❶ CA6140型機床有那幾部分組成各部分功用是什麼
CA6140型的機床主要由主軸箱、床鞍、刀架、尾座、進給箱、溜板箱、床身七部分組成。
各部分的功用如下:
1、主軸箱:主軸箱中中空的主軸,可以利用夾盤等夾具裝夾工件,其主要的功用是支撐並傳動主軸,使主軸帶動工件按照設定的轉速旋轉。
2、床鞍:位於床身的中部,主要功用是可沿床身上的刀架軌道做縱向移動。
3、刀架:刀架位於床鞍上,其主要功用是裝夾車刀,並使車刀做縱向、橫向或斜向運動。
4、尾座:位於床身的尾座軌道上(可沿導軌調整位置),其主要的功用是用於後頂尖支撐工件,也可在尾座上安裝鑽頭等加工刀具用於孔加工。
5、進給箱:位於床身的左前側,即主軸箱的底部,其主要功用是改變被加工螺紋的螺距或機動進給的進給量。
6、溜板箱。位於刀架的底部,主要功用是可帶動刀架運動,其上裝有操作手柄及按鈕,工人可以方在此操作機床。
7、床身:位於左床腿和右床腿上,主要功用是作為支撐件,以保持各部件的准確位置。
(1)機床上方型四個插腳是什麼擴展閱讀:
CA6140型機床的操作注意事項:
1、啟動車床前,檢查開合螺母、縱橫向自動走刀手柄是否處於「0」位。
2、啟動車床前,檢查車床轉速手柄和進給箱手柄是否處於相應位置。
3、操作者應站在卡盤和導軌間45°方向,避開卡盤切線位置操作。
4、啟動車床時,先啟動紅色急停按鈕,再提操縱桿。切削結束後,在測量、拆卸工件和轉換刀架時,必須先停車,再按下紅色急停按鈕。
5、在使用縱、橫向自動走刀手柄時,必須先想好,再操作,嚴禁錯誤操作。
6、使用用開合螺母車螺紋時,在合螺母前,使刀尖離工件一段距離,以確保無誤。
❷ 數控機床震動的原因及控制方法
1:機床振動,因你是簡式數控,傳動箱相對復雜,齒輪傳遞較多,且主軸軸承精度肯定不如數控機床,故高速切削有振動;
2:另,如果不是標準的軸類零件,夾具配重很關鍵,如果不能保證主軸(夾具)的動平衡,再好的機床也會有振動
3:機床在快速移動時震動或沖 擊,原因是伺服電機內的檢測接觸不良
4:機床以低速運行時,機床工作台是蠕動著向前運動;機床要以高速運行時,就出現震動。
5:除了我們上面討論過這些引起振動的原因外,還可能是系統本身的參數引起的振盪。眾所周知;一個閉環系統也可能由於參數設定不好,而引起系統振盪,但最佳的消除這個振盪方法就是減少它的放大倍數,在FANUC的系統中調節RV1,逆時鍾方向轉動,這時可以看出立即會明顯變好,但由於RV1調節電位器的范圍比較小,有時調不過來,只能改變短路棒,也就是切除反饋電阻值,降低整個調節器的放大倍數。
解決辦法:
機床爬行和振動問題是屬於速度的問題。既然是速度的問題就要去找速度環,我們知道機床的速度的整個調節過程是由速度調節器來完成的。特別應該著重指出,速度調節器的時間常數,也就是速度調節器積分時間常數是以毫秒計的,因此,整個機床的伺服運動是一個過渡過程,是一個調節過程。 凡是與速度有關的問題,只能去查找速度調節器。因此,機床振動問題也要去查找速度調節器。可以從以下這些地方去查找速度調節器故障:一個是給定信號,一個是反饋信號,再一個就是速度調節器的本身。 第一個是由位置偏差計數器出來經D/A轉換給速度調節器送來的模擬是VCMD,這個信號是否有振動分量,可以通過伺服板上的插腳(FANUC6系統的伺服板是X18腳)來看一看它是否在那裡振動。如果它就是有一個周期的振動信號,那毫無疑問機床振動是正確的,速度調節器這一部分沒有問題,而是前級有問題,向D/A轉換器或偏差計數器去查找問題。如果我們測量結果沒有任何振動的周期性的波形。那麼問題肯定出在其他兩個部分。 