⑴ 慢走絲的機床構造
慢走絲機床屬於數控機床中機械自動化程度較高的機械。 1. 機身導軌 採用高硬度耐磨材質,附加手動液壓潤滑油注入,通過各油管分流到各導軌以達到潤滑,減小摩擦系數的效果,每軸2條;也有機床採用氣體靜壓導軌,此導軌的摩擦系數接近於零。
2. 絲桿 採取螺旋式位移,由伺服馬達轉速來決定絲桿的位移量,目前手動單步最小移動量為0.001MM,絲桿長度決定機床的可移動范圍,絲桿間隙可測量後利用系統參數中補正加以修正,每個絲桿形成一個軸。
3.伺服馬達(三相電機) 伺服馬達轉速由伺服電箱內主板選取的電壓檔級來決定。馬達步距最小為位移當量為0.0001MM,各軸均有。
4.極限開關(閉合開關) 極限開關設置在絲桿位移范圍的左右端,絲桿實際移動范圍中。當機床移動至極限開關閉合時,電信號輸入主板,主板輸出電信號停止伺服馬達運轉,各軸均有2個。
5.減速開關(閉合開關) 閉合開關的設置在未至極限開關內,當絲桿位移將至極限減速開關閉合處,電信號輸入主板,主板輸出電信號降低伺服馬達轉速,各軸均有2個。
6.伺服電箱 接受輸出電信號,控制電源的集成電路,內有中央處理器。
7.顯示屏 普通電子管、液晶顯示、到觸摸屏,是輸出顯示,輸入信號集成的面板。
8.手控器 將常用功能集成於小面積的手柄上,方便使用者的操作,起輸入的功能。 慢走絲具有一套水循環系統,用於凈化水質,去離子來達到工作液再次加工的作用。
1.水缸 工作液的存儲處,有污水缸,純水缸之。
2.水泵 污水泵把污水抽出注入過濾器,離子泵把過濾後的水注入樹脂桶以去離子,注水泵把工作液快速注入工作槽達到浸水加工的目的,高壓泵以高功率把純水導入上下機頭以高壓噴流除去工作中產生的電熔質和穿絲輪的穿絲,各種機床的水路布局不同,但原理相同。
3.三通閥 它的目的是把水流分開以達到不同的功用,由空氣轉換。
4.位置感應器(閉合開關) 三通閥上的位置感應,通過輸入電信號經主板後將位置信息顯示於屏幕。
5.水位感應器 污水缸純水缸各1個,感應水位以決定各泵是否可以工作,低於水位時輸入電信號經主板處理後輸出電信號停止相關泵運轉。
6.棉芯 凈化後的水用於沖洗導電塊。
7.過濾器 過濾污水中的金屬碎末。
8.水壓感應器 過濾器,棉芯上的水壓感應器用於決定水泵是否可以向其注水,具有過壓保護。
9.離子感應器 電阻率測量,測量流入樹脂桶的離子值。
10.樹脂桶 存放樹脂的容器,樹脂是石油中的提取物,用於去離子。 氣壓供應系統,通過轉換閥來達到所需部位的氣壓供給,供給硬體有三通閥,自動穿線系統,各部位氣缸等,以電制開關來實現氣流轉換。
1.氣壓感應器 供給氣壓不足預設值時輸入電信號停止硬體工作。
2.氣路轉換閥 各氣路的供給的總制,採用集成方式以簡短標識來區分。
3.電制開關 氣閥各埠的電制,輸入電壓以使氣閥打開,停止輸入則氣閥關閉。 此處所述電路是指加工時的電源供給線路。
1.碰數線 碰數線連接上機頭導電塊與工作台,當走線放電狀態下,電極線於裝夾於工作台的工作物接觸時,便形成短路現象。
2.高壓線 加工輸入電流的負極線,連接上機頭和下機頭,走絲放電狀態下帶負電與工作物產生間隙放電。
3.檯面線 加工輸入電流的正極線,連接工作台。
4.迴路線 連接工作台左右端,增加電流的迴路,有些機床已通過改善省去此線。
⑵ 數控機床故障分析與維修經驗總結
數控機床故障分析與維修經驗總結
數控機床加工柔性好,精度高,生產效率高。但是也會經常產生故障,這就需要維修人員有足夠的知識和能力去判斷分析床故障分析!為此,我為你整理了一篇維修老手的經驗總結,一起來學習吧!
