『壹』 数控机床产生报警怎么处理
常见的几种报警及处理方式:
1、当线性轴返回参考点时,找不到零脉冲。 以表达式的形式,当轴返回参考点时,它将运行直到到达轴的极限。 造成这种故障的原因通常是读数头或秤很脏。
2、解决此类问题的方法是:卸下读数头并用无水乙醇冲洗,然后用无水乙醇的丝布清洁标记的部分。
3、CNC机床的线性轴在运行期间报警,在CNC机床的操作过程中,如果使用西门子840D的线性轴或德国力士乐CNC系统,则会发生“硬件编码器错误”警报,如果使用西班牙的FAGOR CNC系统的线性轴,则会出现“跟随误差超出限制”警报。 此时,作为机床的线性轴的位置检测元件的光栅尺通常会失效。
(1)数控机床伺服关闭报警怎么处理扩展阅读:
1、如果机床处于紧急停止状态,则首先检查KA继电器是否在紧急停止电路中,如果继电器已接合且系统仍处于紧急停止状态,则可以确定故障不是由电路引起的。
2、可以从其它方面找到原因; 如果继电器未闭合,则可以确定故障是由紧急停止电路断开引起的。 此时,可以使用万用表逐步检查整个紧急停止电路。
3、系统参数设置不正确,会导致系统信号无法正常输入或输出,或者复位条件不能满足所引起的紧急停车故障。
4、释放紧急停止按钮,并且PLC中的系统复位所需的信息(例如“伺服电源就绪”,“主轴驱动器就绪”等)不符合要求。
『贰』 你好,数控车床驱动器报警的怎么解决的
驱动器报警一般需要关电重新起动。
关电后一定要等到驱动器上指示灯全部灭掉后,才算关断了。
『叁』 数控车床显示屏上写主轴伺服或变频器异常报警怎么解决
摘要 1.系统受到了来自主轴或变频器的报警信号,需要检查你所使用主轴或变频器上显示的是什么报警,通过查看报警状态查阅说明或通过厂家售后解决。
『肆』 数控车床的总是出现驱动器报警应怎么解决
数控车床x轴伺服驱动器报警号Err9时需要检查编码器的连接电线并重新接好即可解除此警报。因为DA98A Err9是编码器报警,说明是编码器电线出现了故障。
驱动器报警一般需要关电重新起动,关电后一定要等到驱动器上指示灯全部灭掉后,才算关断了。
如果机床没有超程解除开关,直接用手动方式反向退回再按系统面板上的复位键即可。
编码器可以将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
(4)数控机床伺服关闭报警怎么处理扩展阅读:
在伺服驱动器速度闭环中,电机转子实时速度测量精度对于改善速度环的转速控制动静态特性至关重要。为寻求测量精度与系统成本的平衡,一般采用增量式光电编码器作为测速传感器,与其对应的常用测速方法为M/T测速法。
M/T测速法虽然具有一定的测量精度和较宽的测量范围,但这种方法有其固有的缺陷,主要包括:
1、测速周期内必须检测到至少一个完整的码盘脉冲,限制了最低可测转速;
2、用于测速的2个控制系统定时器开关难以严格保持同步,在速度变化较大的测量场合中无法保证测速精度。因此应用该测速法的传统速度环设计方案难以提高伺服驱动器速度跟随与控制性能 。
『伍』 数控车床驱动器报警怎么解决
数控车床的总是出现驱动器报警估计是电气设备接触不良引起的,可以把电器柜里的所有开关都重启下试试看。
一般驱动器报警要不就是电源故障,比如缺相,过压,或者欠压,要不就是驱动器本身故障。也就是驱动器坏了,要不就是驱动器连接电机的线,短路,断路。插头进水一类,要不就是电机故障。
『陆』 数控机床报警如何消除
这个要看报的什么警,普通报警直接按一下复位键即可解除,如果是撞机需要找设备人员维修。
『柒』 数控 X轴伺服报警 是怎么了 怎么解决
看一下是不是X轴过载啊?
