Ⅰ 機床加工中心撞刀的原因有哪些
加工中心在執行加工程序時,第一把刀加工正常,但在換完第二把刀後,加工時主軸與工件發生碰撞,碰撞後機床不能移動。非常突然這是怎麼回事呢?
一、對故障進行分析和診斷
上述現象與驅動控制板、電源及行程開關都可能有關系。打開控制櫃,清理灰塵,仔細檢查導線、接頭及元件各部分是否有異常。檢測後發現,X、Y、Z
軸驅動板上的功率晶體管GTK457 燒壞。更換損壞的功率管後,X、Y、Z
軸三個方向可以進行移動,手動換刀也能進行,但是在執行加工程序命令中換刀動作不能執行。機床回零後第一把刀具可以換,但在加工過程中還是不能執行換刀。依據經驗,依次做下列檢測:
1、TM4 伺服檢測發現,Z 軸顯示± 0. 028,正常應顯示X 為0. 009 ~ 0. 000 mm、Y 為0. 009 ~
0. 000 mm、Z為0. 009 ~0. 000 mm 之間。此顯示說耐叢明機床在第一把刀加工後換第二把刀前機床沒有回到零點,即Z
坐標值不在0. 009 ~0. 000 mm 之間。後經更改Z 軸檢測晌中精度參數( 也叫機床定位精度) ,設定Z = 0. 050
mm,機床能正常工作。但是第二天機床重新上電後,發現機床顯示X 軸正負、Y 軸正負及Z 軸正負均超程。
2、檢查機床急停按鈕線路及迴路,工作正常; 檢查所有保險管,發現FU4( 強電箱里) 保險管燒壞,更換後上電顯示還是X 軸、Y 軸、Z
軸均超程。檢查電源板的24 V 電壓,輸出正常,但是在檢查Z 軸行程開關時,沒有24 V
電壓輸入。檢查後發現,在前步更換保險管時,保險管有松動現象,緊固保險管後機床上電顯示正常,但是在工作中還是不換刀。依據經驗,將機床斷電5 min
後重新上電,使系統復位,同時更改刀具號,機床換刀正常。
二、根據分析原因制定出解決方法
1、在機床換刀發生碰撞後,首先檢查並更換X、Y、Z 軸控制板上損壞的元件,保證機床各部分能夠單宴畝山獨工作正常。不換刀的主要原因是機床在換第二把刀時沒有回到原點,因此不能執行換刀動作。
2、機床3個軸同時顯示超程,說明控制軸的行程開關迴路沒有電,信號無法反饋到控制部分,因此機床顯示超程報警。
Ⅱ 數控車床撞車了,如何寫事故報告
寫一下事情經過,是什麼原因造成的,和談悔比如程式輸入數字不對或者選擇錯誤的程式加工之喚正類的,還有就是看錯圖紙尺寸要求。如果是機床的原因,那麼你要找到相關報警信息給領侍絕導查看分析。最後要態度誠懇,認識到錯誤了,避免下次再出錯之類 的話。
Ⅲ 在工作不小心把機器撞了怎麼樣寫報告
這要看機器被撞的程度,一般就是寫一個情況說明就可以了:
格式可以參考御螞一下:標題為:關於XX部門握拆虛XX機器被撞的情況說明 正文段燃部門就把事情經過詳細說明一下,在結尾處就寫明:特此匯報!這就可以了,至於處理結果,就要看領導的批示了!