。
广东居峰环保专业治理各种工业废气、烟尘。拥有20多废气处理经验,自己生产各种除尘设备,环保设备。

Ⅵ 燃煤锅炉除尘器有哪些新技术

1.1静电除尘技术
静电除尘器(ESP)的主要工作原理是在电晕极和收尘极之间通上高压直流电,所产生的强电场使气体电离、粉尘荷电,带有正、负离子的粉尘颗粒分别向电晕极和收尘极运动而沉积在极板上,使积灰通过振打装置落进灰斗。
由于静电除尘器基于荷电收尘机理,静电除尘器对飞灰性质(成分、粒径、密度、比电阻、黏附性等)十分敏感,特别对高比电阻粉尘、细微烟尘捕集困难,运行工况变化对除尘效率也有较大影响。另外其不能捕集有害气体,对制造、安装和操作水平要求较高。
对现有静电除尘器提效改造技术有三种可行方向:改进静电除尘器(包括静电除尘器扩容、采用电除尘新技术及多种新技术的集成)、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术。
1.2袋式除尘技术
袋式除尘器的主要工作原理包含过滤和清灰两部分。过滤是指含尘气体中粉尘的惯性碰撞、重力沉降、扩散、拦截和静电效应等作用结果。布袋过滤捕集粉尘是利用滤料进行表面过滤和内部深层过滤。清灰是指当滤袋表面的粉尘积聚达到阻力设定值时,清灰机构将清除滤袋表面烟尘,使除尘器保持过滤与清灰连续工作。
袋式除尘器最大缺点是受滤袋材料的限制,在高温、高湿度、高腐蚀性气体环境中,除尘时适应性较差。运行阻力较大,平均运行阻力在1500Pa左右,有的袋式除尘器运行不久阻力便超过2500Pa。另外,滤袋易破损、脱落,旧袋难以有效回收利用。
美国环保署的环境技术认证(Environmental Technology Verification,ETV)项目对ePTFE覆膜滤料做过的性能检测发现滤料覆膜可一定程的地控制PM2.5和消除有害气体,此项目对袋式除尘技术的发展有较好的引导作用。改进袋式除尘器可从三个方面进一步研究:滤料覆膜,滤料的改进创新,旧袋的有效回收利用。
1.3电袋复合除尘技术
电袋复合式除尘器的工作过程是,含尘烟气进入除尘器后,大约70~80%的烟尘在电场内荷电被收集下来,剩余20%~30%的细烟尘被滤袋过滤收集。电袋复合式除尘器兼容了静电除尘器和袋式除尘器的优点,较好的弥补了两者的不足,除尘机理科学合理。
电袋复合式除尘器主要有臭氧腐蚀、运行阻力较高、投资大、占地面积大等缺点,滤袋寿命短及换袋成本高仍是其重要问题。
电袋复合式除尘器的改进有三个方面:优化静电除尘单元和袋式除尘单元的长时间协同作用以及相对结构布置,消除静电除尘单元产生的臭氧,滤料的技术创新。
2 烟气除尘新技术
由于种种实际因素,上述三种除尘器很难满足烟气出口排尘量低于30mg/Nm3的新标准,尤其对PM2.5的排放控制不佳。近年来,国内外学者对除尘新技术进行了大量的理论研究和实验论证,如聚并技术、湿式电除尘技术、旋转电极技术、高频电源技术、烟气调质技术,许多技术已获得突破性进展并初步开始应用,但仍需完善和改进。
2.1 聚并技术
聚并是指微细粉尘通过物理或化学的途径互相接触、碰撞而结合成较大颗粒的过程。微细烟尘聚并成较大颗粒后,更容易被除尘器捕集,提高了微细烟尘的脱除效率。当前国内外研究的聚并技术主要有:电聚并、湍流凝并、声聚并、蒸汽相变聚并、化学聚并和光聚并等。
电聚并是各聚并技术中最实用有效的方法。电聚并是通过细颗粒荷电,促使细颗粒相互吸引、碰撞、聚并,使细颗粒团聚成大颗粒。电聚并的效果取决于粒子的浓度、粒径、电荷的分布以及外电场的强弱。

Ⅶ 某燃煤锅炉烟气除尘系统设计

除尘系统必须同时脱硫,可选用湿式除尘器或碱式水浴除尘,除尘效率都在95%以上,脱硫至少40%,看你用的锅炉是多大了,一般蒸汽量1t/h以内的用这两种没问题,环保肯定合格的。如果是大功率的也可以参考。

Ⅷ 求某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计 平面图CAD(不是布置图),谢谢,

兄弟,在这里你赏多少分也不会有人给你的,最多就是截个图啊什么的给你。
你要图纸做什么呢?

Ⅸ 燃煤锅炉除尘器烟气量计算公式谁知道

实际耗空气量的计算?
在标准状况下,以1Kg应用煤为基准进行计算,结果见表1-1。?1Kg该煤完全燃烧时所需要标准状况下的氧气的体积oV为:oV=(50.4+7.5+0.47-1.25)×22.4=1279.448?L??假设空气中氮氧的摩尔数之比为N/O=3.78,则1Kg低硫煤完全燃烧时所需要的空气体积kV为kV=(1+3.78)×1279.448=6115.953L??????????????
实际消耗的空气体积?
kV为:?kV=1.4kV=1.4×6115.953=8562.333L????????

Ⅹ 火电厂锅炉烟气除尘系统工段设计

炉烟气除尘系统工段设计
工段设计,我能做

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