數控機床的應用越來越廣泛,其加工柔性好,精度高,生產效率高,具有很多的優點。但由於技術越來越先進、復雜,對維修人員的素質要求很高,要求他們具有較深的專業知識和豐富的維修經驗,在數控機床出現故障才能及時排除。
在數控機床的應用越來越廣泛。我公司有幾十台數控設備,數控系統有多種類型,幾年來這些設備出現一些故障,通過對這些故障的分析和處理,我們取得了一定的經驗。下面結合一些典型的實例,對數控機床的故障進行系統分析,以供參考。
一、NC系統故障
1.硬體故障
有時由於NC系統出現硬體的損壞,使機床停機。對於這類故障的診斷,首先必須了解該數控系統的工作原理及各線路板的功能,然後根據故障現象進行分析,在有條件的情況下利用交換法准確定位故障點。
例一、一台採用德國西門子SINUMERIK SYSTEM3的數控機床,其PLC採用S5─130W/B,一次發生故障,通過NC系統PC功能輸入的R參數,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R參數的數值。通過對NC系統工作原理及故障現象的分析,我們認為PLC的主板有問題,與另一台機床的主板對換後,進一步確定為PLC主板的問題。經專業廠家維修,故障被排除。
例二、另一台機床也是採用SINUMERIK SYSTEM 3數控系統,其加工程序程序號輸入不進去,自動加工無法進行。經確認為NC系統存儲器板出現問題,維修後,故障消除。
例三、一台採用德國HEIDENHAIN公司TNC 155的數控銑床,一次發生故障,工作時系統經常死機,停電時經常丟失機床參數和程序。經檢查發現NC系統主板彎曲變形,經校直固定後,系統恢復正常,再也沒有出現類似故障。
2.軟故障
數控機床有些故障是由於NC系統機床參數引起的,有時因設置不當,有時因意外使參數發生變化或混亂,這類故障只要調整好參數,就會自然消失。還有些故障由於偶然原因使NC系統處於死循環狀態,這類故障有時必須採取強行啟動的方法恢復系統的使用。
例一、一台採用日本發那科公司FANUC-OT系統的數控車床,每次開機都發生死機現象,任何正常操作都不起作用。後採取強制復位的方法,將系統內存全部清除後,系統恢復正常,重新輸入機床參數後,機床正常使用。這個故障就是由於機床參數混亂造成的。
例二、一台專用數控銑床,NC系統採用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3,在批量加工中NC系統顯示2號報警「LIMIT SWITCH」,這種故障是因為Y軸行程超出軟體設定的極限值,檢查程序數值並無變化,經仔細觀察故障現象,當出現故障時,CRT上顯示的Y軸坐標確定達到軟體極限,仔細研究發現是補償值輸入變大引起的,適當調整軟體限位設置後,故障被排除。這個故障就是軟體限位設置不當造成的。
例三、一台採用西門子SINUMERIK 810的數控機床,一次出現問題,每次開機系統都進入AUTOMATIC狀態,不能進行任何操作,系統出現死機狀態。經強制啟動後,系統恢復正常工作。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統處於死循環狀態。
3.因其它原因引起的NC系統故障有時因供電電源出現問題或緩沖電池失效也會引起系統故障。