我們可以去觀察測速發電機的波形,由於機床在振動,說明機床的速度在激烈的振盪中,當然測速發電機反饋回來的波形一定也是動盪不已的。但是我們可以看到,測速發電機反饋的波形中是否出現規律的大起大落,十分混亂現象。這時,我們最好能測一下機床的振動頻率與電機旋轉的速度是否存在一個准確的比率關系,譬如振動的頻率是電機轉速的四倍頻率。這時我們就要考慮電機或測速發電機有故障的問題。 因為振動頻率與電機轉速成一定比率,首先就要檢查一下電動機是否有故障,檢查它的碳刷,整流子表面狀況,以及機械振動的情況,並要檢查滾珠軸承的潤滑的情況,整個這個檢查,可不必全部拆卸下來,可通過視察官進行觀察就可以了,軸承可以用耳去聽聲音來檢查。如果沒有什麼問題,就要檢查測速發電機。測速發電機一般是直流的。 測速發電機就是一台小型的永磁式直流發電機,它的輸出電壓應正比於轉速,也就是輸出電壓與轉速是線性關系。只要轉速一定,它的輸出電壓波形應當是一條直線,但由於齒槽的影響及整流子換向的影響,在這直線上附著一個微小的交變數。為此,測速反饋電路上都加了濾波電路,這個濾波電路就是削弱這個附在電壓上的交流分量。 測速發電機中常常出現的一個毛病就是炭刷磨下來的炭粉積存在換向片之間的槽內,造成測速發電機片間短路,一旦出現這樣的問題就避免不了這個振動的問題。 這是因為這個被短路的元件一會在上面支路,一會在下面支路,一會正好處於換向狀態,這3種情況就會出現3種不同的測速反饋的電壓。在上面支路時,上面支路由於少了一個元件,電壓必然要小,而當它這個元件又轉到了下面支路時,下面的電壓也小,這時不論在上面支路,還是在下面支路中,都必然使這兩條支路的端電壓下降,且有一個平衡電流流過這兩條並聯的支路,又造成一定的電壓降。當這個元件處於換向,正好它也處於短路,這時上下兩個支路沒有短路元件,電壓得以恢復,且也無環流。這樣,與正常測速發電機狀態一樣。為此,三種不同情況下電壓做了一個周期地變化,這個電壓反饋到調節器上時,勢必引起調節器的輸出也做出相應地,周期地變化。這是僅僅說了一個元件被短路。特別嚴重時有一遍換向片全部被碳粉給填平了,全部短路,這樣就會更為嚴重的電壓波動。 反饋信號與給定信號對於調節器來說是完全相同的。所以,出現了反饋信號的波動,必然引起速度調節器的反方向調節,這樣就引起機床的振動。 這種情況發生時,非常容易處理,只要把電機後蓋拆下,就露出測速發電機的整流子。這時不必做任何拆卸,只要用尖銳的勾子,小心地把每個槽子勾一下,然後用細砂紙光一下勾起的毛刺,把整流片表面再用無水酒精擦一下,再放上炭刷就可以了。這里特別要注意的是用尖銳的勾子去勾換向片間槽口時,別碰到繞組,因為繞組線很細,一旦碰破就無法修復,只有重新更換繞組。再一個千萬不要用含水酒精去擦,這樣弄完了絕緣電阻下降無法進行烘乾,這樣就會拖延修理期限。
採用這些方法後,還做不到完全消除振動,甚至是無效的,就要考慮對速度調節器板更換或換下後徹底檢查各處波形。
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❸ 機床型號中的字母以及數字的含義是什麼
我國機床型號是按《GB/T 15375-1994 金屬切削機床 型號編制方法》編制的。
型號由基本部分和輔助部分組成,中間用「/」 隔開。
前者需統一管理,後者納入型號與否 由機床生產企業自主決定。
一、通用機床 A(B)1234(.5)(C)(/6)(×7)
註:以上帶()者為可選項,使用時不加括弧,字母代表該位為漢語拼音字母,數字代表該位為阿拉伯數字。
例如: CA6140型卧式車床型號中的「A」 是結構特性代號,以區分與C6140型卧式車床主參數相同,但結構不同。
