㈠ 数控机床震动的原因及控制方法
1:机床振动,因你是简式数控,传动箱相对复杂,齿轮传递较多,且主轴轴承精度肯定不如数控机床,故高速切削有振动;
2:另,如果不是标准的轴类零件,夹具配重很关键,如果不能保证主轴(夹具)的动平衡,再好的机床也会有振动
3:机床在快速移动时震动或冲 击,原因是伺服电机内的检测接触不良
4:机床以低速运行时,机床工作台是蠕动着向前运动;机床要以高速运行时,就出现震动。
5:除了我们上面讨论过这些引起振动的原因外,还可能是系统本身的参数引起的振荡。众所周知;一个闭环系统也可能由于参数设定不好,而引起系统振荡,但最佳的消除这个振荡方法就是减少它的放大倍数,在FANUC的系统中调节RV1,逆时钟方向转动,这时可以看出立即会明显变好,但由于RV1调节电位器的范围比较小,有时调不过来,只能改变短路棒,也就是切除反馈电阻值,降低整个调节器的放大倍数。
解决办法:
机床爬行和振动问题是属于速度的问题。既然是速度的问题就要去找速度环,我们知道机床的速度的整个调节过程是由速度调节器来完成的。特别应该着重指出,速度调节器的时间常数,也就是速度调节器积分时间常数是以毫秒计的,因此,整个机床的伺服运动是一个过渡过程,是一个调节过程。 凡是与速度有关的问题,只能去查找速度调节器。因此,机床振动问题也要去查找速度调节器。可以从以下这些地方去查找速度调节器故障:一个是给定信号,一个是反馈信号,再一个就是速度调节器的本身。 第一个是由位置偏差计数器出来经D/A转换给速度调节器送来的模拟是VCMD,这个信号是否有振动分量,可以通过伺服板上的插脚(FANUC6系统的伺服板是X18脚)来看一看它是否在那里振动。如果它就是有一个周期的振动信号,那毫无疑问机床振动是正确的,速度调节器这一部分没有问题,而是前级有问题,向D/A转换器或偏差计数器去查找问题。如果我们测量结果没有任何振动的周期性的波形。那么问题肯定出在其他两个部分。 我们可以去观察测速发电机的波形,由于机床在振动,说明机床的速度在激烈的振荡中,当然测速发电机反馈回来的波形一定也是动荡不已的。但是我们可以看到,测速发电机反馈的波形中是否出现规律的大起大落,十分混乱现象。这时,我们最好能测一下机床的振动频率与电机旋转的速度是否存在一个准确的比率关系,譬如振动的频率是电机转速的四倍频率。这时我们就要考虑电机或测速发电机有故障的问题。 因为振动频率与电机转速成一定比率,首先就要检查一下电动机是否有故障,检查它的碳刷,整流子表面状况,以及机械振动的情况,并要检查滚珠轴承的润滑的情况,整个这个检查,可不必全部拆卸下来,可通过视察官进行观察就可以了,轴承可以用耳去听声音来检查。如果没有什么问题,就要检查测速发电机。测速发电机一般是直流的。 测速发电机就是一台小型的永磁式直流发电机,它的输出电压应正比于转速,也就是输出电压与转速是线性关系。只要转速一定,它的输出电压波形应当是一条直线,但由于齿槽的影响及整流子换向的影响,在这直线上附着一个微小的交变量。为此,测速反馈电路上都加了滤波电路,这个滤波电路就是削弱这个附在电压上的交流分量。 测速发电机中常常出现的一个毛病就是炭刷磨下来的炭粉积存在换向片之间的槽内,造成测速发电机片间短路,一旦出现这样的问题就避免不了这个振动的问题。 这是因为这个被短路的元件一会在上面支路,一会在下面支路,一会正好处于换向状态,这3种情况就会出现3种不同的测速反馈的电压。在上面支路时,上面支路由于少了一个元件,电压必然要小,而当它这个元件又转到了下面支路时,下面的电压也小,这时不论在上面支路,还是在下面支路中,都必然使这两条支路的端电压下降,且有一个平衡电流流过这两条并联的支路,又造成一定的电压降。当这个元件处于换向,正好它也处于短路,这时上下两个支路没有短路元件,电压得以恢复,且也无环流。这样,与正常测速发电机状态一样。为此,三种不同情况下电压做了一个周期地变化,这个电压反馈到调节器上时,势必引起调节器的输出也做出相应地,周期地变化。