例一、一台採用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數控機床,一次出現故障,NC系統加上電後,CRT不顯示,檢查發現NC系統上「COUPLING MODULE」板上左邊的發光二極體閃亮,指示故障。對PLC進行熱啟動後,系統正常工作。但過幾天後,這個故障又出現了,經對發光二極體閃動頻率的分析,確定為電池故障,更換電池後,故障消除。
例二、一台採用西門子SINUMERIK 810的數控機床,有時在自動加工過程中,系統突然掉電,測量其24V直流供電電源,發現只有22V左右,電網電壓向下波動時,引起這個電壓降低,導致 NC系統採取保護措施,自動斷電。經確認為整流變壓器匝間短路,造成容量不夠。更換新的整流變壓器後,故障排除。
例三、另一台也是採用西門子SINUMIK 810的數控機床,出現這樣的故障,當系統加上電源後,系統開始自檢,當自檢完畢進入基本畫面時,系統掉電。經分析和檢查,發現X軸抱閘線圈對地短路。系統自檢後,伺服條件准備好,抱閘通電釋放。抱閘線圈採用24V電源供電,由於線圈對地短路,致使24V電壓瞬間下降,NC系統採取保護措施自動斷電。
二、伺服系統的故障
由於數控系統的控制核心是對機床的進給部分進行數字控制,而進給是由伺服單元控制伺服電機,帶動滾珠絲杠來實現的,由旋轉編碼器做位置反饋元件,形成半閉環的位置控制系統。所以伺服系統在數控機床上起的作用相當重要。伺服系統的故障一般都是由伺服控制單元、伺服電機、測速電機、編碼器等出現問題引起的。下面介紹幾例:
例一、伺服電機損壞
一台採用SINUMERIK 810/T的數控車床,一次刀塔出現故障,轉動不到位,刀塔轉動時,出現6016號報警「SLIDE POWER PACK NO OPERATION」,根據工作原理和故障現象進行分析,刀塔轉動是由伺服電機驅動的,電機一啟動,伺服單元就產生過載報警,切斷伺服電源,並反饋給NC 系統,顯示6016報警。檢查機械部分,更換伺服單元都沒有解決問題。更換伺服電機後,故障被排除。
例二、一台採用直流伺服系統的美國數控磨床,E軸運動時產生「E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR」報警,觀察故障發生過程,在啟動E軸時,E軸開始運動,CRT上顯示的E軸數值變化,當數值變到14時,突然跳變到471,為此我們認為反饋部分存在問題,更換位置反饋板,故障消除。
例三、另一台數控磨床,E軸修整器失控,E軸能回參考點,但自動修整或半自動時,運動速度極快,直到撞到極限開關。觀察發生故障的過程,發現撞極限開關時,其顯示的坐標值遠小於實際值,肯定是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。後仔細研究發現,E軸修整器是由Z軸帶動運動的,一般回參考點時,E軸都在Z軸的一側,而修整時,E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗,將E軸修整器移到Z軸中間,然後回參考點,這時回參點也出現失控現象;為此我們斷定可能由於E軸修整器經常往復運動,導致E軸反饋電纜折斷,而接觸不良。校線證實了我們的判斷,找到斷點,焊接並採取防折措施,使機床恢復工作。
三、外部故障
由於現代的數控系統可變性越來越高,故障率越來越低,很少發生故障。大部分故障都是非系統故障,是由外部原因引起的。
1.現代的數控設備都是機電一體化的產品,結構比較復雜,保護措施完善,自動化程度非常高。有些故障並不是硬體損壞引起的,而是由於操作、調整、處理不當引起的。這類故障在設備使用初期發生的頻率較高,這時操作人員和維護人員對設備都不特別熟悉。