『捌』 数控机床出现急停报警怎样处理
处理方式:
1.电气方面的原因。
下图为一普通数控机床的整个电气回路的接线图,从图上可以清晰地看出可以引起急停回路不闭合的原因:①急停回路断路;②限位开关损坏;③急停按钮损坏。
如果机床一直处于急停状态,首先检查急停回路中KA继电器是否吸合;继电器如果吸合而系统仍然处于急停状态,可以判断出故障不是出自电气回路方面,这时可以从别的方面查找原因;如果继电器没有吸合,可以判断出故障是因为急停回路断路引起,这时可以利用万用表对整个急停回路逐步进行检查。
2.系统参数设置错误,使系统信号不能正常输入输出或复位条件不能满足引起的急停故障。
3.松开急停按钮,PLC中规定的系统复位所需要完成的信息(如“伺服动力电源准备好”、“主轴驱动准备好”等)未满足要求。
若使用伺服,检查伺服动力电源是否未准备好:检查电源模块;检查电源模块接线;检查伺服动力电源空气开关。
『玖』 数控机床出现异常报警信号如何对待
多年的数控机床维修经验证实,在故障总数中,由电源引发的故障占了相当大的比例。数控机床电源故障中很多属于机床用户有能力自行排除的器件损坏故障,其领域已属于片级修理[1]。2 数控机床电源把数控机床所使用的电源分成了三级,从一次电源到三次电源,依次为派生关系,其造成的故障频次和难度也依次增加。具体分级如下:(1)一次电源。一次电源即由车间电网供给的三相380 V电源,它是数控机床工作的总能源供给。要求该电源要稳定,一般电压波动范围要控制在5% ~10% ,并且要无高频干扰。(2)二次电源。由三相电源经变压器从一次电源派生。其用途主要有:1)派生的单相交流220 V、交流1l0 V,供电给CNC单元及显示器单元,做为热交换器、机床控制回路和开关电源的电源。2)有的数控机床派生的三相低电压做直流24 V整流桥块的电源。有的数控机床由三相变压器产生三相交流220 V,供给伺服放大器电源组件作为其工作电源。(3)三次电源。三次电源是数控机床使用的各种直流电源,它是由二次电源转化来的。主要有这样几种:1)由伺服放大器电源组件提供的直流电压、由伺服放大器组件逆变成频率和电压幅值可变的三相交流电以控制交流伺服电动机的转速。2)整流桥块提供的交流24 V,作为液压系统电磁阀,电动机闸电磁铁电源和伺服放大器单元的“ready”和“controller enable”信号源。3)由开关电源或DC/DC电源模块提供的低压直流电压,这些电压有:+5 V、±12 V、±15 V,分别做为测量光栅、数控单元和伺服单元电气板的电源。3 数控机床电源回路使用的器件数控机床从一次电源到三次电源使用的器件分别有:(1)车间配电装置,一般包括:与车间电网连接的三相交流稳压器和断路器(又称空气开关,或闸刀开关)。(2)机床元器件,包括:滤波器、电抗器、三相交流变压器、断路器、整流器、熔断器、伺服电源组件、DC/DC模块和开关电源。4 电源故障实例分析(1)电网波动过大PLC不工作。表现为PLC无输出。先查输入信号(电源信号、干扰信号、指令信号与反馈信号)。例如,采用SINUMERIK 3G-4B系统的数控车床,其内置式PLC无法工作。采用观察法,先用示波器检查电网电压波形,发现电网波动过大,欠压噪声跳变持续时间>1s(外因)。由于该机床处于调试阶段,电源系统内组件故障应当排除在外,由内部抗电网干扰措施(滤波、隔离与稳压)可知,常规的电源系统已无法隔断或滤去持续时间过长的电网欠压噪声,这是抗电网措施不足所致(内因),导致PLC不能获得正常电源输入而无法工作。在系统电源输入端加入一个交流稳压器,PLC工作正常。(2)电源故障。某双工位数控车床,每个工位都由单独的NC系统控制,NC系统采用西门子公司的SINUMERIK810/T系统。右工位的NC系统经常在零件自动加工中断电停机,重新启动系统后,NC系统仍可自动工作。检查24 V供电电源负载,并无短路问题。对图样进行分析,两台NC系统,共用一个24 V整流电源。引起这个故障可能有两个原因:1)供电质量不高,电源波动,而出故障的NC系统对电源的要求较灵敏。2)NC系统本身的问题,系统不稳定。根据这个判断,首先对24V电源电压进行监视,发现其电压幅值较低,只有21V左右。经观察发现,在出故障的瞬间,这个电压向下浮动,而NC系统断电后,电压马上回升到22V左右。故障一般都发生在主轴启动时,其原因可能是24V整流变压器有问题,容量不够,或匝间短路,使整流电压偏低,电网电压波动,影响NC系统的正常工作。为确定这个故障的原因,用交流稳压电源将交流380V供电电压提高到400 V,这个故障就没有再出现。为此更换24V整流变压器,问题彻底解决。(3)一台VDF.BOEHRINGER公司(德国)生产的PNE480L数控车床,合上主开关启动数控系统时,在显示面板上除READY(准备好)灯不亮外,其余指示灯全亮。该机数控系统为西门子SYSTEM5T系统。