这是仅仅说了一个元件被短路。特别严重时有一遍换向片全部被碳粉给填平了,全部短路,这样就会更为严重的电压波动。 反馈信号与给定信号对于调节器来说是完全相同的。所以,出现了反馈信号的波动,必然引起速度调节器的反方向调节,这样就引起机床的振动。 这种情况发生时,非常容易处理,只要把电机后盖拆下,就露出测速发电机的整流子。这时不必做任何拆卸,只要用尖锐的勾子,小心地把每个槽子勾一下,然后用细砂纸光一下勾起的毛刺,把整流片表面再用无水酒精擦一下,再放上炭刷就可以了。这里特别要注意的是用尖锐的勾子去勾换向片间槽口时,别碰到绕组,因为绕组线很细,一旦碰破就无法修复,只有重新更换绕组。再一个千万不要用含水酒精去擦,这样弄完了绝缘电阻下降无法进行烘干,这样就会拖延修理期限。
采用这些方法后,还做不到完全消除振动,甚至是无效的,就要考虑对速度调节器板更换或换下后彻底检查各处波形。
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㈡ 精雕机在加工的时候工件原点偏移,机床有振动怎么解决
原点偏移的原因及排除
半闭环控制系统的加工中心,由于机械传动部分的几何误差没有检测及反馈回数控系统,因此机械原点位置的变化会产生原点偏移。
1.机械原点偏移
(1)机械原点位置变化的原因
①滚珠丝杠螺母副的传动误差及传动间隙 当丝杠转动时,螺母随丝杠的转动作直线运动。滚珠丝杠螺母副的传动误差主要由螺母副本身的制造误差及安装误差形成。它的接触变形较大,因此其润滑、摩擦条件、表面粗糙度及材料质量、热处理硬度都会间接影响传动精度和间隙。
②机械进给部分的热变形 机床持续工作,由摩擦温升引起的变形而产生机械原点偏移。其热源有电机发热,滚珠丝杠螺母副、轴承以及导轨等相对运动部分的摩擦发热,还受到由切屑带来的切削热的影响。 (2)减少机械原点位置变动的方法
①减少滚珠丝杠螺母副的传动误差及传动间隙 例如北三机ZH5120A原点复归后,加工时Z轴有时上升,有时下降,上下变化1.2mm,操作工反映机床原点偏移,反复调整工件原点位置无效。原因为Z轴丝杠没有固紧,有传动间隙,使机械原点变动,并且有传动误差,Z轴回指定点时,在指定点上下变化所致。固紧Z轴丝杠,减少丝杠安装部分和驱动部分的间隙,即可使机械原点不再变动,同时也消除了定位误差,可进行稳定加工。
②减少机械进给部分的热变形 例如夏季时,日本远洲DTCL加工的零件由三坐标测量机测出其定位尺寸偏差0.0l mm。原因为随气温的变化,丝杠伸长量为0.01 mm,需调整其工件坐标原点的相对位置。解决方法是减少机床热变形的影响,使机械坐标原点固定。a.改进机床布局,采用热对称结构。DTCL X、Y、Z轴的机床原点位于各坐标轴的中心,即原点碰块在坐标轴的中心。b.控制温升,对机床发热部件采取散热来吸收热源发出的热量,各进给电机有风扇来散热。c.对切削部位采取强冷措施,采用多喷嘴、大流量冷却液冷却并排除炽热的切屑。
③从设备维护上考虑 a.定期点检,减少机械传动部分的几何误差。适时加油,减少相对运动件间的摩擦,降低摩擦温升。b.采用定位误差补偿法,定期测定各坐标轴的原点复归误差,在CNC系统中进行计算机辅助补偿,由计算机将误差曲线存储起来,根据轴编码器测出的坐标位置,加上误差曲线所对应的值,即为真正的机械原点位置。定位误差补偿还可以补偿坐标轴由于磨损等引起的精度损失,进行坐标轴校准。
机械原点偏移还有直线导轨误差的原因,当导轨面存在直线度误差、平面度误差、两导轨间的平行度误差等都会使导轨副的运动件偏离给定方向运行。或者产生运动轨迹的不直线性,使运动件上下或左右摆动,从而使机械原点变动,产生机械原点偏移。 2.电气原点偏移
由于在半闭环控制系统的加工中心中,电气原点位置的变化没有检测及反馈回数控系统,因此电气原点位置的变化会产生原点偏移。 (1)电气原点偏离一个栅点间隔