例一、一台數控銑床,在剛投入使用的時候,旋轉工作台經常出現不旋轉的問題,經過對機床工作原理和加工過程進行分析,發現這個問題與分度裝置有關,只有分度裝置在起始位置時,工作台才能旋轉。
例二、另一台數控銑床發生打刀事故,按急停按鈕後,換上新刀,但工作台不旋轉,通過PLC梯圖分析,發現其換刀過程不正確,計算機認為換刀過程沒有結束,不能進行其它操作,按正確程序重新換刀後,機床恢復正常。
例三、有幾台數控機床,在剛投入使用的時候,有時出現意外情況,操作人員按急停按鈕後,將系統斷電重新啟動,這時機床不回參考點,必須經過一番調整,有時得手工將軸盤到非干涉區。後來吸取教訓,按急停按鈕後,將操作方式變為手動,松開急停按鈕,把機床恢復到正常位置,這時再操作或斷電,就不會出現問題。
2.由外部硬體損壞引起的故障
這類故障是數控機床常見故障,一般都是由於檢測開關、液壓系統、氣動系統、電氣執行元件、機械裝置等出現問題引起的。有些故障可產生報警,通過報答信息,可查找故障原因。
例一、一台數控磨床,數控系統採用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,出現故障報警F31「SPINDLE COOLANT CIRCUIT」,指示主軸冷卻系統有問題,而檢查冷卻系統並無問題,查閱PLC梯圖,這個故障是由流量檢測開關B9.6檢測出來的,檢查這個開關,發現開關已損壞,更換新的開關,故障消失。
例二、一台採用西門子SINUMERIK 810的數控淬火機床,一次出現6014「FAULT LEVEL HARDENING LIQUID」機床不能工作。報警信息指示,淬火液面不夠,檢查液面已遠遠超出最低水平,檢測液位開關,發現是液位開關出現問題,更換新的開關,故障消除。
有些故障雖有報警信息,但並不能反映故障的根本原因。這時要根據報警信息、故障現象來分析。
例三、一台數控磨床,E軸在回參考點時,E軸旋轉但沒有找到參考點,而一直運動,直到壓到極限開關,NC系統顯示報警「EAXIS AT MAX.TRAVEL」。根據故障現象分析,可能是零點開關有問題,經確認為無觸點零點開關損壞,更換新的開關,故障消除。
例四、一台專用的數控銑床,在零件批量加工過程中發生故障,每次都發生在零件已加工完畢,Z軸後移還沒到位,這時出現故障,加工程序中斷,主軸停轉,並顯示F97號報警「SPINDLESPEED NOT OK STATION 2」,指示主軸有問題,檢查主軸系統並無問題,其它問題也可導致主軸停轉,於是我們用機外編程器監視PLC梯圖的運行狀態,發現刀具液壓卡緊壓力檢測開關 F21.1,在出現故障時,瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起見,PLC使主軸停轉。經檢查發現液壓壓力不穩,調整液壓系統,使之穩定,故障被排除。
還有些故障不產生故障報警,只是動作不能完成,這時就要根據維修經驗,機床的工作原理,PLC的運行狀態來判斷故障。
例五、一台數控機床一次出現故障,負載門關不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。這個負載門是由氣缸來完成開關的,關閉負載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實現的。用NC系統的PC功能檢查PLC