A:類別代號。C車床,Z鑽床,T鏜床,M,2M,3M磨床,Y齒輪加工機床,S螺紋加工機床,X銑床,B刨床,L拉床,D電加工機床,G切割機床,Q其它機床
B:通用類別代號或結構特性代號。通用類別代號:G為高精度,M為精密,Z為自動,B為半自動,K為數控,H為自動換倒,F為仿形,W為萬能,Q為輕型,J為簡式。結構特性代號是為區別主參數相同而結構不同的機床而設置的。
例如: CK6140型車床。K表示該車床具有程序控制特性,寫在類別代號C之後。通用特性代號有固定的含義。1:組別代號。2:型別代號。34:主參數或設計順序號。.5:主軸數(前面以.分開)。C:重大改進順序號。/6:同一型號機床的變型代號。×7:最大跨距、最大工件長度、工作台長度等第二參數。
二、專用機床型號:A-1註:字母代表該位為漢語拼音字母,數字代表該位為阿拉伯數字。A設計單位代號。1:設計順序號。
三、組合機床及自動生產線的型號:A-B1(2)註:以上帶()者為可選項,使用是不加括弧,字母代表該位為漢語拼音字母,數字代表該位為阿拉伯數字。A:設計單位代號。B:分類代號。U大型組合機床,H小型組合機床,K自動換刀數控組合機床,UX大型組合機床自動線,HX小型組合機床自動線,KX自動換刀數控字和機床自動線。1:設計順序號。2.重大改進順序號。
詳細具體查看GB/T 15375-1994 金屬切削機床 型號編制方法。
❹ 機床為什麼會產生爬行,怎麼防治
機床爬行與振動
機床爬行與振動
在數控機床中有很多明顯的不正常現象,但在有一些經濟數控系統中,卻沒有報警,即使有時出現報警,報警的信息表明也不是你所看到不正常現象的報警。
機床出現爬行與振動就是一個明顯的例子。機床以低速運行時,機床工作台是蠕動著向前運動;機床要以高速運行時,就出現震動。
關於機床爬行有的書上寫著:由於潤滑不好,而使機床工作台移動時摩擦阻力增大。當電機驅動時,工作台不向前運動,使滾珠絲杠產生彈性變形,把電機的
能量貯存在變形上。電動機繼續驅動,貯存的能量所產的彈性力大於靜摩擦力時,機床工作台向前蠕動,周而復始地這樣運動,而產生了爬行的現象。然而事實並非如此,仔細看
一下導軌面潤滑的情況,就可以斷定不是這個問題。
機床爬行和振動問題是屬於速度的問題。既然是速度的問題就要去找速度環,我們知道機床的速度的整個調節過程是由速度調節器來完成的。特別應該著重指
出,速度調節器的時間常數,也就是速度調節器積分時間常數是以毫秒計的,因此,整個機床的伺服運動是一個過渡過程,是一個調節過程。
凡是與速度有關的問題,只能去查找速度調節器。因此,機床振動問題也要去查找速度調節器。可以從以下這些地方去查找速度調節器故障:一個是給定信號
,一個是反饋信號,再一個就是速度調節器的本身。
第一個是由位置偏差計數器出來經D/A轉換給速度調節器送來的模擬是VCMD,這個信號是否有振動分量,可以通過伺服板上的插腳(FANUC6系統的伺服板是X18
腳)來看一看它是否在那裡振動。如果它就是有一個周期的振動信號,那毫無疑問機床振動是正確的,速度調節器這一部分沒有問題,而是前級有問題,向D/A轉換器或偏差計數
器去查找問題。如果我們測量結果沒有任何振動的周期性的波形。那麼問題肯定出在其他兩個部分。
我們可以去觀察測速發電機的波形,由於機床在振動,說明機床的速度在激烈的振盪中,當然測速發電機反饋回來的波形一定也是動盪不已的。但是我們可以
看到,測速發電機反饋的波形中是否出現規律的大起大落,十分混亂現象。這時,我們最好能測一下機床的振動頻率與電機旋轉的速度是否存在一個准確的比率關系,譬如振動的