机床在作原点复归时,由于行程开关动作的延时,行程开关离开原点碰块停止的位置,有时在此栅点,有时在下一个栅点,当在下一个栅点时,则电气原点位置偏移了一个栅点间隔。栅点间隔为编码器每转一圈所有脉冲数的等量间隔。
(2)电气原点的随机偏移
①伺服进给系统位移误差 如:电机的轴编码器有故障或电源电压太低,使其不能正常工作,数控系统主控制板的位置控制部分不良。 ②接口误差 连接电缆接触不良,造成信号传递失灵。
③电磁干扰 a.电源有干扰。交流供电电源受邻近大功率用电设备启制动影响,造成电源电压波动,以及电器开关通断电时由电火花产生的高频电磁干扰。其中一部分直接通过电源装置本身的供电线路进入内部电子线路,引起控制失常;另一部分通过电磁感应从缺乏屏蔽隔离措施的一些控制信号耦合到控制系统中,造成误动作。b.系统信号的干扰。机床接地中要求数控系统信号地、功率地、强电地、机床地等连接到公共接地点上,总公共接地点必须与大地接触良好。如果屏蔽地连接不良,电子元器件相互之间通过公共的导线阻抗,信号产生畸变或交叉干扰。c.各工作部件间的干扰。如轴编码器的信号线和电源电缆靠得太近易受电磁干扰产生错误信号。 (3)电气原点偏移的解决方法
①电气原点偏离一个栅点间隔的解决方法 a.调整挡块安装位置,使原点磁场离开的位置在栅点的中心。b.设定栅点掩蔽量,在栅点掩蔽的位置有栅点时,此点被忽略,相当于碰块延长,延长量为栅点掩蔽量,设定原点碰块离开的位置在栅点的中心。确定原点碰块离开的位置是否在栅点的中心位置,可在机床原点复归后,从伺服画面读出栅格量的值,若该值为丝杠螺距的一半左右即可。若差得太多,反复调整栅点掩蔽量,机床原点复归后,直到读出栅格量的值为丝杠螺距的一半左右。
②电气原点的随机误差的解决方法 电气原点随机偏差的原因都是电气元器件不能正常工作所致,排除了异常情况,就可解决电气原点的随机偏差。对于伺服进给系统位移误差:检查轴编码器和数控系统主控制板,不良时更换;检查轴编码器的电源电压,使其正常工作。对于接口误差:检查连接电缆是否接触不良,使其正常工作。对于干扰:采用抗干扰的电源,如交流电源滤波器;减少系统信号的干扰,如机床屏蔽地接触不良;减少各工作部件间的干扰,如轴编码器的信号线和电源电缆不要靠得太近;尽量避免强电信号对弱电信号的干扰,在两种信号线的布局、走向上应加以区别,可分别独立配线、相互间隔一定距离。
㈢ 数控机床振动怎么调整
数控机床振动原因有很多,针对不同的因素,调整方法也不同,例如:
人的因素:
提高业务水平,丰富实践经验,加强责任心,提高设备维护水平,正确使用和保养数控机床设备,保证良好的润滑和正常运行。
机器的因素
(1)提高数控机床自身的抗振性:可以从改善数控机床刚性,提高数控机床零件加工和装配质量方面合理保养数控机床,使其处于最佳工作状态。
(2)合理提高系统刚度:车削细长轴(L/D>12)采用弹性顶尖及辅助支承(中心架或跟刀架)来提高工件抗振性能的同时,用冷却液冷却以减小工件的热膨胀变形,减小刀具悬伸长度;刀具高速自振时,宜提高转速和切削速度,以提高切削温度,消除刀具后刀面摩擦力下降特性和由此引起的自振,但切削速度不宜高于1.33m/s(80m/min);对数控机床主轴系统,要适当减小轴承间隙,滚动轴承应施加适当的预应力以增加接触刚度,提高数控机床的抗振性能;合理安捧刀具和工件的相对位景。
材料的因素
提高毛坯材料的质量:要求上道工序的毛坯内部质量好,避免气孔、砂眼、疏松等缺陷,同时外观形状规则、均匀,可以减小工件在切削加工过程中的振动。
方法的因素
(1)工件要正确装夹
工件夹紧时,夹紧点要选在工件刚性好,且变形小的部位,以减小接触变形,并且距工件承受切削力的位置越近越好,以减小工件受到力矩作用引起变形而产生振动。
(2)合理选择刀具的材料
加工脆性材料可选用钨钴类硬质合金刀具,加工塑性材料可选用钨钴钛类硬质合金刀具。如钨钴类YG8和钨钴钛类YT5,抗振性强,分别适用于铸铁、有色金属和钢件的粗加工;而YG3和YT15则适用于精加工。