Q2.0的狀態,其狀態為1,但電磁閥卻沒有得電。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞引起這個故障,更換新的`繼電器,故障被排除。
例六、一台數控機床,工作台不旋轉,NC系統沒有顯示故障報警。根據工作台的動作原理,工作台旋轉第一步應將工作台氣動浮起,利用機外編程器,跟蹤 PLC梯圖的動態變化,發現PLC這個信號並未發出,根據這個線索繼續查看,最後發現反映二、三工位分度頭起始位置檢測開關I9.7、I10.6動作不同步,導致了工作台不旋轉。進一步確認為三工位分度頭產生機械錯位,調整機械裝置,使其與二工位同步,這樣使故障消除。
發現問題是解決問題的第一步,而且是最重要的一步。特別是對數控機床的外部故障,有時診斷過程比較復雜,一旦發現問題所在,解決起來比較輕松。對外部故障的診斷,我們總結出兩點經驗,首先應熟練掌握機床的工作原理和動作順序。其次要熟練運用廠方提供的PLC梯圖,利用NC系統的狀態顯示功能或用機外編程器監測PLC的運行狀態,根據梯圖的鏈鎖關系,確定故障點,只要做到以上兩點,一般數控機床的外部故障,都會被及時排除。
拓展
數控機床專業就業方向
我國製造企業已普遍運用先進的數控技術,隨之而來的是對數控人才的大量需求。 數控就業前景美妙在興旺國度中,數控機床曾經大量普遍運用。我國製造業與國際先進工業國度相比存在著很大的差距,機床數控化率還不到2%關於目前我國現有的有限數量的數控機床(大局部為進口產品)也未能充沛應用。原因是多方面的,數控就業人才的匾乏無疑是主要緣由之一、由於數控技術是最典型的、應用最普遍的機電光一體化綜合技術,我國迫切需求大量的從研討開發到運用維修的各個層次的數控技術人才。
一、數控就業的人才需求主要集中在以下的企業和地域:
1、國有大中型企業,特別是目前經濟效益較好的軍工企業和國度嚴重配備製造企業。軍工製造業是我國數控技術的主要應用對象. 有很大的數控就業空間。杭州發電設備廠用6000元月薪招不到數控技術工。
2、隨著民營經濟的飛速開展,我國沿海經濟興旺地域(如廣東,浙江、江蘇、山東),數控就業人才更是供不應求,主要集中在模具製造企業和汽車零部件製造企業。具有數控學問的模具技工的年薪已開到了30萬元,超越了「博士」。
二、數控人才的學問構造—數控就業技藝需求:
另一個來源就是從企業現有員工中選擇人員參與不同層次的數控技術中、短期培訓,以順應企業對數控人才的急需。這些人員普通具有企業所需的工藝背景、比擬豐厚的理論經歷,但是他們大局部是傳統的機類或電類專業的各級畢業生,學問面較窄,特別是對計算機應用技術和計算機數控系統不太理解。
就業方向
在工業企業,從事數控程序編制、數控設備的使用、維護與技術管理,數控設備銷售與售後服務等工作。數控技術專業在主要面向機械、模具、電子、電氣、輕工等行業,可從事產品設計與加工、數控編程、數控機床操作、數控常用CAM軟體多軸加工、數控設備調試與維修等相關工作。數控技術應用專業的畢業生分配單位的性質分布如下:三資企業佔58%,國有企業佔26%,民營企業佔9%,其他佔5%。數控技術應用專業的畢業生所從事的工作性質分布如下:操作佔55.7%,編程佔13.4%,維修佔9.4%,工藝佔8.0%,生產管理佔7.1%,質量檢測佔4.5%,綜合佔1.2%,營銷佔1.7%,行政管理佔1.4%,其他佔5.5%。
就業前景
