① CNC數控車床精度不準確時有哪些方法解決
CNC數控車床精度不準確時有哪些方法解決?精度一直是衡量一台CNC數控機床質量好壞的重要標准之一,而很多朋友的機床在使用了一段時間之後存在精度丟失,以下四招,讓你的機床重新煥發活力!
1、加工圓弧效果不理想,尺寸不到位
故障原因:振動頻率的重疊導致共振加工工藝;參數設置不合理,進給速度過大,使圓弧加工失步;絲桿間隙大引起的松動或絲桿過緊引起的失步;同步帶磨損。
解決方案:找出產生共振的部件,改變其頻率,避免共振;考慮工件材料的加工工藝,合理編製程序;對於步進電機,加工速率F不可設置過大;機床是否安裝牢固,放置平穩,拖板是否磨損後過緊,間隙增大或刀架松動等;更換同步帶。捷勝解答
2、批量生產中,偶爾出現工件超差
故障原因:必須認真檢查工裝夾具,且考慮到操作者的操作方法,及裝夾的可靠性,由於裝夾引起的尺寸變化,必須改善工裝使工人盡量避免人為疏忽作出誤判現象;數控系統可能受到外界電源的波動或受到干擾後自動產生干擾脈沖,傳給驅動致使驅動接受多餘的脈沖驅動電機奪走或少走現象
3、工件尺寸准確,表面光潔度差
故障原因:刀具刀尖受損,不鋒利;機床產生共振,放置不平穩;機床有爬行現象;加工工藝不好。
解決方案:刀具磨損或受損後不鋒利,則重新磨刀或選擇更好的刀具重新對刀;機床產生共振或放置不平穩,調整水平,打下基礎,固定平穩;機械產生爬行的原因為拖板導軌磨損厲害,絲杠滾珠磨損或松動,機床應注意保養,上下班之後應清掃鐵絲,並及時加潤滑油,以減少摩擦;選擇適合工件加工的冷卻液,在能達到其他工序加工要求的情況下,盡量選用較高的主軸轉速。
4、工件產生錐度大小頭現象
故障原因:機床放置的水平沒調整好,一高一低,產生放置不平穩;車削長軸時,貢獻材料比較硬,刀具吃刀比較深,造成讓刀現象;尾座頂針與主軸不同心。
解決方案:使用水平儀調整機床的水平度,打下扎實的地基,把機床固定好提高其韌性;選擇合理的工藝和適當的切削進給量避免刀具受力讓刀;調整尾座。
② 為什麼數控機床加工精度會異常是什麼導致的
原因有這些:
1.機床進給單位被改動或變化
2.機床各軸的零點偏置(NULLOFFSET)異常
3.軸向的反向間隙(BACKLASH)異常
4.電機運行狀態異常,即電氣及控制部分故障
5.機械故障,如絲桿、軸承、軸聯器等部件
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③ 數控機床重復定位精度有累計誤差怎樣處理
1.從某一個位置,准確地運動到另一個預定的位置,叫定位。
2.從不同的位置,用不同的形式、速度,多次運動到同一個點的定位操作,叫重復定位。
3.多次重復定位操作結果的准確性,叫重復定位精度。
4.重復定位精度檢測時的每一次定位操作,都是孤立的、相對的、獨立的。不存在累計概念。
5.某一點的重復定位精度在一個相對穩定的、能夠接受的小范圍內漂移時,一般認為主要是滾珠絲杠螺距誤差所致,可用系統螺距補償功能來認為地消除。
6.如果重復定位精度測量值不穩定,或誤差范圍較大,需進一步查找原因後有針對性地解決。
7.如誤差不穩定有時正、有時負,很可能是控制、反饋系統允差值設置不合適。
8.如果是定位精度是在幾個小時內逐漸變化,則有可能是運動部件(床身、導軌)與檢測器件(光柵尺)不同只製造材料、因環境溫度不同,導致器件熱變形長度不同所致。要求略高的進口機床,都有內部恆溫循環控制系統。
9.不同運動速度時的定位誤差,可能是機床摩擦副間的摩擦系數偏大了。
10.你說的這個情況,還應該檢查工件即傢具的搭壓是否穩固。
11.總之,這不是重復定位累積誤差。具體的原因,只能靠你自己在現場仔細的檢查、分析了。
④ 數控機床加工精度異常都有哪些故障原因
生產中經常會遇到數控機床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強、診斷難度大。導致此類故障的原因主要有以下方面:
1)機床進給單位被改動或變化。
2)機床各軸的零點偏置(NULLOFFSET)異常。
3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常。
4)電機運行狀態異常,即電氣及控制部分故障。
5)此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。
1、系統參數發生變化或改動
系統參數主要包括機床進給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控系統,其進給單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和修改;另一方面,由於機械磨損嚴重或連結松動也可能造成參數實測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。
2、機械故障導致的加工精度異常
一台THM6350卧式加工中心,採用FANUC0i-MA數控系統。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故障是突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方面逐一進行檢查。
(1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償、加工坐標系(G54~G59)的校對及計算。
(2)在點動方式下,反復運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音異常,特別是快速點動,雜訊更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。
(3)檢查機床Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度良好。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:①機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大於1);②表現出為d=0.1mm>;d2>d3(斜率小於1);③機床機構實際未移動,表現出zui標準的反向間隙;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等於1),恢復到機床的正常運動。
無論怎樣對反向間隙(參數1851)進行補償,其表現出的特徵是:除第③階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,第①段的移動距離也越大。
分析上述檢查,數控技工培訓認為存在幾點可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換後機床恢復正常。
3、機床電氣參數未優化電機運行異常
一台數控立式銑床,配置FANUC0-MJ數控系統。在加工過程中,發現X軸精度異常。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。
分析認為,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常。利用FANUC系統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈沖抑制功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢復正常。
4、機床位置環異常或控制邏輯不妥
一台TH61140鏜銑床加工中心,數控系統為FANUC18i,全閉環控制方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤差zui小在0.006mm左右,zui大誤差可達到1.400mm.檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標系。在MDI方式下,以G54坐標系運行一段程序即「G90G54Y80F100;M30;」,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為「-1046.605」,記錄下該值。然後在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上面的語句,待機床停止後,發現此時機床機械坐標數顯值為「-1046.992」,同*次執行後的數顯示值相比相差了0.387mm.按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反復執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統參數等有問題,但為什麼產生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂直方向的軸,當Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了超差。
對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能載入,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機床故障得以解決。