(3)合理选择刀具的几何角度
刀具在切削过程中,对产生振动影响最大的几何角度是主偏角和前角。选择刀具的几何角度时,一般注意以下几个方面:
工件系统刚性较弱时,应采用较大的主偏角,在75~90时,可有效减小径向切削分力。
适当增大前角,使切削刃光滑锐利,降低表面粗糙度值,减小切削和刀具前面的摩擦力,可同时抑制和排除切削瘤产生,降低径向切削分力。
尽量不采用负前角,尽量选用较小的刀尖圆弧半径。
合理选用切削用量。
㈣ 数控机床Z轴丝杠震动是什么原因
一、数控车床爬行是一种故障现象. 爬行是指,机床在工进时中间用非正常的变速或停顿,这对刀具寿命和工件质量都会有影响。爬行速度是多少不确定.一般很慢的.数控机床产生爬行现象原因一般是:
1. 导轨和丝杠缺润滑油.(润滑脂);
2. 钢导轨的可能斜铁太紧.消除各丝杠或轨道的间隙;
3.机床负荷太重.摩擦力太大;
4.伺服电机和丝杠的联轴器松动也会引起爬行;
5.切削太大 机床功率不够,要合理安排加工工艺确保合理的切削力。
二、数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥 了良好的经济效果。
㈤ 数控车床Z轴间隙过大,怎么在系统里调整
不知道有几个丝的间隙。20丝以内就在系统里头调,再大建议检查丝杠,更换滚珠。尤其是走圆弧,补偿是没有用的。走直线吧可以在系统调,不过补偿是以G00速度快速走过间隙。
你可以参看系统说明书修改参数。
㈥ 三坐标测量机Z轴平衡的调整方法是什么
三坐标测量机的Z轴平衡分为重锤和气动平衡,主要用来平衡Z轴的重量,使Z轴的驱动平稳。如果误动气压平衡开关,会使Z轴失去平衡。处理的方法:
1)将测座的角度转到90,0,避免操作过程中碰测头。
2)按下“紧急停止”开关。
3)一个人用双手托住Z轴,向上推、向下拉,感觉平衡的效果。
4)一人调整气压平衡阀,每次调整量小一点,两人配合将Z轴平衡调整到向上和向下的感觉一致即可。
行程终开关是用于机器行程终保护和HOME时使用。行程终开关一般使用接触式开关或光电式开关。开关式最容易在用手推动轴运动时改变位置,造成接触不良。可以适当调整开关位置保证接触良好。光电式开关要注意检查插片位置正常,经常清除灰尘,保证其工作正常。
三坐标测量机在机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的最有效的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟,这是其它仪器而达不到的效果。三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。
㈦ 数控机床Z轴在JOG方式下(当倍率开关打在低速时振动明显)振动是什么原因造成的
有可能是轴承间隙较大了,加上光册尺作用,看你机床用了多久了,或者是轴承用了多久了,因为间隙大了,当走动时,光册尺为了达到精准度,会在间隙范围内来回走动。当速度很快时,就不会了。你可以拿一块靠表打在一端,用手推动一下看看是不是有间隙。不知道你的机床是哪种类型的,在保修期内,建议找厂家。
㈧ 数控车床z轴有间隙,大拖板晃荡
解决办法:
1、调整Z轴大拖板与导轨之间的间隙。
2、重新调整和安装Z轴丝杆,确保其与Z向导轨平行。另外,丝杆两端和丝杆螺母之间,三点必须共线。丝杆不允许变形、弯曲。
如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为最佳答案,谢谢!
㈨ 数控机床z轴电机在响
数控车床Z轴运行时有响声 - :这得从Z轴电机的传动部分开始查,(首先排除电器啸叫造成的现象,因为你停了机床用手转动也有响声)先看看电机与丝杠的联轴节(或者电机与变速装置的连接是否牢固)如果排除了联轴节,无松动卡滞,无润滑不良,再...