數控技術專業是一種集機、電、液、光、計算機、自動控制技術為一體的知識密集型技術,它是製造業實現現代化、柔性化、集成化生產的基礎,同時也是提高產品質量,提高生產率必不可少的物質手段。日本、美國、德國等工業發達國家採用數控技術所獲取經濟效益大致為:操作人員減少50%,成本降低60%,機床利用率達60%--80%,機床台數減少50%,生產面積減少40%。世界製造業由於數控技術的廣泛應用,普通機械逐漸被高效率、高精度的數控設備所替代。數控技術在機械製造業的廣泛應用,已成為國民經濟發展的強大動力。加入世貿組織後,隨著經濟的快速發展,中國正逐步成為「世界製造中心」,數控化率已成為衡量一個國家或企業製造技術水平和經濟實力的重要指標之一(數控化率:設備擁有量中數控設備所佔的比例)。目前我國機床的數控化率僅為1.9%,而日本高達30%,美國超過了40%。在發達國家數控機床已經普遍大量使用,而我國數控技術應用推廣同發達國家相比差距很大。我國數年內將增加40-50萬台數控機床,相應需要60-80萬數控專業技術人才。
;⑶ 數控機床打刀缸氣缸有什麼作用
數控機床主軸會配置打刀缸「氣缸」,用來幫助上下刀柄。在上刀柄時打刀氣缸通過拉缸夾緊刀頭,在下刀時,通過「吹氣」的方式,將刀頭松開,便於便於換刀。
打刀缸是一種增力氣液轉換裝置,壓縮空氣作用於氣缸活塞,產生推力,推動油缸活塞,使高於壓縮空氣數倍的油壓作用於壓桿,產生推力,實現機械裝置的動作。
打刀缸主要是用於加工中心機床、數控銑床刀具自動或半自動交換機構中的主軸打刀,還可作為夾具及其他機構的夾緊裝置。
(3)數控機床氣缸反應慢參數怎麼改擴展閱讀:
把零件的加工工藝路線、工藝參數、刀具的運動軌跡、位移量、切削參數以及輔助功能,按照數控機床規定的指令代碼及程序格式編寫成加工程序單,再把這程序單中的內容記錄在控制介質上,然後輸入到數控機床的數控裝置中,從而指揮機床加工零件。
採用步進電動機和單片機對普通車床的車削進給系統進行改造後形成的簡易型數控車床。成本較低,自動化程度和功能都比較差,車削加工精度也不高,適用於要求不高的回轉類零件的車削加工。
根據車削加工要求在結構上進行專門設計,配備通用數控系統而形成的數控車床。數控系統功能強,自動化程度和加工精度也比較高,適用於一般回轉類零件的車削加工。這種數控車床可同時控制兩個坐標軸,即x軸和z軸。
⑷ 數控機床刀庫的故障有哪些
德傑刀庫是數控機床貯存刀具的地方,德傑刀庫的形式有盤式刀庫和鏈式德傑刀庫兩種。換刀裝置有機械手交換和無機械手交換兩種形式,用來在主軸和刀庫之間實現刀具交換,機械手換刀結構速度快,無機械手換刀結構簡單,價格低廉,但換刀時間稍長
德傑刀庫和換刀裝置由於機械機構復雜,使用頻繁,是數控機床較容易出故障的部位。刀庫和換刀裝置常見的故障是刀庫不能轉動或轉動不到位、刀套不能夾緊刀具、機械手夾刀不穩或機械手運動誤差過大等。刀庫和換刀裝置還裝有機械原點和位置檢測裝置,由於電氣原因造成刀庫和換刀裝置出現反饋信號錯誤的機會也很多。刀庫和換刀裝置產生故障的原因主要是機械結構的磨損和電氣元件松動造成的,另外與裝配時的調整不到位也有一定關系。
德傑刀庫與換刀機械手常見的故障與排除方法:
1、刀庫不能轉動
電機軸與刀庫回轉軸聯軸器松動。排除方法:緊固聯軸器螺釘。
2、PMC無輸出
I/O介面板繼電器失效。排除方法:檢查PMC相應接點信號。
3、德傑刀庫轉動不到位
傳動機構有誤差。排除方法:調整傳動機構。
4、刀具從機械手中脫落
(1)機械手卡緊環損壞或沒有彈性。排除方法:更換卡緊環或重新調整。
(2)刀具超重。排除方法:選擇合適的刀具。
5、刀具交換時掉刀
機械手抓刀時沒有到位,就開始拔刀。排除方法:調整機械手臂使手臂爪抓緊刀柄後再拔刀。
6、機械手換刀速度過快或過慢
