『壹』 励磁自动启励失败的原因
起励失败的原因有很简稿多,大体来说是两个方面:
1、转子开路,这是发电机自身的原因,建议检查下碳刷及滑环是否接触良好;
2、励磁内部原因,这部分原因就很复杂了,建议求助励磁设备厂家售后部门;
判断是转子的问题还是励磁内部问题的一个小办法:
投上起励电源,退出残压起励,断开灭磁开关,点起励按钮的同时用万用表测量灭磁开关上端,看电压显示是否是直流220V左右(前提是起励电源是直流220V的),若不正常,证明起励回路不通;
合上灭握猛磁开关,按上面方法再次测量,若电压显示8V左右,则转段咐桥子回路正常,起励回路也正常,那就需要检查励磁系统其它方面了,若电压显示220V左右,则发电机转子回路开路,检查转子吧。
最好提供以下励磁系统生产厂家及型号。
『贰』 发电机励磁消失的怎么处理
发电机失磁后的象征:(1) 发电机定子电流和有功功率在瞬间下降后又迅速上升,而且比值增大,并开始摆动。 (2) 发电机失磁后还能发一定的有功功率,并保持送出的有功功率的方向不变,但功率表的指针周期性摆动。 (3) 定子电流增大,其电流表指针也周期性摆动。 (4) 从送出的无功功率变为吸收无功功率,其指针也周期性的摆动。吸收的无功功率的数量与失磁前的无功功率的数量大约成正比。 (5) 转子回路感应出滑差频率的交变电流和交变磁动势,故转子电压表指针也周期性的摆动。 (6) 转子电流表指针也周期性的摆动,电流的数值较失磁前的小。 (7) 当转子回路开路时,由转子本体表面感应出一定的涡流而构成旋转磁场,也产生一定的异步功率。处理(1)失数型磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理; (2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机; (3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行; (4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行时间为15min; (5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机,待励磁恢复后重新并网 。、发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下:(1) 对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故. (2) 对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作: 1) 迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合), 此时定子电流将在额定电流左右摆动. 2) 手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行励磁装置. 3) 注意其它正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行. 4) 对励磁系统进行迅速而细致的检查,如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁几恢复励磁. 5) 注意厂用分支电压水平,必要时可倒至备用电源接带. 6) 在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机自系统解列. 大容量发电机的失磁对系统影响很大.所以,一般未经过试验确定以前,发电机不允许无励磁运行. 国产300MW发电机组,装设了欠磁保护和失磁保护装置.为了使保护装置字系统发生振荡时不致误动, 将失磁保护时限整定为1S.发电机失磁时,经过0.5S,欠磁保护动作,发电机由自动励磁切换到手动 励磁,备用励磁电源投入运行,如果不是发电机励磁回路故障,发电机仍可拉入同步而恢复正常工作. 如果备用励磁投入运行后,发电机的失磁现象仍未消除,那么经过S,失磁保护动作将发电机自系统解列.发电机失磁对发电机薯扰猜和系统李兄都会产生不利的影响,对系统的影响是: 1).使系统出现无功功率差额; 2).造成其它发电机过流; 对发电机本身的影响是: 1).转子的损耗增大造成转子局部发热; 2).发电机受交变异步功率的冲击而发生振动。