数控机床开机后XYZ轴进行回零,Z轴在回参考点的过程报警.Z轴过行程,该怎么解决 - :[答案] 1.行程解除按扭,再手动反向移动,至不显报警为止, 2.更改零点 3.更改回零速度,
数控机床,回参考点动作时,X、Y轴正常,z轴不能够执行并且会导致伺服报警,Z轴电机温度很高开机后,对各轴执行回参考点动作时,X、Y轴均正常,z轴... - :[答案] 1电机刹车坏2电机坏3驱动坏4丝杠螺母副坏5丝杠两端轴承坏6电机缺相 先把电机拆了用摇杆摇丝杠排除机械问题 再把电机放旁边用手轮慢慢摇看负载 如果负载大则刹车没放松,再看看刹车线电机摇的时候有没刹车电压,如果有则刹车坏
928广数数控屏幕老是一闪一闪 还自动复位什么情况啊:第三,就是,你的机床使用环境,系统会不会出现热现象,这个可以用手感知.过热最有可能的就是,显示屏后面的风扇不转了. 数控机床是一种技术含量很高的机、电、仪一体化的高效的自动化机床,综合了计算机技术、...
数控机床在加工过程中,进给伺服Z轴突然不动,分析故障原因哥维修的步骤 - :[答案] 可以从以下几个方面进行检测:1、其他轴是否可以动; 2、Z轴抱闸是否启动,检查Z轴抱闸线是否有问题; 3、检查Z轴动力线是否有问题; 4、查看伺服放大器是否有报警;
数控机床Z轴伺服电机断电能否转动 - :[答案] 1.水平放置的轴伺服电机断电后可以用手盘动. 2垂直轴或倾斜轴的伺服电机断电不能用手盘动.因为垂直轴或倾斜轴的伺服电机都是带抱闸的,断电后抱闸会抱住电机轴.防止垂直轴或倾斜轴断电后靠自重往下滑.
数控车床Z轴进给电机里为什么翁翁的响,如果继续使用会有什么后果?请高人解答一下 - : 试一试快速移动有无异响,如果无异响并无大碍,改改参数就可以解决.
关于数控机床的Z轴伺服电机驱动电压? - : 伺服放大器和伺服电机是配套使用的,放大器上有额定输入电压,有的用三相200v.也有的用三相380V.区别在于不同的生产厂家,不同型号的放大器,其额定输入电压就有可能不同,比如说放大器需要三相200v.它就会用三相380通过降压自偶变...
㈩ 数控车床车削时振动怎么办,求高手解答
你查一下 卡盘中心轴线 和 顶尖轴线 是否在同一水平面???
1 是不是 细长轴工件,这肯定是会 振动的,没有办法可以解决
2 车削工件时,吃刀深度要合适,不然也会振动;
3 在振动时,试着降低主轴转速,效果会好点
4 走刀速度也可以用倍率调节;
1 振动
车削加工过程中,工件和刀具之间常常发生强烈的振动,破坏和干扰了正常的切削加工,是一种极其有害的现象。当车床发生震动时,工件表面质量恶化,产生明显的表面振纹,工件的粗糙度增大,这时必须降低切削用量,使车床的工作效率大大降低。强烈振动时,会时车床产生崩刃现象,使切削加工过程无法进行下去。由于振动,将使车床和刀具磨损加剧,从而缩短车床和刀具的使用寿命;振动并伴随有噪音,危害工人身心健康,使工作环境恶化。车床振动可公为自由振动、强迫振动和自系振动,据测算,这三类振动分别5%,30%,65%。
当振动系统的平衡被破坏,弹性力来维持系统的振动,称为自由振动(如图1),在外界周期性干扰力持续作用下,被迫产生的振动称为强迫振动(如图2),由振动过程本身引起切削力周期性变化,又由这个周期性变化的切削力反过来加强和维持的振动称为自激振动(如图3)。
图1 图2
图3
2 车床振动的振源
寻找振动的来源,并加以排除或限制,是有效控制振动的途径。振源来自车床内部的,称为机内振源;来自车床外部的,称为机外振源。
由于自由振动是由切削力的突然变化或其它外力冲击引起的,可快速衰减,对车床加工过程影响非常小,可以忽略不计。
强迫振动的振源