換刀氣缸壓力太高或太低或換刀節流閥開口太大或太小。排除方法:調整換刀氣動迴路壓力或流量。
7、刀套不能夾緊刀具
(1)刀套上調整螺釘松動,或彈簧太松造成卡緊力不足。排除方法:順時針旋轉刀套兩邊的調整螺母壓緊彈簧。
(2)換刀時主軸箱沒有回到換刀點或換刀點產生變動。排除方法:操作主軸箱運動回到換刀位置,或重新設定換刀點。
⑸ 數控車床主軸維修有哪些措施方法
數控車床是目前使用較為廣泛的數控機床之一。它主要用於軸類零件或盤類零件的內外圓柱面、任意錐角的內外圓錐面、復雜回轉內外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工,並能進行切槽、鑽孔、擴孔、鉸孔及鏜孔等。數控機床是按照事先編制好的加工程序,自動地對被加工零件進行加工。我們把零件的加工工藝路線、工藝參數、刀具的運動軌跡、位移量、切削參數以及輔助功能,按照數控機床規定的指令代碼及程序格式編寫成加工程序單,再把這程序單中的內容記錄在控制介質上,然後輸入到數控機床的數控裝置中,從而指揮機床加工零件。
機械主軸常見故障的維修處理措施:
1、主軸發熱、旋轉精度下降問題
故障發生的現象:加工出來的工件孔精度偏低,圓柱度很差,主軸發熱很快,加工雜訊很大。
故障原因分析:經過對機床主軸長期觀察可以確定,機床主軸的定心錐孔在多次換刀過程中受到損傷,主要損傷原因是使用過程中換刀的拔、插到失誤,損傷了主軸定心孔的錐面,維修機械主軸認准機械,專業品質保障,仔細分析後發現主軸部件的故障原因有四點:
(1)主軸軸承的潤滑脂不合要求,混有粉塵雜質和水分,這些雜質主要來源於該加工中心用的沒有經過精餾和乾燥的壓縮空氣,在氣動清屑時,粉塵和水氣進入到主軸軸承的潤滑脂內,導致主軸軸承潤滑不好,產生大量熱河雜訊;
(2)主軸內用於定位刀具的錐形孔定位面上有損傷,導致主軸的錐面和刀柄的錐面不能完美配合,加工的孔出現微量偏心;
(3)主軸的前軸承預緊力下降,導致軸承的游隙變大;
(4)主軸內部的自動夾緊裝置的彈簧疲勞失效,刀具不能完整拉緊,偏離了原本位置。
針對以上原因,故障處理措施:
(1)更換主軸的前端軸承,使用合格的潤滑脂,並調整軸承游隙;
(2)將主軸內錐形孔定位面研磨合格,用塗色法檢測保證與刀柄的接觸面不低於90%;
(3)更換夾緊裝置的彈簧,調整軸承的預緊力。
除此之外,在操作過程中要經常檢查主軸的軸孔、刀柄的清潔和配合狀況,要增加空氣精濾和乾燥裝置,要合理安排加工工藝,不可使機器超負荷工作。
2、加工中心的主軸部件的拉桿鋼球損壞問題
故障發生的現象:主軸內刀具自動夾緊機構的拉桿鋼球經常損壞,刀具的刀柄尾部錐面也經常損壞。
故障原因分析:經研究發現,主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協調,具體原因是限位開關安裝在增壓氣缸的尾部,在氣缸的活塞動作到位時,增壓缸的活塞不能及時到位,導致在夾緊結構的機械手還未完全松開時就進行了暴力拔刀,嚴重損壞了拉桿鋼球和拉緊螺釘。
故障處理措施:對油缸和氣缸進行清洗,更換密封環,調整壓強,使兩者動作協調一致,同時定期對氣液增壓缸進行檢查,及時消除安全隱患。
3、主軸部件的定位鍵損壞問題
故障發生的現象:換刀聲音較大,主軸前端撥動刀柄旋轉的定位鍵發生局部變形。