『叁』 发电机励磁系统的几种故障处理
� 利用转子电压表通过测量发电机转子正、负极对地电压,两极对地电压均不为零,说明发电机转子没有发生一点接地故障。按保护装置的复归按钮,“转子回路一点接地”故障信号消失。 (2)故障分析: 分析保护装置中“转子回路一点接地”动作原理知道知纳昌,保护装置根据转子电压判断转子接地故障。当励磁调节装置刚起励时,发出初励电源投入命令,转子电压升高,发电机电压上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于励磁调节器机端电压初始参考值低于初励电源产生的机端电压,所以当初励电源退出后,转子电压会突然下降很多,进而转子电压反馈给保护,则保护装置认为是转子回路发生了短路致使转子电压突然下降了,所以保护报信号。将励磁调节器逆变灭磁后重新做试验,在励磁调节器起励前,手工增搭扒加励磁调节器电压参考值,保证大于初励电源产生的发电机端电压,重新起励升压后,发电机运行正常,保护装置没有发“转子回路一点接地”故障报警。 (3)故障处理: 本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,建议完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。 在“转子回路一点接地”保护功能未完善前,调整励磁调节装置起励初始参考值,要求电压初始参考值大于初励电源产生的发电机端电压。 2 正常调节有功功率引起机组解列的事故处理 (1)事故现象: 某电厂发电机组正常运行中,根据茄咐中调要求进行升负荷操作,在增加有功功率过程中,发电机输出无功功率由50MVar突然降低至-80MVar,励磁调节装置发出低励限制信号,发变组保护装置报失磁保护动作,发电机解列,灭磁开关跳闸。 (2)事故分析: 事故发生后,检查所有的保护及异常信号,发变组保护装置除了失磁保护动作外没有其它任何事故报警,故障录波显示事故障发生时,发电机机端电压下降,无功功率进相至80MVar,失磁保护正确动作; 励磁调节装置除了发出低励限制信号没有其它事故报警信号,从励磁调节装置录波分析显示,励磁调节装置中电力系统稳定器输出突降至下限幅值(5%额定机端电压),发电机无功急剧下降,进相运行后,励磁调节装置低励限制启动,但未来得及调节,发电机进相深度已满足失磁保护动作条件。 根据当时只有有功功率增加操作,发电机励磁调节器采用PSS-1A型电力系统稳定器,因此分析认为事故的发生是因为PSS反调引起的。对于PSS-1A型电力系统稳定器来说,PSS本身无法判断发电机有功功率的增加是系统低频振荡引起的还是由原动机调节引起的,当原动机增大有功功率输出,PSS输出会降低发电机励磁电流,进而降低发电机无功功率,这就是PSS-1A型的“反调”现象。PSS-1A根据有功功率的变化调节发电机励磁电流,当发电机有功功率向上变化时,其“反调”幅度与有功功率变化幅度成正比,由于本次增加发电机有功功率幅度较大,速度较快,PSS的“反调”直接导致励磁电流的突然降低造成深度进相,导致发电机失磁保护动作解列。 (3)事故处理: PSS-1A的“反调”现象对电厂和系统都是不利的,对于PSS-1A型电力系统稳定器可以在调节有功功率时增加闭锁PSS输出的功能,但目前电力系统不推荐这种方法;要消除这种“反调”现象最有效的方法就是采用PSS-2A或PSS-2B模型,目前国内外多家励磁调节器已具有该类模型电力系统稳定器,并在工程中得到大量使用。 对励磁调节器的低励限制功能进行完善,事故过程励磁调节器最先发出低励磁限制信号,但由于低励限制功能作用太慢,没有限制发电机无功功率降低才导致发电机失磁保护动作,目前业界中低励限制调节方法有两种:一种采用在低励限制时增加电压参考值的方法限制无功功率下降,这种方法调节过程较平稳,但调节速度较慢;另一种在低励限制动作时直接切换为无功功率闭环调节,根据无功功率下降的幅度及速度进行调节,这种方法调节速度快,有助于发电机无功功率快速恢复至正常运行范围。