因为故障发生于开机的瞬间, 因此应检查开机清零信号RESET是否异常。又因为主板上的DP6灯亮,而且DP6是监视有关直流电源的,因此需要对驱动DP6的相关电路及有关直流电源进行检查。其步骤如下:因为DP6灯亮属报警显示,故首先对DP6的相关电路进行检查。经检查,确认驱动DP6的双稳态触发器LA10逻辑状态不对,已损坏。用新件更换后,虽然DP6指示灯不亮了,但故障现象仍然存在,数控箱还是不能启动。检查*RESET信号及数控箱内各连接器的连接情况良好,但*RESET信号不正常,并发现与其相关的A38位置上的LA01与非门电路逻辑关系不正确。于是对各直流电流进行检查。检查±15V、±5V、±12V、+24V,发现电压为-5V~4.0V,误差超过±5%。进一步检查,发现该电路整流桥后有一滤波大电容C19的焊脚处印制电路板铜箔断裂。将其焊好后,电压正常,LA01电路逻辑关系及*RESET信号正确,故障排除,数控箱能正常启动。(4)返回参考点异常。这是由于返回参考点时没有满足“必须沿返回参考点方向,并距参考点不能过近(128个脉冲以上)及返回参考点进度不能过低”的条件。对这类故障的处理步骤是[2,3]:1)距参考点位置>128个脉冲,返回参考点过程中。①电动机转了不到1转(即没有接收到1转信号),此时首先变更返回时的开始位置,在位置偏差量>128个脉冲的状态下,在返回参考点方向上进行1转以上的快速进给,检测是否输入过1转信号。②电动机转了1转以上,这是使用了分离型的脉冲编码器。此时,检查位置返回时脉冲编码器的1转信号是否输入到了轴卡中,如果是,则是轴卡不良;如果未输入,则先检查编码器用的电源电压是否偏低(允许电压波动在0.2V以内),否则是脉冲编码器不良。2)距参考点位置<128个脉冲。①检查进给速度指令值,快速进给倍率信号,返回参考点减速信号及外部减速信号是否正常。②变更返回时的开始位置,使其位置偏差量超过128个脉冲。③返回参考点速度过低。速度必须为位置偏差量超过128个脉冲的速度,如果速度过低,电动机1转信号散乱,不可能进行正确的位置检测。(5)某加工中心,配置F-0M系统,在自动运转时突然出现刀库、工作台同时旋转。经复位、调整刀库、工作台后工作正常。但在断电重新启动机床时,CRT上出现410号伺服报警。查L/M轴伺服PRDY、VRDY两指示灯均亮;进给轴伺服电源AC100V、AC18V正常;x、y、z伺服单元上的PRDY指示灯均不亮,三个MCC也未吸合;测量其上电压发现24V、±15V异常;轴伺服单元上电源熔断器电阻太大,经更换后,直流电压恢复正常,重新运行机床,401号报警消失。(6)故障现象:某公司产VF2型立式铣加工中心。机床运行一年零七个月以后,加工中出现161号报警(x- axis over current or drive fault),机床停止运行。使用“RESET”键报警可以清除,机床可恢复运行。此故障现象偶尔发生,机床带病运行两年后,故障发生频次增加,而且出现故障转移现象:即使用复位键清除161号报警时,报警信息转报162号(Y-axis over current or drive fault),如果再次清除,则再次转报z轴,以此类推。机床已无法维持运行。故障分析及检查:根据故障报警信息在几伺服轴之间转移现象,不难看出故障发生在与各伺服轴都相关的公共环节,也就是说,是数控单元的“位置控制板”或伺服单元的电源组件出现了故障。位控板是数控单元组件之一,根据经验分析,数控单元电气板出现故障的概率很低,所以分析检查伺服电源组件是比较可行的排故切入点。检查发现此机床伺服电源分成两部分,其中输出低压直流±12 V两路的是开关电源。测量结果分别是:+11.73 V,-11.98 V。分析此结果,正电压输出低了0.27 V,电压降低幅度2.3%。由于缺乏量化概念,在暂时找不到其它故障源的情况下,假定此开关电源有故障。故障排除:为验证输出电压偏差是造成机床故障的根源,用一台WYJ型双路晶体管直流稳压器替代原电源,将两路输出电压调节对称,幅值调到12V,开机后,机床报警消失。在接下来的20个工作日的考验运行中,故障不再复现。完全证实了故障是由于此伺服电源组件损坏引起的。理论分析[4]:运算放大器和比较器,有些用单电源供电,有些用双电源供电,用双电源的运放要求正负供电对称,其差值一般不能大于0.2 V(具有调节功能的运放除外),否则将无法正常工作。而此故障电源,两路输出电压相差了0.25 V,超出了误差允许范围,这是故障发生的根本原因。
『拾』 广数980TDi主轴伺服或变频器异常报警怎么解决
PLC 1002报警代码显示换刀未完成报警,这说明刀架有问题。
以上出现刀架故障解决方法;
1.刀架三相电其中一项短路,解决:用万能表查找
2,电流过大,解决:把开关调到合理电流,参考电流0.8
3.刀架出现机械卡死。解决:把刀架拆开清洗,看是否有零件磨损。