机内振源:车床上各个电动机的振动,包括电动机转子旋转不平衡及电磁力不平衡引起的振动;机床回转零件的不平衡,如皮带轮、卡盘、刀盘和工件不平衡引起的振动;运动传递过程中引起的振动,如变速操纵机机构中的齿轮啮合时的冲击力,卸荷带轮把径向载荷卸给箱体时的振动,三角皮带的厚度不均匀,皮带轮质量偏心,双向多片摩擦离合器,滑动轴承和滚动轴承尺寸及形位误差引起的振动;往复部件运动的惯性力,如离和器控制箱体的正反转引起的惯性力振动;切削时的冲击振动,如切削带有键槽的工件表面时循环冲击载荷引起的振动;车床液压传动系统的压力脉动。
机外振源:其它机床、锻压设备、火车、汽车等通过地基传给车床的振动。
自激振动的振源
引起自激振动的振源主要有车削时切削量过大、主切削力的方向、车刀的几何角度的选择不当等。
3 振源分析
1)查找车床振动振源的框图,见图4。
图4 查找车床振动振源的框图
2)车床主轴箱内振源分析
一方面主轴箱中齿轮、轴承等零部件设计、制造及装配过程中存在某些不足之处,另一方面长期工作过程中使得某些零件失效,导致主轴箱在工作过程中产生了振动。齿轮在啮合时引起冲击产生频率为啮合频率的振动,主轴安装偏心所引起周期性振动;轴承的损伤所引起周期性冲击或者激发自身的各个元件以固有频率振动;以及其它因素所引起的振动。现以CA6140车床为例。对CA6140主轴箱传动系统中轴的回转频率和齿轮啮合频率进行计算和实际测量(计算过程从略)。由于主轴转速档位较多,故仅选取主轴转速为200rpm时计算主轴箱内各轴的回转频率和齿轮啮合频率,计算结论数据如表1所示;主轴前端D3182121双列向心短圆柱滚子轴的有关元件脉动频率计算结论数据如表2所示。
表1
回转
轴号理论频率(HZ)实际频率(HZ)回转频率啮合频率回转频率啮合频率ⅠfⅠ=13f56=760fⅠ=14.15f56=792ⅡfⅡ=19f38=730fⅡ=20.8f38=792f22=423f22=459ⅢfⅢ=7.29f58=423fⅢ=7.9f50=364.5f50=364.5f50=395ⅣfⅣ=7.29f50=364.5fⅣ=7.9f51=371.8f50=395f51=403.8ⅤfⅤ=7.44f50=371.8fⅤ=8f50=403.8f26=193.3f26=210ⅥfⅥ=3.333f58=193.3fⅥ=3.6f58=210
表2
内圈滚道波度172.8HZ滚珠通过内圈的频率60.5HZ外圈的频率47.5HZ滚珠自转频率29.4HZ
3)数据分析
经过大量实践分析对比,发现主轴箱内频率为f=173HZ、f=790HZ对切削力影响很大,f=173HZ频率的振动主要是通过工件直接传输给刀架的,而f=790HZ一部分能量通过车床床身传递给刀架,一部分能量通过工件传递给刀架。
进一步对f=173HZ,f=790HZ频率所产生振动原因进行分析=计算并与表1、表2对比。得出如下结果:f=173HZ是由主轴前端的双列向心短圆柱滚子轴承的内圈滚道表面粗糙度很大所引起的,f=790HZ为轴承上齿轮(Z=56)的啮合频率,由摩擦片离合器在啮合处刚性不足造成齿轮啮合时不平稳所引起的。
通过以上分析可知,在切削过程中,f=173HZ和f=790HZ振动频率对切削力影响很大。f=173HZ是由主轴前端的双列向心短圆柱滚子轴承所引起的;f=790HZ是由轴承上的齿轮啮合时不平稳所引起的。
4 车床振动的控制
1)对强迫振动的控制
·将振源与车床隔离。设置隔振装置,将振源所产生的振动由隔振装置大部分吸收,减少振源对车削加工的干扰。挖防振沟,将车床安置在防振地基上,设置弹簧或橡皮垫减少振动。
·减少激振力。如精确平衡回转零部件,将电动机转子、皮带轮和卡盘作静平衡和动平衡试验,提高轴承装配精度。
·提高车床传动的制造精度。如将变速操纵机构中齿轮啮合的制造精度提高,可以减少因齿轮啮合传动而引起的振动。
·提高工艺系统的刚度及阻尼。车床系统刚度增加,对振动的抵抗能力提高,亦可减少振动。
·调节系统的固有频率,避免共振现象发生。
·采用减振器和阻尼器。
2)对自激振动的控制
·合理选择与切削有关的系数;
·合理选择车刀的几何参数;
·合理安排刀尖高低、润滑;
·提高工艺系统的抗振性