頻率是電機轉速的四倍頻率。這時我們就要考慮電機或測速發電機有故障的問題。因為振動頻率與電機轉速成一定比率,首先就要檢查一下電動機是否有故障,檢查它的碳刷,整
流子表面狀況,以及機械振動的情況,並要檢查滾珠軸承的潤滑的情況,整個這個檢查,可不必全部拆卸下來,可通過視察官進行觀察就可以了,軸承可以用耳去聽聲音來檢查。
如果沒有什麼問題,就要檢查測速發電機。測速發電機一般是直流的。
測速發電機就是一台小型的永磁式直流發電機,它的輸出電壓應正比於轉速,也就是輸出電壓與轉速是線性關系。只要轉速一定,它的輸出電壓波形應當是一
條直線,但由於齒槽的影響及整流子換向的影響,在這直線上附著一個微小的交變數。為此,測速反饋電路上都加了濾波電路,這個濾波電路就是削弱這個附在電壓上的交流分量
。
測速發電機中常常出現的一個毛病就是炭刷磨下來的炭粉積存在換向片之間的槽內,造成測速發電機片間短路,一旦出現這樣的問題就避免不了這個振動的問
題。
這是因為這個被短路的元件一會在上面支路,一會在下面支路,一會正好處於換向狀態,這3種情況就會出現3種不同的測速反饋的電壓。在上面支路時,上面
支路由於少了一個元件,電壓必然要小,而當它這個元件又轉到了下面支路時,下面的電壓也小,這時不論在上面支路,還是在下面支路中,都必然使這兩條支路的端電壓下降,
且有一個平衡電流流過這兩條並聯的支路,又造成一定的電壓降。當這個元件處於換向,正好它也處於短路,這時上下兩個支路沒有短路元件,電壓得以恢復,且也無環流。這樣
,與正常測速發電機狀態一樣。為此,三種不同情況下電壓做了一個周期地變化,這個電壓反饋到調節器上時,勢必引起調節器的輸出也做出相應地,周期地變化。這是僅僅說了
一個元件被短路。特別嚴重時有一遍換向片全部被碳粉給填平了,全部短路,這樣就會更為嚴重的電壓波動。
反饋信號與給定信號對於調節器來說是完全相同的。所以,出現了反饋信號的波動,必然引起速度調節器的反方向調節,這樣就引起機床的振動。
這種情況發生時,非常容易處理,只要把電機後蓋拆下,就露出測速發電機的整流子。這時不必做任何拆卸,只要用尖銳的勾子,小心地把每個槽子勾一下,
然後用細砂紙光一下勾起的毛刺,把整流片表面再用無水酒精擦一下,再放上炭刷就可以了。這里特別要注意的是用尖銳的勾子去勾換向片間槽口時,別碰到繞組,因為繞組線很
細,一旦碰破就無法修復,只有重新更換繞組。再一個千萬不要用含水酒精去擦,這樣弄完了絕緣電阻下降無法進行烘乾,這樣就會拖延修理期限。
除了我們上面討論過這些引起振動的原因外,還可能是系統本身的參數引起的振盪。眾所周知;一個閉環系統也可能由於參數設定不好,而引起系統振盪,但
最佳的消除這個振盪方法就是減少它的放大倍數,在FANUC的系統中調節RV1,逆時鍾方向轉動,這時可以看出立即會明顯變好,但由於RV1調節電位器的范圍比較小,有時調不過來
,只能改變短路棒,也就是切除反饋電阻值,降低整個調節器的放大倍數。
採用這些方法後,還做不到完全消除振動,甚至是無效的,就要考慮對速度調節器板更換或換下後徹底檢查各處波形。
在這個實例中,出現爬行時,電機是在低速,一旦提高速度就震起來,這時電流就可能出現過流報警。產生這種報警的原因是機床工作檯面為了迅速跟限反饋
信號的變化而變化,必須有一個很大的加速度才行,這個加速度就是由電機的轉矩給出的。電機轉矩的變化來響應這個速度給定信號(實際上是反饋信號)的變化。轉矩就是電流
信號。大的轉矩,就是大的電流信號造成的,在電流環中出現了一個電流的激烈變化,從而出現了過電流現象。
在振動時不報警,而在振動加大時,出現了過電流報警。