故障原因分析:經過研究發現,換刀過程中的巨大聲響發生在機械手插刀階段,原因是主軸准停位置有誤差問題以及主軸換刀的參考點發生漂移問題。加工中心通常採用霍爾元件進行定向檢測,霍爾元件的固定螺釘在長時間使用後出現了松動,導致機械手插刀時刀柄的鍵槽沒有對准主軸上的定位鍵,故而會撞壞定位鍵;機械主軸維修認准,而主軸換刀的參考點發生漂移可能是CNC系統的電路板發生接觸不良、電氣參數變化、接近開關固定松動等,參考點漂移導致刀柄插入到主軸錐孔時,錐面直接撞擊定心錐孔,產生異響。
故障處理措施:調整霍爾元件的安裝位置,並加防松膠緊固,同時調整換刀參考點,更換主軸前端的定位鍵。除此之外,在加工中心使用過程中要定期檢查主軸准停位置和主軸換刀參考點的位置變化,發生異常現象要及時檢查。
機械主軸的保養:
降低軸承的工作溫度,經常採用的辦法是潤滑油。潤滑方式有,油氣潤滑方式、油液循環潤滑兩種。在使用這兩種方式時要注意以下幾點:
1、在採用油液循環潤滑時,要保證主軸恆溫油箱的油量足夠充分。
2、油氣潤滑方式剛好和油液循環潤滑相反,它只要填充軸承空間容量的百分之十時即可。
循環式潤滑的優點是,在滿足潤滑的情況下,能夠減少摩擦發熱,而且能夠把主軸組件的一部分熱量給以吸收。
對於主軸的潤滑同樣有兩種放式:油霧潤滑方式和噴注潤滑方式。主軸部件的冷卻主要是以減少軸承發熱,有效控制熱源為主。
主軸部件的密封則不僅要防止灰塵、屑末和切削液進入主軸部件,還要防止潤滑油的泄漏。主軸部件的密封有接觸式和非接觸式密封。對於採用油氈圈和耐油橡膠密封圈的接觸式密封,要注意檢查其老化和破損;對於非接觸式密封,為了防止泄漏,重要的是保證回油能夠盡快排掉,要保證回油孔的通暢。良好的潤滑效果,可以降低軸承的工作溫度和延長使用壽命;為此,在操作使用中要注意到:低速時,採用油脂、油液循環潤滑;高速時採用油霧、油氣潤滑方式。但是,在採用油脂潤滑時,主軸軸承的封入量通常為軸承空間容積的10%,切忌隨意填滿,因為油脂過多,會加劇主軸發熱。對於油液循環潤滑,在操作使用中要做到每天檢查主軸潤滑恆溫油箱,看油量是否充足,如果油量不夠,則應及時添加潤滑油;同時要注意檢查潤滑油溫度范圍是否合適。
機械主軸的特點就是三高一低(即:高速度、高精度、高效率、低噪音)。
1、高速度:機械主軸CNC雕銑機選用精密及高速的配對軸承,彈性/剛性預緊結構,可以達到較高的轉速,可以讓刀具達到最佳的切削效果。
2、高速度:7:24錐孔針對安裝甚而的徑向跳動可以確保小於0.005mm。因為高精度的加上高精度的零件製造就可以確保了。
3、高效率:可以利用連續微高來改變速度,使得在加工過程中可以隨時控制切削速度,這樣就可以達到高加工效率。
4、低噪音:平衡測試表明:凡是達到了G1/G0.4(ISO1940-1等級的,主軸在高速運轉時,具有噪音小的特點。
機床主軸指的是機床上帶動工件或刀具旋轉的軸。通常由主軸、軸承和傳動件(齒輪或帶輪)等組成主軸部件。選擇品質機械主軸認准機械,值得信賴;主軸是機器中最常見的一種零件,主要由內外圓柱面螺紋花鍵和橫向孔組成,主軸的作用是機床的執行件,它主要起支撐傳動件和傳動轉矩的作用,在工作時由它帶動工件直接參加表面成形運動,同時主軸還保證工件對機床其他部件有正確的相對位置。
機械主軸的精度:
主軸部件的運動精度和結構剛度是決定加工質量和切削效率的重要因素。衡量主軸部件性能的指標主要是旋轉精度、剛度和速度適應性。
①旋轉精度:主軸旋轉時在影響加工精度的方向上出現的徑向和軸向跳動(見形位公差),主要決定於主軸和軸承的製造和裝配質量。
②動、靜剛度:主要決定於主軸的彎曲剛度、軸承的剛度和阻尼。
③速度適應性:允許的最高轉速和轉速范圍,主要決定於軸承的結構和潤滑,以及散熱條件。