3 无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励事故分析 (1)事故现象: 某电厂200MW机组处于发电状态,有功200MW,无功+100Mvar。励磁调节器正常工作中,A通道为主通道,B通道为从通道,处于备用状态,励磁调试人员观察励磁电流,进行通道切换试验,通道切换命令(A通道至B通道)发出后,励磁电流突然增大,励磁变压器保护动作,作用于发电机解列跳闸。 (2) 事故分析: 事故发生后,检查B通道和励磁变压器保护装置,结果表明B通道和励磁变压器保护装置均工作正常,重新开机,B通道也能正常带负荷运行。但发现当发电机空载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压无扰动;当发电机负载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压有明显的偏移,遂将事故原因分析重点放在A通道和B通道参数差异上,比较发现:A通道无功调差系数为0,B通道无功调差系数误设置为-15%。 无功调差系数的定义为发电机无功功率为额定容量时,叠加在电压测量值的发电机定子电压的百分数。
『肆』 励磁系统是如何调节汽轮机的电压和无功的
发电机通过增加励磁电压,增加励磁电流来发出感性无功;用减少励磁电压,减少励磁电流来发出容性无功,从而达到调节无功的目的。
调节励磁电流时可以调节无功功率大小。
发电机并上网后发电机出口电压就和系统电压一样大,相当于发电机的出口电压一定了(认为系统无穷大)。
增加发电机的励磁可以增大发电机的内电势,当内电势大于出口电压发电机就发出无功,大的越多发出的也就越多,当内电势小于出口电压发电机就吸收无功,小的越多吸收的也就越多。总销扮之电败乎网里面的无功亏枯灶是从电压高的地方流向电压低的地方。
『伍』 发电机无功进相,和迟相,分别是什么意思
同步发电机既发有功,也发无功,称为迟相运行,此时发吵滚出感性无功功率;但有时,发电机发出有功,吸收无功,这种状态称之为进相运行。
迟相运行通常,发电机励磁系统升带余处于过励磁状态时,既向系统输送有功功率又输送无功功率,功率因数为正,这种运行状态称为迟相运行,也称滞相运行。通常,发电机既向系统输送有功功率又输送无功功率,功率因数为正,这种运行状态称为迟相运行。
基本原理
同步电机有3种运行状态:发电机运行、调相机运行、电动机运行。根据功角特性可知,当δ<0(其绝对值很小)P≈0时,同步电机从电网吸收很小的有功功率,以补偿空载损耗和维持电机的同步旋转,主要用来发送或吸收无功功率,此时就为调相机运行状态。因此,调相机运行实质上是同步发电机运行于同步电动机的一种特殊空载)运行行郑状态。
『陆』 励磁调节器运行时,手动调整发电机无功负荷时应注意什么
无功负荷的调节是通过改变励磁电流的大小来实现的。在调节无功负荷时应注意:
(1)无功增加时,定子电流,转子电流不要超出规定值,也就是不要使功率因数太低。功率因数太低,说明无功过多,即励磁电流过大察余,这样,转子绕组就可能过热宴没陵。
(2)由于发电机的额定容量、定子电流、功率因数都晌戚是相对应的,若要维持励磁电流为额定值,又要降低功率因数运行,则必须降低有功出力,不然容量就会超过额定值。
(3)无功减少时,要注意不可使功率因数进相。
『柒』 发电机励磁系统的几种故障处理
1、保护装置误报“转子回路一点接地”故障处理。
本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,需要完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。
2、正常调节有功功率引起机组解列的事故处理。
对励磁调节器的低励限制功能进行完善,事故过程励磁调节器最先发出低励磁限制信号,但由于低励限制功能作用太慢,没有限制发电机无功功率降低才导致发电机失磁保护动作。
3、无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励事故处理。
检查励磁调节器励磁电流过励限制定值和励磁变压器保护装置定值配合情况,保证出现误强励时,励磁调节器励磁电流过励限制先动作降低励磁电流,不能出现励磁变压器保护先动作于发电机解列。
