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机床碰撞后检查怎么写

发布时间:2023-07-24 21:34:52

Ⅰ 机床加工中心撞刀的原因有哪些

加工中心在执行加工程序时,第一把刀加工正常,但在换完第二把刀后,加工时主轴与工件发生碰撞,碰撞后机床不能移动。非常突然这是怎么回事呢?
一、对故障进行分析和诊断

上述现象与驱动控制板、电源及行程开关都可能有关系。打开控制柜,清理灰尘,仔细检查导线、接头及元件各部分是否有异常。检测后发现,X、Y、Z
轴驱动板上的功率晶体管GTK457 烧坏。更换损坏的功率管后,X、Y、Z
轴三个方向可以进行移动,手动换刀也能进行,但是在执行加工程序命令中换刀动作不能执行。机床回零后第一把刀具可以换,但在加工过程中还是不能执行换刀。依据经验,依次做下列检测:

1、TM4 伺服检测发现,Z 轴显示± 0. 028,正常应显示X 为0. 009 ~ 0. 000 mm、Y 为0. 009 ~
0. 000 mm、Z为0. 009 ~0. 000 mm 之间。此显示说耐丛明机床在第一把刀加工后换第二把刀前机床没有回到零点,即Z
坐标值不在0. 009 ~0. 000 mm 之间。后经更改Z 轴检测晌中精度参数( 也叫机床定位精度) ,设定Z = 0. 050
mm,机床能正常工作。但是第二天机床重新上电后,发现机床显示X 轴正负、Y 轴正负及Z 轴正负均超程。

2、检查机床急停按钮线路及回路,工作正常; 检查所有保险管,发现FU4( 强电箱里) 保险管烧坏,更换后上电显示还是X 轴、Y 轴、Z
轴均超程。检查电源板的24 V 电压,输出正常,但是在检查Z 轴行程开关时,没有24 V
电压输入。检查后发现,在前步更换保险管时,保险管有松动现象,紧固保险管后机床上电显示正常,但是在工作中还是不换刀。依据经验,将机床断电5 min
后重新上电,使系统复位,同时更改刀具号,机床换刀正常。

二、根据分析原因制定出解决方法

1、在机床换刀发生碰撞后,首先检查并更换X、Y、Z 轴控制板上损坏的元件,保证机床各部分能够单宴亩山独工作正常。不换刀的主要原因是机床在换第二把刀时没有回到原点,因此不能执行换刀动作。

2、机床3个轴同时显示超程,说明控制轴的行程开关回路没有电,信号无法反馈到控制部分,因此机床显示超程报警。

Ⅱ 数控车床撞车了,如何写事故报告

写一下事情经过,是什么原因造成的,和谈悔比如程式输入数字不对或者选择错误的程式加工之唤正类的,还有就是看错图纸尺寸要求。如果是机床的原因,那么你要找到相关报警信息给领侍绝导查看分析。最后要态度诚恳,认识到错误了,避免下次再出错之类 的话。

Ⅲ 在工作不小心把机器撞了怎么样写报告

这要看机器被撞的程度,一般就是写一个情况说明就可以了:

格式可以参考御蚂一下:标题为:关于XX部门握拆虚XX机器被撞的情况说明 正文段燃部门就把事情经过详细说明一下,在结尾处就写明:特此汇报!这就可以了,至于处理结果,就要看领导的批示了!

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