(7)自动励磁装置无功进相怎么办扩展阅读:
调节原理:在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。
常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。这里主要讲改变可控硅导通角的方法,它是根据发电机电压、电流或功率因数的变化,相应地改变可控硅整流器的导通角,于是发电机的励磁电流便跟着改变。
『捌』 汽轮发电机微机励磁柜显示励磁故障怎么处理
励磁系统的故障处理(1)励磁机整流输出故障及处理某电厂励磁方式为无刷励磁式(系统接线方式如下),升压时给起励电流后,发电机电压变化不大,多次实验结果一样,用三相调压器直接加电压至励磁功率回路进行整流,输出至额定电流时发电机电压仍只到30%.励磁装置输出电流正常,达到额定电流后发电机电压仍然升不起来基本可以排除励磁故障。经检查发现励磁机整流部分输出不正常,经检查为整流二极管有故障,解决后升压正常。(2)励磁PT电压故障及处理某电厂为可控硅自并激励磁系统,发电机到额定转速后,运行人员在励磁调节柜上操作“开机”开关,发电机开机起励后,发电机电压表指针不动,励磁变副边电压表很快满表,随即保护动作,灭磁开关跳开,检查发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被严重熏黑,继续检查发现励磁变压器高压保险(10A)三相由于来不及熔断,本体均被炸飞掉,高压保险柜被验证熏黑。经检查造成事故的主要原因是PT电压没投入,就以“自动”方式开机升压。由于自动励磁调节器是以PT电压作为反馈量,没有检测到反馈电压,控制角一直保持在最小角度。励磁电流会一直上升,发电机电压一直会上升到饱和点,此时励磁电流继续增加,由于电流的增加率很大,电压会达到1.5倍以上,励磁变压器高压保险的电流和电压均超过额定值,高压保险来不及熔断,熔断时的能量很大,超过了保险管内部吸收的极限,被炸飞掉。保险炸飞后三相之间相互拉弧造成发电机三相短路,最后发电机差动保护动作,跳开灭磁开关。总之,随着电力系统规模的扩大,以及远距离重负荷输电线路的出现及大型发电机开始采用,由半导体励磁调节器和晶闸管整流功率柜组成的快速励磁系统,使整个电力系统的阻尼不断减弱。当电力系统发生故障或受到其他扰动时,出现长时间低频率振荡,严重影响电力系统安全稳定运行。本文通过对发电机励磁系统的故障的分析及处理,只有保证励磁系统良好运行有助于实现电力系统的安全性和稳定性。
『玖』 发电机功率因素为1,无功为负,即处于进相运行状态下,励磁控制装置的预设值溢出,该如何处理
发电机功率因素为1,无功为负,即处于进相运行状态下。这不是矛盾吗?功率因数为1时,刚好不进相。
『拾』 防止励磁系统整流电路失控现象的解决措施及其原理
励磁系统常见故障及解决办法分析
励磁系统是同步发电机的重要组成,是同步发电机励磁电源,从电气量转换角度来看励磁系统及时是一套具有一定容量、输出可调节的直流电源装置。励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流,建立转子磁场,电力系统的电压调节(一次、二次调压)、无功平衡等要求发电机的励磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量。另外,发电机的励磁系统必须能适应发电机的变负荷运行、滞相运行、进相运行、不同功率因数运行、允许范围内的电压和频率变化运行工况。对于电力系统事故,足够的励磁顶值电压和电压上升速度和较大的强励能力和快速响应能力以提高暂态稳定和改善系统运行条件也是对励磁系统的要求。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得励磁系统得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。
励磁系统常见故障与应对措施
1、起励失败
起励失败是指励磁系统下达投励指令后,发电机无法建立初始电压的故障现象。由于水轮发电机励磁系统型号众多,参数设置和信号显示也有所差异,就以EXC9000励磁系统为例说明,在10s内机端电压仍低于发电机额定电压的10%,调节器显示屏会报“起励失败”信号。造成起励失败的原因非常多,比较常见的有:
(1)开机检查有疏漏,如功率柜交直流刀闸、起励开关、灭磁开关、PT高压侧刀闸、同步变压器保险座开关等没有合上。
(2)起励回路有故障,如线路松动或元器件损坏。
(3)调节器故障。
(4)采用“残压起励”模式,而转子侧剩磁不够。
(5)新手操作生疏,按压起励按钮时间太短,不足5s。
解决办法:
(1)严格按照程序检查开机状态,复核所有环节,避免疏漏。
(2)细心观察,如怀疑起励回路故障,通过观察起励接触器动作、吸合声响判断,无声响可能是回路故障;若是调节器故障,可观察调节器I/O板第9号开关输入指示灯是否常亮,灯不亮依次检查接线和上位机指令是否发出。
(3)设备检修后,检查人机界面起励方式是否合适,通过调整起励方式或更换通道重新开机。
(4)维护检修后的故障,不少是先前操作留下的,耐心回想一下曾动过什么就能发现一些苗头,如转子与励磁输出的电缆是否接反了。
2、励磁不稳定
发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。
可能原因是:
(1)移相脉冲控制电压输出不正常。
(2)环境温度变化以及元器件受到振动、氧化等影响出现故障。针对第1种原因,应先检查励磁电源是否正常,应分别检查给定值和经适配单元处理后的测量值(发电机电压或励磁电流)是否正常。对第2种原因,利用示波器观察整流波形是否完整,再用万用表检查可控硅性能是否正常,线路焊接状态和元器件特性发生变化就会出现此类故障,平时应加强维护和调试并及时更换有问题的元器件,可降低此类故障发生几率。
3、灭磁不正常
水轮发电机组与电网解列后,灭磁装置要将励磁装置中的剩磁尽快衰减。灭磁方法有逆变灭磁、电阻灭磁等。逆变灭磁失败的原因有回路原因、可控硅控制极故障、交流电源异常、逆变换相超前触发角角过小等。而EXC9000励磁系统有时会出现灭磁开关多次合闸不成功的故障,其主要原因是直流磁场断路器开关卡涩引起的。由于EXC9000采用了ABB公司的直流磁场断路器,该断路器分闸回路与合闸回路通过机械连杆闭锁,在分闸不到位的情况下,无法通过操作按钮正常合闸。而合闸拒动的原因多半是机构内积灰和弹簧拉力减小,因此解决办法是加强日常维护,定期清理设备内的灰尘,再对灭磁断口、灭弧栅等部位涂抹导电膏,以防止机构卡涩。
4、励磁变压器相序不正确
励磁系统对可控硅同步信号的要求非常严格,励磁变压器相序、相位都不能弄错。某水轮发电机调试过程中,成功起励、建压后,继续增磁时发电机过压,灭磁开关跳开,经检查确认是励磁变压器接线有误。原来该励磁变压器采用Y/△11接法,输入端三相电缆接线相序为C、B、A,安装人员误以为输出端的相序也必然为C、B、A,忽略了该励磁变压器采用Y/△11接法的要求。按照要求调整输出端的接法,励磁系统也就恢复正常了。另一个例子是调试励磁系统时,由于A、C相反接,虽然励磁装置升压、并网都正常,但不能实现软起励,发电机升压太快,而在调整接法后故障消失,这是因为相序错误导致可控硅触发脉冲与其阳极电压不同步所致。采用示波器、相序表和万用表可查出此类错误。采用万用表的方法是检测母线与励磁变压器输入端电压差,同相电压差应为零。
5、其他常见故障
一般微机励磁装置,出现故障时调节柜显示屏上会有故障警示,仍以EXC9000为例,冷却风机故障显示“1#(或2#)功率柜风机电源故障”,电压互感器PT断线会显示“1(或2)PT故障”,REC站通信故障显示“REC1(REC)2站通信故障”等,按照信号提示检查一般都可以发现故障根源,进而消除故障。风机故障的原因包括风压限位开关损坏、交流进线电源消失、过流保护的固态继电器损坏、风机接线松动或损坏等,其中以风压限位开关损坏原因居多,不论哪种原因适当准备一定数量的备件都是必要的。
PT断线故障原因可能是PT回路二次接线松动、PT高压侧保险丝熔断及模拟量总线板、调节器DSP板故障等,一般以外部接线松动原因居多,所以应先排查外部原因,再考虑内部器件问题。REC站通信故障主要原因有通信故障、智能板保险松动或损坏、智能板损坏等,如果是通信故障只需复位智能板并重启程序就能消除故障,而智能板损坏应更换同型号备板。